PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007

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1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 RELATÓRIO ONS - 3/227/07 EMITIDO EM: 17/10/2007 1

2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/ PERTURBAÇÃO DO DIA 01/10/2007 ÀS 10H32MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do Disjuntor Interligador de Barras de 230 kv, da SE Presidente Médici, quando do desligamento do Reator associado à Barra - RB-1, 230 kv 30 MVAr, provocado por falha em seus contatos auxiliares. Às 11h02min foi normalizado o Disjuntor. Às 14h26min foi concluída a manutenção corretiva para substituição do conjunto de contatos auxiliares da fase C do Disjuntor Interligador. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/10/2007 ÀS 11H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : ITAIPU BINACIONAL E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do terminal da Margem Direita, da LT 500 kv Margem Direita Foz do Iguaçu C1 50 Hz, durante trabalhos na SE Margem Direita. Às 11h12min foi normalizada a LT 500 kv Margem Direita Foz do Iguaçu C1 50 Hz. 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/10/2007 ÀS 12H49MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi-Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS e C - ELETRONORTE) e a terra, provocado por queimada, corretamente eliminado em 76 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em 2ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais. 3

4 A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 35 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Gurupi ou conforme localizado pelos relés de Miracema a 17,31 km deste terminal. O fluxo da LT desligada foi totalmente assumido pelo circuito remanescente em operação. Às 12h52min a LT foi disponibilizada pelo Agente ELETRONORTE e às 12h53min pelo Agente FURNAS. Às 12h54min foi normalizada a LT 500 kv Gurupi-Miracema C1. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/10/2007 ÀS 15H29MIN - EMPRESA AFETADA : CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv São Gonçalo do Pará- Ouro Preto 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase C 4

5 CEMIG) e a terra, de alta impedância, causado por queimada, corretamente eliminado em 57 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais. Houve uma tentativa, não satisfatória, de religamento automático pelo terminal Líder de Ouro Preto 2, devido à continuidade do curto-circuito com as mesmas características anteriores. Novamente a proteção da LT operou corretamente eliminando a falta em 60 ms. A LT 500 kv São Gonçalo do Pará-Ouro Preto 2 foi normalizada às 15h48min. 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/10/2007 ÀS 22H54MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 171 km do terminal de Camaquã, provocado por poluição em cadeia de isoladores, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 09H47MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E RGE A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF-2, 230/13,8/13,8 kv 50 MVA, da SE Caxias do Sul 5, no lado Primário, provocado pela atuação acidental da proteção de sobrecorrente, pela equipe de manutenção da ELETRO- SUL que executava serviços em seu painel de proteção. Houve interrupção de 22,1 MW de cargas da RGE, ligadas ao Barramento P1 de 13,8 kv. Às 09h55min foi normalizado o Transformador TF-2. 5

6 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 11H58MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi-Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fases A FURNAS e C - ELETRONORTE) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 67 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em 1ª s zonas no terminal de Miracema e em 2ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Gurupi. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 35 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Gurupi ou pelas proteções do terminal de Miracema como tendo ocorrido a 17,58 km deste. O fluxo da LT desligada foi totalmente assumido pelo circuito remanescente em operação. Às 12h12min foi normalizada a LT 500 kv Gurupi-Miracema C1. 6

7 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 12H04MIN - EMPRESAS AFETADAS : NOVATRANS, FURNAS, TSN, CHESF, ELE- TRONORTE, NTE, CELPA, COELCE, COELBA, COSERN, ENERGIPE, CEPISA, SAELPA, VERACEL E CI s USIBA, BRASKEM E SCHINCARIOL Às 11h58min do dia 02/10/2007, ocorreu o desligamento automático da LT 500 kv Gurupi-Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fases A FURNAS e C ELETRONORTE) e a terra, provocado por queimada, eliminado em 67 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, de distância para faltas a terra, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais, conforme descrito no item anterior. Às 12h04min, ainda com o circuito 1 não restabelecido, ocorreu um novo curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B NOVATRANS) e a terra, provocado por queimada, agora envolvendo o circuito 2, da mesma LT 500 kv Gurupi-Miracema, cuja abertura automática, para eliminação do mesmo, em 65 ms, pelas atuações de sua proteções Principais e Alternadas, de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas no terminal de Miracema e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Gurupi, caracterizou a abertura da Interligação Norte/Sudeste. Nas condições operativas do SIN, a abertura desta Interligação fez atuar a Lógica 1 dos ECE s locais, comandando a abertura automática das LT s 500 kv Serra da Mesa- Samambaia C1 e Serra da Mesa-Rio das Éguas, desfazendo com a abertura desta última a Interligação Sudeste/Nordeste. Com a abertura da Interligação Sudeste/Nordeste, com um fluxo em direção ao Nordeste de 409 MW, se configurou a operação das regiões Norte e Nordeste interligadas entre si, isoladas do restante do SIN, de onde recebiam, juntas, cerca de 1900 MW. Houve então uma inversão e aumento transitório do fluxo na Interligação Norte/Nordeste, onde inicialmente fluíam 300 MW para a Região Nordeste, passando agora a fluírem 1080 MW no sentido Norte, com a caracterização de um déficit de 1800 MW na Região Nordeste, levando a um processo de redução na freqüência do Sistema nas Regiões Norte e Nordeste, atingindo a mesma um valor mínimo de 57,45 Hz, e como conseqüência a uma atuação dos ERAC das regiões Norte e Nordeste, por freqüência absoluta temporizada. A atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga ERAC, por subfreqüência, da Região Nordeste, até o terceiro estágio, interrompeu 486,01 MW de cargas nesse sistema, conforme indicado a seguir: - ERAC nas instalações da Transmissora CHESF: - Área Norte: - cortando 164,50 MW de cargas da Distribuidora COELCE, sendo as mesmas normalizadas às 12h19min. 7

