PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007
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- Ricardo Amorim Valverde
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1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 RELATÓRIO ONS - 3/164/07 EMITIDO EM: 03/08/2007 1
2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2
3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/ PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 03H41MIN - EMPRESA AFETADA: COPEL. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cidade Industrial de Curitiba Gralha Azul, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, localizado a 2,2 km do terminal de Cidade Industrial de Curitiba, de causa indeterminada. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em ambos os terminais. Às 03h44min foi realizada tentativa de normalização, sem sucesso. A LT foi normalizada às 09h50min, após inspeção realizada onde nada de anormal foi encontrado. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 07H15MIN - EMPRESA AFETADA: CTEEP. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Embu-Guaçu Baixada Santista, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Azul (fase A CTEEP), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais. No terminal de Embu-Guaçu (terminal Líder) houve falha no esquema de religamento automático, sendo a LT normalizada às 07h15min. Providências em Andamento: A CTEEP está programando verificações e ensaios no esquema de religamento automático da referida LT. Prazo: Outubro/2007 3
4 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 23/07/2007 ÀS 20H02MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada UTE Quirinópolis, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, de causa indeterminada, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), eliminado pelas atuações das proteções de distância para falhas a terra, em 1 as zonas, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 48,52 km de Cachoeira Dourada. Às 20h12min a linha foi normalizada. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 03H24MIN - EMPRESAS AFETADAS: CELG E ESPORA ENERGÉTICA. A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Cachoeira Alta Quirinópolis, sem informação de localização e de fases envolvidas, provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 26,62MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 17,6 MW de cargas da CELG em Cachoeira Alta e Quirinópolis. Às 03h27min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis - Cachoeira Alta. Às 03h31min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta UHE Espora. Às 03h37min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 03h59min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. Às 04h04min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. 4
5 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 05H57MIN - EMPRESAS AFETADAS: CHESF, ENERGIPE E CEAL. A perturbação consistiu no desligamento automático do Barramento de 69 kv 02BP da SE Penedo, provocado pelo aparecimento de um desequilíbrio de tensão coincidente com a manobra de abertura da Chave Seccionadora de 69 kv 32A1-8, quando da liberação do Transformador de Aterramento 02A1 dessa SE para manutenção. A CHESF informou que foi observado por funcionários presentes no local, um arco entre os contatos fixos e móveis dos três pólos da referida Chave Seccionadora, que ficou mantido mesmo após a abertura total da Chave, e que provocou a atuação da proteção de sobretensão residual 59R associada ao Transformador de Aterramento 02A1. Houve a interrupção das cargas derivadas do setor de 69 kv da SE Penedo, totalizando 43,6 MW. Às 06h00min foi normalizado o Transformador 230/69 kv 04T1 e iniciado o restabelecimento das cargas interrompidas na SE Penedo. Às 06h03min foi concluído o restabelecimento de todas das cargas interrompidas. Às 06h05min foi normalizado o Transformador 230/69 kv 04T2 da SE Penedo. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 08H47MIN - EMPRESAS AFETADAS: COPEL-T. A perturbação consistiu no desligamento automático acidental da LT 230 kv Foz do Chopim Salto Osório, apenas no terminal de Foz do Chopim, durante a realização de serviços na Barra Principal de 230 kv. Às 08h49min foi normalizada a linha. 5
6 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 20H16MIN - EMPRESA AFETADA: COPEL-T. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Apucarana - Figueira, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, provocado por descarga atmosférica. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância no terminal de Apucarana e de sobrecorrente direcional residual no terminal de Figueira, ambas associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais em ambos os terminais. Às 20h19min a linha foi normalizada. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 21H13MIN - EMPRESA AFETADA: ENERSUL. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Aquidauana Campo Grande Imbirussú C2, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Subalcance, e das proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais da linha. A LT 138 kv Aquidauana Campo Grande Imbirussú C2 foi normalizada às 21h14min. 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 24/07/2007 ÀS 23H31MIN - EMPRESAS AFETADAS: CTEEP, ELETROSUL E ENERSUL. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Nações - Porto Primavera - Rosana, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, sem informação da localização, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação correta, das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourados das Nações e Rosana. 6
