PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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1 184 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE Renan I. Doni Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto Anderson Manzolli Docente e Coordenador de Curso do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto Resumo Com o cenário atual da economia faz com que as empresas busquem cada vez mais, tornandose um ato constante a otimização de seus processos com o mínimo possível de espaço, colaboradores, menor perda possível de material e tempo alienado a uma maior produtividade, rentabilidade. O layout industrial torna-se uma importante ferramenta neste contexto, sabendose que a disposição de máquinas, equipamentos, áreas de circulação, estoque e pessoas influenciam diretamente na eficiência de um processo. Em meio a esta necessidade de constante melhoria, surgiu a produção enxuta, que já provou ser um método eficiente para que as empresas aprimorem seu desempenho. O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de uma proposta de implementação de layout na qual foram adotados conceitos e ferramentas provenientes da produção enxuta. A proposta surgiu após a análise e estudo da disponibilidade total do espaço para alocação dos equipamentos necessários, passando pelo uso das ferramentas até chegar num estado considerado ideal. Na análise dos resultados são apresentadas as análises realizadas e, posteriormente, os ganhos que podem ser obtidos com a implantação do layout proposto. Ao final, com base nos resultados apresentados, conclui-se que o layout industrial é um fator de fundamental importância para o bom desempenho de um processo produtivo. Palavras-chave: Layout Industrial. Produção Enxuta. Otimização de Processo. Abstract With the current scenario of the economy, companies are looking for more and more, becoming a constant act the optimization of their processes with the least possible space, employees, less possible loss of material and time alienated to a higher productivity, profitability. The industrial layout becomes an important tool in this context, knowing that the layout of machines, equipment, areas of circulation, inventory and people directly influence the efficiency of a process. In the midst of this need for constant improvement, lean production has emerged, which has proven to be an efficient method for companies to improve their performance. The present work has the objective of elaborating a proposal of layout implementation in which concepts and tools from lean production were adopted. The proposal came after the analysis and study of the total availability of the space for allocation of the necessary equipment, passing through the use of the tools until reaching an ideal considered state. In the analysis of the results are presented the analyzes performed and, later, the gains that can be obtained with the implementation of the proposed layout. Finally, based on the results presented, it is concluded that the industrial layout is a factor of fundamental importance for the good performance of a productive process. Keywords: Industrial Layout. Lean Production. Process Optimization.

2 185 Introdução O layout industrial, como se sabe, tem influência direta na eficiência dos processos de uma organização. Na empresa estudada, o processo produtivo depende de uma determinada organização, fluxo, visando assim, a otimização de tempo, transporte, armazenamento, e aumentando ao máximo a capacidade produtiva sem elevar o número de colaboradores necessários. Onde o espaço disponibilizado para a implantação da planta fabril é préestabelecido, tendo assim que se estudar e calcular exatamente como será realizada a disponibilidade de todos equipamentos sem que falte espaço e organização, tendo ainda que realizar as demarcações necessárias entre corredores e controle visual, com o propósito de se extrair uma maior produtividade com a menor equipe possível, atendendo as necessidades do Mercado. Com o propósito de otimizar o processo produtivo da empresa através da implantação do layout, formula-se a seguinte questão: como deve ser o layout de uma fábrica de micro transformadores elétricos uma empresa de pequeno porte com sistema de produção em lotes? O presente trabalho apresenta uma análise realizada dentro de uma empresa de pequeno porte do setor de componentes elétricos eletrônicos, tratando de aspectos relacionados ao layout industrial. O estudo e implantação de layout foi proposta pelo presidente da organização, tendo em vista a necessidade de otimização do processo produtivo e melhor alocação de seus equipamentos visando o melhor aproveitamento da área disponível. Para isto, além da análise do posicionamento das máquinas, foi feito um diagnóstico dos processos da empresa no que diz respeito a fluxo e identificação das perdas com base nos conceitos de produção enxuta. Para estas análises, é válido citar que o autor se utilizou do conhecimento e experiência adquiridos ao longo de anos de experiência em outras organizações. O foco da pesquisa concentrou-se na disposição das máquinas e os fluxos de pessoas, materiais e produtos dentro da planta industrial. O presente trabalho se justifica por abordar uma temática de considerável importância para a realidade das organizações. Um bom planejamento do layout industrial, levando em conta alguns princípios da produção enxuta, pode trazer resultados expressivos para uma empresa em termos de redução de movimentação, eliminação de gargalos, melhoria da qualidade e acuracidade de estoque, entre outros. A realização deste trabalho é importante também por abordar um campo de estudo fundamental para a Engenharia de Produção, afinal, o layout industrial influencia diretamente nos resultados da operação, sendo imprescindível um bom planejamento e execução para que a empresa mantenha a competitividade. Na empresa em estudo, identificou-se a oportunidade de