8 SE Fortaleza: disjuntores 12J1, 12L1, 12L2,12N1 (terceiro estágio). A CHESF identificou defeito no relé que levou à atuação incorreta deste esquema. SE Milagres: Disjuntores 12C1, 12C8, 12C7, 12C6 e 11W1 (segundo estágio). SE Icó: disjuntores 12J4, 12J5 e 12J6 (primeiro estágio). - Área Oeste: - cortando 64,51 MW da Distribuidora CEPISA, sendo as mesmas normalizadas às 12h19min. SE Piripiri: disjuntores 12J1, 11Y1, 11Y2, 11Y3 (primeiro estágio). SE Teresina: disjuntores 12J1, 12J5, 12J6, 12V1 (segundo estágio). - ERAC próprios dos Consumidores Industriais da Região Nordeste : Brasken UNIB-BA (antiga COPENE), 29,20 MW, sendo as mesmas normalizadas às 12h09min. Gerdau Açominas BA (antiga USIBA) 55,10 MW, sendo as mesmas normalizadas às 12h16min. - ERAC próprios das Distribuidoras da Região Nordeste. Distribuidora COELBA: 40,30 MW, sendo as mesmas normalizadas às 13h11min. Distribuidora COSERN: 41,40 MW, sendo as mesmas normalizadas às 12h37min. Distribuidora ENERGIPE: 41,00 MW, sendo as mesmas normalizadas às 12h14min. Distribuidora SAELPA: 50,00 MW, sendo as mesmas normalizadas 12h19min. Ainda relacionado com a atuação do ERAC da Região Nordeste, se verificou o desligamento automático das LT s 500 kv Xingo-Angelim II (05V1) e 230 kv Angelim-Campina Grande II (04C5), correspondendo ao primeiro estágio do ERAC próprio da transmissora NTE. A atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga ERAC, por subfreqüência, da Região Norte, até o segundo estágio, interrompeu 91,16 MW de cargas nesse sistema, conforme a seguir: - Área Pará: ERAC próprio da Distribuidora CELPA: 47,6 MW de cargas derivadas das SE s 69 kv Guamá/CELPA e Jurunas. SE Jurunas: (primeiro estágio). - Área Maranhão: ERAC próprio da Distribuidora CEMAR: 43,56 MW de cargas derivadas das SE s 69 kv São Mateus, Bacabau, Vitorino Freire, Pedreiras, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Arari, Viana, Caxias e Timon. SE Peritoró: disjuntor PRDJ2-04 (primeiro estágio). SE Miranda: disjuntor MRDJ2-21 (primeiro estágio). SE Teresina: disjuntores 12J1, 12V1 (segundo estágio). 8

9 Na região Nordeste ainda se verificou o desligamento automático da conexão local do Consumidor Livre Veracel, devido a atuação de proteção de subfreqüência associada à sua Unidade Geradora, permanecendo no SIN 35,0 MW de cargas associadas ao Consumidor EKA. Também se verificou o desarme automático do disjuntor de 230 kv - 14C6, associado ao terminal do Consumidor Industrial Schincariol, da LT 230 kv Mirueira-Recife I- I/Schincariol (04C6), por atuação de proteção interna, interrompendo 3,0 MW. Às 12h09min foi sincronizada a Unidade Geradora 01G1, da UHE Itapebi. Às 12h11min foi sincronizada a Unidade Geradora 01G2, da UHE Itapebi. Às 12h12min foi normalizada a Interligação Norte/Sudeste, no trecho entre as SE s de Miracema e Gurupi. Às 12h20min foi normalizado o atendimento ao Consumidor Industrial Schincariol. Às 12h22min foi normalizada a LT 230 kv Angelim-Campina Grande II (04C5). Às 12h26min foi desenergizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. Às 12h30min foi sincronizado ao SIN o Consumidor Livre Veracel. Às 12h31min foi normalizada a LT 500 kv Xingo-Angelim II (05V1). Às 12h32min foi energizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Rio das Éguas (05L2). Às 12h33min foi sincronizada a Unidade Geradora 01G3, da UHE Boa Esperança. Às 12h37min foi energizada a LT 500 kv Rio das Éguas-Bom Jesus da Lapa II (05L1). Às 12h41min foi sincronizada a Unidade Geradora 01G4, da UHE Boa Esperança. Às 12h43min foi fechado o anel Serra da Mesa/Rio das Éguas/Bom Jesus da Lapa II, na SE Bom Jesus da Lapa II. Às 12h45min foi normalizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. Esta perturbação será analisada detalhadamente pelo ONS e Agentes envolvidos no dia 18/10/2007, com a respectiva emissão de RAP. 9