7 Houve interrupção de 13,6 MW de cargas da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão. A LT foi restabelecida às 23h33min. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 02H27MIN - EMPRESAS AFETADAS: FURNAS, CEMIG E ALCOA. Às 02h27min do dia 25/07/2007 ocorreram os desligamentos dos Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04, 345/138/13,8 kv da SE Poços de Caldas. Desligaram ainda a LT 138 kv Poços de Caldas (FURNAS) Poços de Caldas (CEMIG) C1 e o terminal de São João da Boa Vista II da LT 138 kv Poços de Caldas São João da Boa Vista II C1. De acordo com informações preliminares de FURNAS a perturbação teve início com uma falta monofásica no Sistema da CEMIG, envolvendo a fase Branca (fase B FURNAS e fase C CEMIG), eliminada em 133 ms. Cerca de 6900 ms após a eliminação desta falha, ocorreu nova falta, na mesma fase no Sistema da CEMIG, que 240 ms após evoluiu para a fase Azul (fase C FURNAS e fase B CEMIG). Após cerca de 382ms do início da segunda falha desligou o Banco de Autotransformadores AT04, 345/138/13,8 kv da SE Poços de Caldas, sinalizando atuação da proteção de sobrecarga do mesmo. Após 9 ms do desligamento do AT04, ocorreu o desligamento do Banco de Autotransformadores AT02, 345/138/13,8 kv da SE Poços de Caldas, sinalizando atuação da proteção de gás (relé BUCHHOLZ). Cerca de 680 ms após o início da segunda falha, desligou a LI 138 kv Poços de Caldas (CEMIG) - Poços de Caldas (FURNAS) C1, pela atuação da proteção de sobrecorrente direcional residual, unidade temporizada (só no terminal de FURNAS? Ou em ambos? o que levaria o nome da proteção ao plural). Neste mesmo momento desligou a LI 138 kv São João da Boa Vista II - Poços de Caldas C1, apenas no terminal de São João da Boa Vista II. Houve a interrupção de 49 MW de cargas na CEMIG e 64,0 MW na ALCOA. Às 02h28min foi normalizada a LT 138 kv São João da Boa Vista II - Poços de Caldas C 1. 7
8 Os Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04 foram isolados pelo Agente, visando uma inspeção mais detalhada nos equipamentos. Às 03h10min foi normalizada a LT 138 kv Poços de Caldas (FURNAS) - Poços de Caldas (CEMIG) C1. Às 05h58min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT04 para a operação. Às 06h35min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT02 para a operação. Esta perturbação foi objeto de análise detalhada pelo ONS e Agentes envolvidos em reunião realizada no dia 02/08/2007, estando o respectivo RAP em fase de elaboração. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 04H44MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Camaquã - Presidente Médici, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B, provocado por descarga atmosférica, localizado a 165 km da SE Camaquã. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Houve a atuação do religamento automático da linha com sucesso. 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 05H46MIN - EMPRESA AFETADA: CHESF. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv 04S2 Sobral II Cauípe, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa ainda não identificada, eliminado em 80 ms pela atuação da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção no terminal de Cauípe e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Sobral II. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 24,5 km de distância da SE Cauípe. 8
9 Às 05h56min foi normalizada a LT. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 10H08MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETROSUL E COPEL-T. Desligamento automático acidental da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, durante operação da chave de transferência da proteção (43 T), durante para início da manutenção corretiva no Disjuntor da linha no terminal de Guaíra. Ocorreu a abertura dos disjuntores locais em Guaíra, com envio de sinal de transferência de disparo para o terminal de Dourados. Às 10h15min foi normalizada a linha. 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 25/07/2007 ÀS 12H13MIN - EMPRESA AFETADA: CHESF. A perturbação consistiu no desligamento automático na UHE Apolônio Sales do Transformador Elevador 01T1, 13,8/230 kv, devido à atuação correta do relé de gás associado, provocado por vazamento acentuado de óleo pelos coolers do Transformador. Como conseqüência ocorreram os desligamentos automáticos das UGs 01G1 e 01G2, com 53 MW e 62 MW de geração, respectivamente, e o envio de sinal de transferência de disparo para o terminal remoto na SE Paulo Afonso III, desenergizando o link de interligação de 230 kv Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales 04M1. Às 15h51min após a complementação do óleo, foi disponibilizado o Transformador 01T1 da UHE Apolônio Sales. Às 15h54min foram normalizados o link de 230 kv Paulo Afonso III/UHE Apolônio Sales 04M1 e o Transformador 01T1 na UHE Apolônio Sales. Às 16h10min foi sincronizada a UG 01G1 da UHE Apolônio Sales. Às 16h20min foi sincronizada a UG 01G2 da UHE Apolônio Sales. 9
10 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/07/2007 ÀS 06H57MIN - EMPRESAS AFETADAS: CHESF, ENERGIPE, CEAL E CI BRASKEN. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase B, eliminado corretamente pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção, sinalizando no terminal de Messias recepção de transferência de disparo, abrindo os disjuntores de Rio Largo II em 67 ms e o de Messias em 100 ms. O curto-circuito foi provocado por colisão de um avião bimotor em estrutura da referida LT, próximo a SE Rio Largo II. Cerca de 74ms após a eliminação do defeito na LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5, ocorreu um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, na LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S4, eliminado pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de sobrecorrente direcional residual temporizada e no terminal de Messias pela proteção de distância para faltas a terra em sobrealcance, abrindo os disjuntores de Rio Largo II em 309 ms e o de Messias em 483 ms. Esse curto-circuito foi provocado pelo rompimento e queda do cabo da LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5 sobre a fase B da LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S4. Essas duas LTs de 230 kv compartilham as mesmas estruturas. Na ocasião ocorreu também na SE 69 kv Rio Largo I/Típica da Distribuidora CEAL, o desligamento automático do disjuntor de 69 kv 12T1, provocando a interrupção de 10 MW de cargas, provocado por um curto-circuito no alimentador de 13,8 kv 01Y6, que passa sob as LTs 230 kv Rio Largo II - Messias 04S4 e 04S5. Houve uma interrupção de 198,3 MW de cargas, sendo 170 MW de cargas do Consumidor Industrial BRASKEN e 28,3 MW da Distribuidora CEAL. 10