3 186 melhoria do processo produtivo através da implantação do layout adequado, uma melhoria que se torna viável pela facilidade em realizar as mudanças necessárias e pelos ganhos que podem ser obtidos. Desta forma, é estabelecido como objetivo principal deste trabalho definir um layout eficaz para uma empresa de pequeno porte, utilizando os princípios da produção enxuta. Também para o presente trabalho final de curso, foi proposto como objetivo específico definir o layout apropriado para a empresa pesquisada. Com base neste objetivo, é reforçado o ponto de que o trabalho se limita a uma análise da disposição física dos recursos, identificando oportunidades de melhoria para, assim, chegar a uma proposta final, apresentando os ganhos que podem ser obtidos se implementado o layout proposto. 1 Revisão bibliográfica 1.1 Melhoria do processo Segundo Shingo (1996), os processos podem ser melhorados de duas maneiras diferentes: a primeira consiste em melhorar o próprio produto através da Engenharia do produto e a segunda consiste em melhorar os métodos de fabricação em relação ao ponto de vista da Engenharia de Produção, que busca de diversas formas de otimizar a fabricação de determinado produto aumentando sua produtividade. 1.2 Melhoria do transporte Shingo (1996) afirma que a movimentação dos materiais é um custo que não agrega valor ao produto. Muitos tentam melhorar o transporte utilizando-se de equipamentos como: rebocadores, calhas transportadoras, carrinhos industriais, guindastes, entre outros. Porém, isso melhora apenas a maneira como se transporta os produtos dentro da organização. Melhorias reais de transporte eliminam a necessidade de transporte quando possível, com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva. Isto se consegue com o aprimoramento do layout dos processos. 1.3 Tipos de layout Slack et al. (1996) diz que o tipo de layout é a maneira geral como os recursos produtivos na operação são realocados, na prática, a maioria dos layouts são provenientes de apenas quatro tipos básicos. São eles: Layout posicional; Layout por processo; Layout celular; Layout por produto.

4 Layout posicional No layout posicional, Slack et al. (1996), quem sofre o processo de transformação fica imóvel, enquanto maquinas, equipamentos, instalações e pessoas movem-se quando necessário. O motivo disto pode ser que ou o produto ou o sujeito do serviço sejam muito grandes para ser movidos de forma satisfatória, ou podem ser ou estar em uma condição em que a movimentação não seja possível Layout por processo Slack et al. (1996) afirma que o layout por processo é assim chamado porque as necessidades e conveniências dos recursos transformadores que constituem o processo na operação dominam a decisão sobre o layout. Neste tipo de layout, processos similares são localizados juntos um do outro. O motivo pode ser que seja conveniente para a operação mantêlos juntos, ou que dessa forma a utilização dos recursos transformadores seja beneficiada. Moreira (2002) cita como principais características do layout por processo: Adaptação à produção de uma linha variada de produtos; Cada produto passa pelos centros de trabalho necessários, formando uma rede de fluxos; Taxas de produção baixas, se comparadas às obtidas nos layouts por produto; Equipamentos flexíveis, que se adaptam a produtos de características diferentes; Em relação ao layout por produto, os custos fixos são menores, mas os custos unitários de matéria-prima e mão de obra são maiores. Dentre as principais vantagens do layout por processo, Moreira (2002) cita a flexibilidade, custos fixos menores e, no caso de falhas no sistema, as consequências não são tão graves quanto no layout por produto. Como desvantagens, o autor cita a tendência de elevados estoques intermediários, dificuldade no planejamento e controle da produção e volumes relativamente modestos de produção a custos unitários maiores que no layout por produto. Desta forma, quando produtos, informações ou clientes fluírem através da operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com suas necessidades. Diferentes produtos ou clientes terão diferentes necessidades e, portanto, percorrerão diferentes roteiros dentro da operação. Por este motivo, o padrão de fluxo na operação será bastante complexo (SLACK et al., 1996) Layout celular Em um layout celular, os recursos transformados, entrando na operação, são préselecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação, na qual todos os