10 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 12H36MIN - EMPRESA AFETADA : ENERSUL A perturbação consistiu nos desligamentos automáticos das LT s 138 kv Aquidauana Corumbá e Corumbá Miranda, devido a curtos-circuitos bifásicos simultâneos, envolvendo as fases B e C, localizados a 124 km do terminal de Aquidauana, provocados por queimadas sob as linhas, eliminados pelas atuações das proteções Primárias de distância nos quatro terminais. Houve interrupção de 51 MW de cargas da ENERSUL, na SE Corumbá. Às 12h41min foi normalizada a LT 138 kv Aquidauana Corumbá e às 15h25min foi normalizada a LT 138 kv Corumbá Miranda. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 12H52MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ITAIPU BINACIONAL A perturbação consistiu no desligamento automático, do terminal de Itaipu, da LT 500 kv 60 Hz Itaipu-Foz do Iguaçu C2, no terminal de Itaipu, por causa ainda desconhecida. Às 13h06min foi normalizada a LT 500 kv Itaipu-Foz do Iguaçu C2 60 Hz. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 14H47MIN - EMPRESA AFETADA : ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do terminal de Aquidauana, da LT 138 kv Aquidauana Corumbá, devido a um curto-circuito provocado por queimada sob a linha, eliminado pela atuação da proteção Primária de distância no terminal de Aquidauana. Houve interrupção de 40 MW de cargas da ENERSUL, na SE Corumbá. Às 14h48min foi normalizada a linha. 10

11 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 14H59MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Furnas-Itutinga C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS) e a terra, provocado por queimada, corretamente eliminado em 812 ms, pelas atuações das proteções Primária de Comparação de Fases, no terminal da Usina de Furnas e Secundária de distância para faltas a terra, em zona 2, no terminal de Itutinga. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 61 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Itutinga. Às 15h01min foi normalizada a LT 345 kv Furnas-Itutinga C PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 17H23MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Areia Salto Osório C2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 53 km do terminal de Areia, provocado por queimada sob a linha, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha e das proteções Secundárias de distância e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Areia. Houve atuação do esquema de religamento automático tripolar sem sucesso, devido à reincidência do defeito, o que resultou em nova abertura da linha. Às 17h27min foi normalizada a linha. 11

12 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 02/10/2007 ÀS 21H09MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF-3, 230/69/13,8 kv 165 MVA, da SE Caxias do Sul 5, pela atuação acidental da válvula de alívio de pressão (63VS), causada por umidade nos contatos da micro switch. Às 22h51min foi normalizado o Transformador TF PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 01H03MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E COELCE A perturbação teve início no sistema de distribuição de 69 kv, derivado da SE Delmiro Gouveia, com a incidência de defeitos simultâneos, evolutivos e internos ao alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia-Aldeota (02N1), provocados por cabos partidos e entrelaçados nas fases A e C, na primeira estrutura da referida LT e de defeito interno ao alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia-Tauape (02J9), provocado por vazamento no isolador polimérico na mesma estrutura. Estas falhas foram eliminadas pelas atuações das proteções de sobrecorrente de fase temporizadas, com restrição de tensão (51V-C), dos referido terminais de 69 kv, na SE Delmiro Gouveia, levando aos desligamentos automáticos destes alimentadores. Como conseqüência da variação da tensão e do período de subtensão verificados durante os defeitos no setor de 69 kv, ocorreu uma rejeição natural de carga de 115 MW, observando-se em seguida sobretensões dinâmicas, no sistema elétrico da área afetada, sensibilizando corretamente o SEP de controle de tensão por sobrecarga no Compensador Estático da SE Fortaleza, com o desligamento automático dos Bancos de Capacitores de 69 kv - 02H4 na SE Delmiro Gouveia, 02H2 na SE Fortaleza e o desligamento automático da LT 230 kv Banabuiú-Fortaleza (04F1). Na SE Fortaleza, verificaram-se também os seguintes desligamentos automáticos dos e- quipamentos abaixo listados: - Compensador Estático 09Q2, pela atuação correta da proteção eletrônica base delta falha tiristor - fase "C". - Transformador 04T4-230/69/13,8 kv, devido a atuação acidental da proteção diferencial da fase A, por causa não identificada. A CHESF já realizou intervenção e testes no relé diferencial não encontrando anormalidades. 12

13 A COELCE realizou manutenção corretiva nos alimentadores de 69 kv Delmiro Gouveia- Aldeota (02N1) e Delmiro Gouveia-Tauape (02J9). Às 02h16min foi energizado o setor Delta do Compensador Estático da SE Fortaleza. Às 04h08min foi normalizado o Transformador 04T4, após a transmissora CHESF constatar que foi uma atuação acidental da proteção diferencial. Às 06h53min foi normalizada a LT 230 kv Banabuiú-Fortaleza (04F1). A mesma permaneceu desenergizada até este horário por conveniência operativa. Às 07h03min foi normalizado o Banco de Capacitores de 69 kv - 02H2, na SE Delmiro Gouveia. Às 08h01min foi normalizado o alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia-Aldeota (02N1). Às 08h45min foi normalizado o alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia-Tauape (02J9). 16- PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 05H42MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Livramento 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 41 km do terminal de Livramento 2, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, no terminal de Livramento 2 e em 2ª s zonas, no terminal de Alegrete 2. Desligou também o Reator de linha RL-3, 230 kv 25 MVAr, na SE Alegrete 2, após a abertura tripolar da linha. Para o Reator RL-3 houve a atuação da proteção de subtensão. Houve atuação do esquema de religamento automático monopolar, no terminal de Livramento 2, sem sucesso, devido à reincidência do defeito, o que resultou na abertura tripolar da linha. Às 05h48min foi normalizada a linha e inserido automaticamente o Reator de linha RL-3, pelo sensor de sobretensão. A CEEE-GT informou que devido a um defeito no canal de comunicação, não houve a recepção do sinal de teleproteção enviado pelo terminal de Livramento 2 em Alegrete 2. 13

14 Sendo assim, houve a atuação da proteção em tempo de 2ª zona e a abertura tripolar do disjuntor deste terminal. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 05H47MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 44,32 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 05h49min a linha foi normalizada. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 06H18MIN - EMPRESAS AFETADAS : CTEEP E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento total da SE Anhangüera 345 kv, durante a realização de comando manual para teste de fechamento da seccionadora (29-51) de aterramento da Barra 2, por meio do acionamento no Painel de comando local da mesma, quando ocorreu o fechamento involuntário da seccionadora (29-49) de aterramento da Barra 1. Apesar da abertura do disjuntor (24-3) de interligação dos setores BR1B e BR1C, da Barra kv, houve o desligamento automático de todo o setor de 345 kv, pela atuação incorreta da proteção diferencial de Barras, e, consequentemente, do setor de 88 kv, em decorrência da saída automática dos Transformadores de 345/88 kv. A CTEEP informou que efetuou verificações, no dia 04/10/2007, e constatou que o comando de acionamento da seccionadora foi provocado por jumper inserido na régua borne do painel de Comando Local da seccionadora (29-51), jumper este já retirado, corrigindo a anormalidade. Houve rejeição de 190 MW de cargas. 14

15 Às 07h16min foi concluída a normalização do SIN. Anormalidades Observadas: Atuação incorreta da proteção diferencial da Barra kv, da SE Anhangüera. Providências em Andamento: A CTEEP está analisando, em conjunto com o fabricante, a causa da citada falha da proteção diferencial da Barra 1, da SE Anhangüera. Prazo: Dezembro/ PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 09H42MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do terminal de Norte, da LT 345 kv Norte-Miguel Reale C2, quando da realização de serviço, ocasião em que foi feito previamente o bloqueio do Fio Piloto, porém não foi feito o bloqueio do esquema de Supervisão deste (par telefônico que está sendo usado atualmente para transferência de disparo para a SE Norte quando de baixa pressão de SF6 no disjuntor em Miguel Reale). Assim, durante o procedimento de inspeção das caixas de passagem da fiação, ao longo da LT, houve a interrupção acidental da conexão via par telefônico, provocando a transferência de disparo para Norte. Após a abertura em Norte, foi feito o bloqueio do Esquema de Supervisão do Fio Piloto, através do desligamento do circuito DC do mesmo. A LT foi normalizada às 10h13min. 20- PERTURBAÇÃO DO DIA 03/10/2007 ÀS 15H24MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático, na SE Picos, do Transformador 04T3-230/69 kv, devido à atuação acidental da função de sobrecorrente residual instantânea (50N), do setor de 69 kv, função esta incorporada ao relé diferencial do Transformador (tipo P632 da Areva). 15

16 A CHESF identificou como causa, um elevado valor de impedância encontrado entre o borne da régua associado ao circuito secundário de corrente da fase C do setor de 69 kv do Transformador e a correspondente entrada analógica do relé, o que reduziu a magnitude do valor dessa corrente, provocando o aparecimento de uma corrente desequilibrada, sensibilizando a referida unidade de sobrecorrente. A CHESF já realizou reaperto dos bornes de régua associados às entradas dos circuitos secundários de correntes. O Transformador 04T3-230/69 kv foi normalizado às 20h17min, após a transmissora CHESF desativar a referida proteção de sobrecorrente residual instantânea do setor de 69 kv do mesmo. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/10/2007 ÀS 04H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELPA E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Rurópolis-Itaituba, devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases Azul e Branca (fases A e B E- LETRONORTE), de causa desconhecida, corretamente eliminado em 72,5 ms, pela atuação da proteção Primária de distância para faltas entre fases, em primeira zona, no terminal fonte de Rurópolis. A falta foi localizada pela proteção do terminal de Rurópolis como tendo ocorrido a 66 km deste terminal. Houve rejeição de 13,7 MW de cargas da CELPA, derivadas da SE Itaituba. Às 04h14min foram normalizadas a LT e as cargas interrompidas. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/10/2007 ÀS 11H23MIN - EMPRESA AFETADA : NOVATRANS A perturbação consistiu no desligamento automático, do terminal de Colinas, da LT 500 kv Imperatriz-Colinas C2, pela atuação da proteção Alternada de distância para faltas a terra, em zona 1 e de sobrecorrente direcional residual, esta última associada ao esquema de teleproteção, no citado terminal, por causa que está sendo averiguada pela NOVA- TRANS. Houve o baipasse dos Capacitores Série Fixos da linha, no terminal de Colinas. 16