5 188 recursos transformadores necessários a atender à suas necessidades imediatas de processamento se encontram. A célula em si pode ser organizada segundo o layout por processo ou por produto (SLACK et al., 1996). Depois de serem processados na célula, os recursos transformados podem prosseguir para outra célula. De fato, o arranjo físico celular é uma tentativa de trazer alguma ordem para a complexidade de fluxo que caracteriza o arranjo físico por processo (SLACK et al., 1996, p. 214) Layout por produto Slack et al. (1996) aponta que o layout por produto trata de localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. A sequência de atividades dos produtos, informações e clientes coincide com a sequência em que os processos foram arranjados fisicamente. Por este motivo, este tipo de layout também é chamado de layout em fluxo ou em linha. O fluxo de produtos, informações ou clientes é muito claro e previsível no layout por produto, o que o torna um layout relativamente fácil de controlar. Dentre as características fundamentais dos layouts por produto, Moreira (2002) enumera as seguintes: adequação a produtos com alto grau de padronização, grandes quantidades e produzidos de forma contínua; fluxo de materiais através do sistema totalmente previsível, proporcionando a utilização de meios automáticos de manuseio e transporte de material; altos investimentos em capital, devido à presença de equipamentos altamente especializados e projetados para altos volumes; altos custos fixos e comparativamente baixos custos unitários de mão de obra e materiais. 2 Metodologia Para alcançar os objetivos propostos foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema em bases de dados acadêmicas. A empresa selecionada foi decorrente da disponibilidade do trabalho oferecido oportunamente ao discente durante o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso. A empresa está localizada no município de Blumenau no estado de Santa Catarina e apresenta um total de 18 funcionários e produção de aproximadamente peças por mês. O propósito do layout é para maior produtividade, redução do custo e otimização do processo produtivo. A Figura 1 apresenta o layout inicial do espaço disponível para a implantação e distribuição total dos equipamentos necessários (Quadro 1).

6 189 Figura 01 Layout Disponível Quadro 01 Relação de Equipamentos 01 MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA MÁQUINA PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO ESTEIRA DE TRANSPORTE 16 ESTEIRA DE ENVERNIZAMENTO 17 SOLDAGEM 18 TESTES FINAIS

7 190 3 Resultados e discussões Após a análise da empresa foi utilizada a alteração do layout segundo o procedimento de layout por produto. O qual resultou na proposta oferecida à empresa apresentada na Figura 2, de maneira a minimizar o deslocamento necessário entre os colaboradores, resultando assim em um fluxo de processo contínuo com maior produtividade, sem a necessidade da criação de estoques intermediários a fim de não ocasionar a parada de uma determinada etapa por falta de peça vinda da etapa anterior, além de possibilitar a identificação de um determinado gargalo produtivo em alguma das etapas, ou pela sobra ou pela falta de peça, ocasionando assim uma interrupção ou acumulo produtivo. Como observado pelos autores abaixo mencionados, os mesmos utilizaram-se da mesma ferramenta com o intuito de estudar e oferecerem uma melhoria de otimização do processo em função do arranjo físico, tendo como modo de escolha do melhor processo a ser tomado o tipo de layout que melhor se adaptava a instituição estudada. MESA DE MESA DE MONTAGEM 1 MONTAGEM 2 SOLDAGEM ESTEIRA DE TRANSPORTE ESTEIRA DE ENVERNIZAMENTO Figura 02 Layout Proposto O processo de fabricação dos produtos é quase sempre igual, variando apenas em pequenos detalhes, dependendo do modelo fabricado podendo não ser necessária a utilização das máquinas de número 01 à 08, podendo utilizar-se apenas de 03 ou 04 equipamentos e

8 191 prosseguir posteriormente para a etapa da mesa de montagem e etapas seguintes, sendo assim o layout optado para implementação foi o de modelo de layout por produto, onde o estudo foca na produção de itens em larga escala e poucas variações. Nas figuras 3 a 6 tem-se as imagens do layout conforme proposto e executado. Figura 03 Máquinas 01, 02, 03 e 04. Figura 04 Preparação 01, 02 e 03.

9 192 Figura 05 Esteira de Envernizamento Figura 06 Esteira de Transporte. Conclusão Previamente foi realizado um estudo com as opções de layout disponíveis para a distribuição dos equipamentos, chegando assim a conclusão de que o modelo mais adequado foi o de layout por produto, onde a empresa em análise trabalha com pouca variedade de produtos e larga escala para os itens em produção. O layout realizado levou em consideração algumas restrições do local disponível, como

10 193 a disponibilização de pontos de ar comprimido para ligação dos equipamentos pneumáticos e tomadas específicas, como por exemplo tomadas trifásicas e também a sequência das etapas de produção. O resultado observado com a produção em andamento foi o baixo índice de deslocamento entre os colaboradores, aumento na capacidade produtiva individual, consequentemente um reflexo direto no faturamento da empresa. Referências MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da Engenharia de Produção. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, SLACK, N. et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1996.

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