17 Os Capacitores Série Fixo e Variável, do terminal de Imperatriz, permaneceram inseridos. Todo o fluxo da LT desligada foi assumido pelo circuito 1 da mesma linha de transmissão. Houve atuação do Esquema de Religamento Automático da linha, com sucesso, normalizando o terminal da SE Colinas. Às 11h24min foi inserido ao Sistema o Banco de Capacitores Série Fixo - COCL7-03, do terminal da SE Colinas, vindo neste horário a ocorrer novo desligamento do terminal da SE Colinas, de forma idêntica a anterior ocorrida às 11h23min. Às 11h26min foi normalizado o terminal da SE Colinas, da LT 500 kv Imperatriz-Colinas C2. Às 11h27min foi inserido ao Sistema o Banco de Capacitores Série Fixo - COCL7-03, do terminal da SE Colinas. Às 11h29min ocorreu um novo desligamento automático do terminal da SE Colinas, da LT 500 kv Imperatriz-Colinas, pela atuação das mesmas funções da proteção Alternada local, e baipasse do Compensador Série Fixo COCL7-03, estando a causa sendo apurada pelo Agente. Às 11h30min foi normalizado o terminal da SE Colinas, da LT 500 kv Imperatriz-Colinas C2. Às 11h32min foi inserido ao Sistema o Banco de Capacitores Série Fixo - COCL7-03, do terminal da SE Colinas. Às 11h32min ocorreu uma nova perturbação, idêntica às anteriores, estando a causa sendo apurada pelo Agente. Houve atuação do Esquema de Religamento Automático da linha, com sucesso, normalizando o terminal da SE Colinas. Às 11h45min foi inserido ao Sistema o Banco de Capacitores Série Fixo - COCL7-03, do terminal da SE Colinas. Anormalidades Observadas: Seguidos desligamentos automáticos do terminal da SE Colinas, da LT 500 kv Imperatriz- Colinas, em todas as ocasiões atuando apenas a proteção Alternada local. Providências em Andamento: 17

18 Que a NOVATRANS comunique ao ONS o resultado das investigações que informou estar efetuando para esclarecer a causa dos desligamentos automáticos ocorridos no terminal de Colinas. Prazo: Dezembro/ PERTURBAÇÃO DO DIA 04/10/2007 ÀS 20H59MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CI SCHINCARIOL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Coelho Neto-Peritoró, devido a um curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases B e C ELETRONORTE) e a terra, provocado por queimada, corretamente eliminado em 81 ms, pelas atuações das suas proteções Principal e Alternada de distância para defeitos à terra, em segundas zonas, associadas aos esquema de teleproteção, no terminal de Coelho Neto e pelas proteções Principal de distância, em segunda zona, e Alternada de sobrecorrente direcional residual, ambas associadas ao esquema de teleproteção, no terminal de Peritoró. A falta foi localizada pelas proteções como tendo ocorrido a 56 km de distância do terminal de Peritoró. Houve rejeição de 3 MW de cargas do CI SCHINCARIOL, que é alimentado em derivação da LT. Às 21h03min foi normalizada a LT 230 kv Coelho Neto-Peritoró. Às 21h26min foi normalizada a carga interrompida no CI. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/10/2007 ÀS 21H38MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CEMAR A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador 01, 230/69/13,8 kv, da SE Peritoró, devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases B e C ELETRONORTE), provocado por falha nos isoladores da seccionadora de baipasse do disjuntor do lado de 13,8 kv, corretamente eliminado pela atuação da sua proteção diferencial. 18

19 Ocorreu também o desligamento automático da LT 230 kv Peritoró-Presidente Dutra, pela atuação incorreta da Proteção Alternada de distância, em primeira zona, no terminal da SE Presidente Dutra. Houve rejeição de 72 MW de cargas da CEMAR. Às 21h52min foi normalizado o Transformador 1, da SE Peritoró, normalizando as cargas da CEMAR. Às 21h54min foi fechada em anel, na SE Peritoró, a LT 230 kv Peritoró-Presidente Dutra. Anormalidades Observadas: Atuação incorreta da proteção Alternada de distância, em 1ª zona, no terminal da SE Presidente Dutra, para um defeito bifásico no terciário do Transformador 1, 230/69/13,8 kv, da SE Peritoró. Providências em Andamento: Que a ELETRONORTE comunique ao ONS o resultado das investigações que informou estar efetuando para esclarecer a causa da atuação incorreta da proteção do terminal de Presidente Dutra, da LT 230 kv Peritoró-Presidente. Prazo: Dezembro/ PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 00H39MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no bloqueio do Conversor de Freqüência CF-1, 230 kv 50 MVA, da SE Conversora de Uruguaiana, provocado por sobrecorrente no motor de partida, durante processo de partida do Compensador Síncrono. Houve atuação da proteção de sobrecorrente do Compensador Síncrono, com atuação do bloqueio (relé 86) e conseqüente bloqueio do Conversor ( convert shut down ). Às 01h03min o Conversor de Freqüência CF-1 foi desbloqueado. 19

20 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 05H25MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 47 km do terminal de Presidente Médici, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações da proteção Primária de distância, em 1ª zona, no terminal de Presidente Médici e da proteção Secundária de distância, em 1ª zona, no terminal de Quinta. Às 05h26min foi normalizada a linha. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 05H54MIN - EMPRESA AFETADA : CEMIG A perturbação, na SE Jaguara, teve início com os desligamentos automáticos dos Disjuntores 3U4 e 4U4, do lado de alta tensão e 12P4, do lado de baixa tensão, do Transformador T12 500/345 kv e do Disjuntor 1P4 (Transferência), para a eliminação de um curto circuito bifásico no terciário do T12. Por causa do atraso na abertura do 1P4, ocorreu a atuação de sua proteção de falha (incorporada à proteção diferencial de Barra, do setor de 345 kv) desligando adicionalmente os seguintes componentes: Barras 1 e kv; Disjuntor 10P4 - terminal da LT 345 kv para Volta Grande; Disjuntor 7P4 - terminal da LT1 345 kv para Pimenta; Disjuntor 14P4 - lado de baixa do T11; Disjuntor 11P4 - lado de alta do T7; Disjuntor 2P4 - Unidade Geradora 2. O Barramento de 345 kv foi restabelecido às 06h25min e o T12 ficou indisponível até o dia 06/10/2007, retornando à operação através do Disjuntor 12P PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 13H04MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR1, 440/138 kv, da SE Embu Guaçu, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CTEEP) e a terra, provocado por defeito em TP (vazamento de óleo), do setor de 20

21 138 kv, interno à zona de proteção diferencial do TR1, portanto corretamente eliminado pela atuação desta proteção (87T). Não temos informação da data de retorno à operação do TR PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 13H51MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF-3, 230/69/13,8 kv 165 MVA, da SE Caxias do Sul 5, pela atuação acidental da válvula de alívio de pressão (63VS), causada por umidade nos contatos da micro switch. Às 22h51min foi normalizado o Transformador TF PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 14H49MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 440 kv Araraquara-Santo Ângelo C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A - CTE- EP) e a terra, provocado por queimada próxima à faixa de servidão da linha, eliminado pela atuação correta das proteções Principais e Alternadas, de distância para faltas a terra, em ambos os terminais. Houve tentativa, sem sucesso, de religamento automático da linha pelo terminal Líder de Araraquara. A LT foi normalizada às 14h57min. 31- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 20H54MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 2 km do terminal de Presidente Médici, provocado por temporal, eliminado pelas atuações 21

22 das proteções Primária de distância, em 1ª zona, no terminal de Presidente Médici e Secundária de distância, em 2ª zona, no terminal de Quinta. Às 20h55min foi normalizada a linha. 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/10/2007 ÀS 21H12MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT, CEEE-D E CGTEE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito bifásico-terra na linha, envolvendo as fases A e B, localizado dentro da SE Presidente Médici, provocado por temporal, eliminado pelas atuações das proteções Primária de distância, em 1ª zona, no terminal de Presidente Médici e Secundária de distância, em 3ª zona, no terminal de Quinta. Houve também o desligamento automático do Autotransformador AT1, 230/138/13,8 kv 50 MVA, da SE Quinta, no lado Primário, pela atuação de sua proteção de sobrecorrente direcional de neutro e dos grupos Geradores G-1 e G-2, ambos de 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, pelas atuações das respectivas proteções de sobrecorrente. Além destes desligaram também os Reatores de Barra RB-1, 230 kv 30 MVAr, da SE Presidente Médici, RB-1, 230 kv 25 MVAr, da SE Quinta e RB-1, 230 kv 25 MVAr, da SE Alegrete 2, todos eles por atuações das respectivas proteções de subtensão. Houve interrupção de 8,2 MW de cargas da CEEE Distribuidora, nas SE s Marmeleiro e Santa Vitória do Palmar, ligadas radialmente a partir do lado de 138 kv do Autotransformador AT1. As unidades da fase A da UTE Presidente Médici encontravam-se gerando 70 MW. Às 21h14min foi normalizada a linha e às 21h21min foi normalizado o Autotransformador AT1. Às 23h34min foi normalizado o grupo Gerador G-1 e às 12h02min, do dia 06/10/2007, foi normalizado o grupo Gerador G-2. Anormalidades Observadas: Houve recusa da atuação da proteção de distância para defeitos entre fases, em 2ª zona, no terminal de Quinta, da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, composto por relés eletromecânicos General Electric, modelo CEY. Providências Tomadas: 22

23 A CEEE-GT irá realizar testes nos relés de proteção da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, no terminal de Quinta, para averiguar e solucionar a recusa da atuação desta proteção. Prazo: Dezembro/2007. ALE2 LIV2 BGE2 PME QUI AT 1 G1 PEL3 G2 CIN G3 CAM PAL9 G4 33- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/10/2007 ÀS 15H33MIN - EMPRESAS AFETADAS : CTEEP E CBA A perturbação consistiu nos desligamentos automáticos da LT 440 kv Embu Guaçu-Oeste C1 e da LT 440 kv CBA-Oeste C1, devido a curtos-circuitos simultâneos, envolvendo respectivamente a fase Azul (fase A CTEEP) para a primeira e a fase Vermelha (fase C CTEEP) para a segunda, provocados por queimada próxima a faixa de servidão das LT s (trecho em que os circuitos compartilham a mesma estrutura), eliminados pelas atuações corretas das proteções Principais e Alternadas, de distância para faltas a terra, em todos os terminais. Houve religamento automático, com sucesso, para a LT 440 kv CBA-Oeste C1, e de tentativa, sem sucesso, de religamento automático em Oeste (terminal Líder ) para a LT 440 kv Embu Guaçu-Oeste C1. A LT 440 kv Embu Guaçu-Oeste C1 foi normalizada às 15h34min. 34- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/10/2007 ÀS 17H58MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Farroupilha Scharlau, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 14 km do terminal de Scharlau, provocado por temporal, eliminado pelas atuações das proteções 23

24 Secundária de distância, em 1ª zona, no terminal de Farroupilha e Primária de distância, no terminal de Scharlau. Às 17h59min foi normalizada a linha. 35- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 03H32MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Campo Mourão Salto Osório C1, devido a um curto-circuito, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais, e de sobrecorrente direcional residual, apenas no terminal de Campo Mourão, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das proteções de Secundárias de distância, no terminal de Campo Mourão. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. 36- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 07H23MIN - EMPRESA AFETADA : RGE A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, sem sinalização de proteção, do Transformador TF 4, 138/23 kv 25 MVA, da SE Passo Fundo, devido a problemas na rede de distribuição. Houve interrupção de 5,1 MW de cargas da RGE. Às 07h24min foi normalizado o Transformador TF 4. Anormalidades Observadas: Desligamento automático, por atuação acidental, sem sinalização de proteção, do transformador TF 4, da SE Passo Fundo. Providências Tomadas: Que a RGE informe ao ONS o resultado das investigações que estão em andamento para identificar as causas da atuação acidental, sem sinalização de proteção, do Transformador TF 4, da SE Passo Fundo. Prazo: Dezembro/

25 37- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 08H15MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do TR-1, 345/88 kv, da SE Nordeste, pela atuação acidental da proteção 51N, lado BT, por causa desconhecida. O Transformador TR-1 foi normalizado às 08h38min, após verificações onde nada de a- normal foi encontrado no mesmo. 38- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 14H25MIN - EMPRESA AFETADA : NOVATRANS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa- Samambaia C3, devido a um curto-circuito interno, de causa desconhecida, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, de sobrecorrente direcionais, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais da linha. Houve o correto baipasse do Banco de Capacitores Série Fixo (BSSMSB3), no terminal da SE Samambaia. Às 14h33min foi energizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C3, pelo terminal da SE Serra da Mesa. Às 14h34min foi normalizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C3, com o fechamento em anel no terminal da SE Samambaia. Às 14h50min foi inserido o Banco de Capacitores Série Fixo BSSMSB3, do terminal de Samambaia. 39- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 16H12MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF 3, 525/230/13,8 kv 672 MVA, da SE Gravataí, durante sua energização, devido a atuação acidental da proteção diferencial de terra restrita do mesmo, por erro de relação do Trans- 25

26 formador de Corrente da Bucha de neutro e polaridade invertida do Transformador de Corrente de uma das fases. Às 17h25min foi feita tentativa de restabelecimento, sem sucesso, atuando a mesma proteção. O Transformador TF 3, da SE Gravataí foi normalizado no dia 08/10/2007 às 14h41min. Obs.: Foram corrigidos pelo Agente os problemas encontrados no circuito de corrente da proteção diferencial do TF 3, da SE Gravataí. 40- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/10/2007 ÀS 18H22MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR-7, 440/230 kv, da SE Cabreúva, pela atuação do relé 51N, lado BT, devido à discrepância de posição da unidade da fase Azul, do comutador de tapes do Transformador, ocorrida após operação do mesmo. O Transformador TR-7, da SE Cabreúva foi normalizado às 18h44min. 26

27 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 01/10/ H16MIN 01/10/ H38MIN 01/10/ H32MIN 01/10/ H10MIN 01/10/ H49MIN 01/10/ H08MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEEE-GT CESP CEEE-GT ITAIPU BINACIO- NAL FURNAS gem Direita. FURNAS ELETRONORTE DUKE ENERGY ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-3, 230 kv 31 MVA, da UHE Jacuí, devido a falha no processo de comutação das bombas de óleo do regulador de velocidade. O grupo estava gerando 30 MW. Houve atuação do relé de bloqueio mecânico. Desligamento automático da UG-14, da UHE Jupiá, rejeitando 100 MW de geração, devido a anormalidades na comporta de emergência. Desligamento automático, acidental, do Disjuntor Interligador de Barras de 230 kv, da SE Presidente Médici, quando do desligamento do Reator associado à Barra - RB-1, 230 kv 30 MVAr, provocado por falha em seus contatos auxiliares. Desligamento automático, acidental, do terminal da Margem Direita, da LT 500 kv Margem Direita Foz do Iguaçu C1 50 Hz, durante trabalhos na SE Mar- Desligamento automático da LT 500 kv Gurupi- Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha a terra, provocado por queimada, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em 2ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais. Desligamentos automáticos da UG 3, da UTE Macaé Merchant, rejeitando 45 MW de geração, devido a falha no PLC que monitora vibração. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 01h41min. Não houve atuação. - Normalização: ND. Não houve atuação. - Normalização: 11h02min. Não houve atuação. - Normalização: 11h12min. Não houve atuação. - Normalização: 12h54min. Não houve atuação. - Normalização: 15h03min. Não houve atuação. - 27

28 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 01/10/ H29MIN 01/10/ H54MIN 02/10/ H47MIN 02/10/ H40MIN 02/10/ H08MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEMIG CEEE-GT ELETROSUL RGE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 500 kv São Gonçalo do Pará-Ouro Preto 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de alta impedância, causado por queimada, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais. Desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, provocado por poluição em cadeia de isoladores, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático do Transformador TF-2, 230/13,8/13,8 kv 50 MVA, da SE Caxias do Sul 5, no lado Primário, provocado pela atuação acidental da proteção de sobrecorrente, pela equipe de manutenção da ELETROSUL que executava serviços em seu painel de proteção. FURNAS Desligamento automático do Banco de Capacitores nº 5, 345 kv 91,5 MVAr, por atuação do relé de desbalanço de tensão, por causa indeterminada. CAPIM BRANCO Desligamento automático da UG 3, da UHE Amador Aguiar, rejeitando 70 MW de geração, por causa não informada. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 15h48min. Não houve atuação. - Normalização: Imediata. Não houve atuação. - Houve rejeição de 22,1 MW de cargas da RGE. Normalização: 09h55min. Não houve atuação. - Normalização: 10h52min. Não houve atuação. - Normalização: 11h23min. Não houve atuação. - 28

29 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 02/10/ H58MIN 02/10/ H04MIN 02/10/ H04MIN 02/10/ H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS ELETRONORTE FURNAS NOVATRANS TSN ELETRONORTE CHESF NTE CELPA CEMAR COELCE COELBA COSERN ENERGIPE CEPISA SAELPA VERACEL USIBA BRASKEM SCHINCARIOL ENERSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 500 kv Gurupi- Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em 1ª s zonas no terminal de Miracema e em 2ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Gurupi. Desligamento automático dos Bancos de Filtros ZRI e ZRJ, pela atuação da proteção de desbalanço de tensão. Distúrbio geral no SIN, com os desligamentos das Interligações Norte/Sudeste e Sudeste/Nordeste, quando as Regiões Norte e Nordeste eram importadoras de grande bloco de energia por estas interligações, levando à atuação do ERAC nestas duas regiões com considerável montante de carga desligada. Desligamentos automáticos das LT s 138 kv Aquidauana Corumbá e Corumbá Miranda, devido a curtos-circuitos bifásicos simultâneos, envolvendo as fases B e C, provocados por queimadas sob as linhas, eliminados pelas atuações das proteções Primárias de distância nos quatro terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 12h12min. Não houve atuação. - Normalização: 12h47min. Não houve atuação. - Houve rejeição de 577,17 MW em diversos Agentes da Distribuição e CI. Normalização: 12h43min. Houve rejeição de 51 MW de cargas da ENERSUL. Normalização: 12h41min. Foram corretas as atuações dos ECE s das Interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste. Não houve atuação

30 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 02/10/ H52MIN 02/09/ H40MIN 02/09/ H47MIN 02/10/ H59MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS ITAIPU NAL CIEN ENERSUL FURNAS ORIGEM E CAUSA Desligamento automático, do terminal de Itaipu, da BINACIO- LT 500 kv 60 Hz Itaipu-Foz do Iguaçu C2, no terminal de Itaipu, por causa ainda desconhecida. A perturbação consistiu no desligamento automático do Filtro de Harmônicas do Pólo 4, do lado de 60 Hz, da SE Conversora de Garabi 2, provocado por um pássaro. Houve atuação da proteção Primária de sobrecorrente residual. Sem informações sobre o curto-circuito. O Filtro de Harmônicos Reserva foi conectado automaticamente. Às 16h00min foi normalizado o filtro principal do Pólo 4. Desligamento automático do terminal de Aquidauana, da LT 138 kv Aquidauana Corumbá, devido a um curto-circuito provocado por queimada sob a linha, eliminado pela atuação da proteção Primária de distância no terminal de Aquidauana. Desligamento automático da LT 345 kv Furnas- Itutinga C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, provocado por queimada, eliminado pelas atuações das proteções Primária de Comparação de Fases, no terminal da Usina de Furnas e Secundária de distância para faltas a terra, em zona 2, no terminal de Itutinga. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 13h06min. Não houve atuação. - Normalização: 16h00min. Não houve atuação. - Houve rejeição de 40 MW de cargas da ENERSUL. Normalização: 14h48min. Não houve atuação. - Normalização: 15h01min. Não houve atuação. - 30

31 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 02/10/ H23MIN 02/10/ H19MIN 02/10/ H18MIN 02/10/ H09MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL BAESA ELETRONORTE ELETROSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Areia Salto Osório C2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por queimada sob a linha, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha e das proteções Secundárias de distância e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Areia. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador UG2, 230 kv 230 MVA, da UHE Barra Grande, devido a queima de um dos módulos de corrente do instrumento de medição de grandezas elétricas, instalado para ensaios no circuito da proteção diferencial do gerador. O grupo estava gerando 222 MW. Houve atuação acidental da proteção diferencial do gerador. Desligamento automático do Compensador Estático nº 1, da SE São Luís II, pela atuação da proteção de sobrecorrente, devido a um princípio de incêndio no Transformador de Corrente do Filtro da fase Branca. Desligamento automático do Transformador TF-3, 230/69/13,8 kv 165 MVA, da SE Caxias do Sul 5, pela atuação acidental da válvula de alívio de pressão (63VS), causada por umidade nos contatos da micro switch. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 17h27min. Não houve atuação. - Normalização: 23h13min. Não houve atuação. - Normalização: SPR. Não houve atuação. - Normalização: 22h51min. Não houve atuação. - 31

32 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 DATA E HO- RA 03/10/ H03MIN 03/10/ H18MIN 03/10/ H42MIN 03/10/ H47MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF COELCE VENTOS DO SUL ORIGEM E CAUSA A perturbação teve início no sistema de distribuição de 69 kv, derivado da SE Delmiro Gouveia, com a incidência de defeitos simultâneos, evolutivos e internos ao alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia- Aldeota (02N1), provocados por cabos partidos e entrelaçados nas fases A e C, na primeira estrutura da referida LT e de defeito interno ao alimentador de 69 kv Delmiro Gouveia-Tauape (02J9), provocado por vazamento no isolador polimérico na mesma estrutura. A perturbação consistiu no desligamento automático do circuito 5 de 34,5 kv Parque Eólico dos Índios, da SE Lagoa dos Barros, devido a queima de Mufla entre os Aerogeradores 1 e 2. A geração estava em 26 MW. Houve atuação da proteção Primária de sobrecorrente. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 115 MW de cargas da COELCE. Normalização: 04h08min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - Normalização: 05h56min. Não houve atuação. - CEEE-GT Desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Livramento 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, no terminal de Livramento 2 e em 2ª s zonas, no terminal de Alegrete 2. Normalização: 05h48min. Não houve atuação. - CELG Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Normalização: 05h49min. Não houve atuação. - Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. 32

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