11 Às 06h59min foram realizadas tentativas de normalização das LTs 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5 e 04S4, sem sucesso. Entre 07h49min e 10h37min foram transferidas 12 MW de cargas da SE Carrapicho (ENERGIPE), supridas pelo regional da SE Penedo para o regional da SE Itabaiana. Entre 07h55min e 10h34min foram transferidas 3,8 MW de cargas da SE Capela (CEAL), supridas pelo regional da SE Rio Largo II para o regional da SE Angelim. Às 10h12min foi normalizada a LT 230 kv Messias - Rio Largo II - Messias 04S4. Às 18h11min foi normalizada a LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5. Anormalidades Observadas: Na SE Rio Largo II, ocorreu recusa de atuação da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, relé tipo PDS, fabricante SCHLUMBERGER da LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S4. Providências em Andamento: A CHESF está investigando a causa da recusa de atuação do relé de distância tipo PDS, para o defeito monofásico na LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S4, próximo a SE Rio Largo II. Prazo:Agosto/ PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 06H16MIN - EMPRESA AFETADA: CIEN. A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kv 550 MW, da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de Transformadores TF 6 de 50 Hz 500/13,8/13,8 kv 600 MVA. O Pólo estava com 425 MW. Às 06h44min foi normalizado o Pólo. A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema. 11
12 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 06H24MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Quirinópolis Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Branca (fase B CELG), provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 61,9 km do terminal de Quirinópolis. Às 06h25min a linha foi normalizada. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 17H34MIN - EMPRESA AFETADA: ELETROSUL. Desligamento automático do Banco de Autotransformadores TF7, 525/230/13,8 kv, 672 MVA, da SE Campos Novos, por atuação acidental da proteção de pressão súbita de óleo ou gás (Válvula de Segurança 63 VS), causada por umidade. Às 18h07min o Banco foi normalizado. 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/07/2007 ÀS 21H21MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 75 km da SE Presidenta Médici. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais da linha. Às 21h22min a linha foi normalizada. 12
13 20- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 10H31MIN - EMPRESA AFETADA: CIEN. A perturbação consistiu no desligamento automático do Pólo 4, 525 kv 550 MW da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de Transformadores (este não é Autotransformador como o anterior?) TF 6 de 50 Hz 500/13,8/13,8 kv 600 MVA. O Pólo estava com 465 MW. Às 10h37min foi normalizado o Pólo. A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 14H36MIN - EMPRESA AFETADA: ATE II. Desligamento automático da LT 500 kv Ribeiro Gonçalves São João do Piauí 05L4, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, provocado por queimada próxima às estruturas 188 e 189 da linha, localizada a 254 km da SE São João do Piauí. O curto-circuito foi eliminado em 54,1 ms pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em segundas zonas, associadas às lógicas de teleproteção, em ambos os terminais. Não houve atuação do religamento automático da linha, em função do tipo de defeito, conforme programação feita por opção da Transmissora. Às 14h37min a linha foi disponibilizada para a operação. Às 14h38min foi baipassada a Compensação Série Fixa da linha (CSF 05H2) no terminal de Ribeiro Gonçalves. Às 14h39min a linha foi energizada a partir do terminal de Ribeiro Gonçalves. Às 14h40min a linha foi normalizada no terminal de São João do Piauí. 13
14 Às 14h54min foi inserida a Compensação Série Fixa (CSF 05H2) no terminal de Ribeiro Gonçalves. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 17H39MIN - EMPRESAS AFETADAS: FURNAS E CPFL. Desligamento automático da LI 138 kv Mascarenhas de Moraes Morro do Cipó C1, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS), de causa indeterminada, eliminado em 99 ms pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, em ambos os terminais. Houve interrupção de 9,8 MW de cargas. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 30% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Mascarenhas de Moraes. A linha foi normalizada no mesmo minuto. 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 18H45MIN - EMPRESA AFETADA: ENERSUL. Desligamento automático da LT 138 kv Dourados das Nações Maracajú, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada, localizado a 9,2 km da SE Dourados das Nações. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. Às 18h46min a linha foi normalizada. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 21H01MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Quirinópolis Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), provavelmente provocado 14
15 por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 34,97 km do terminal de Quirinópolis. Às 21h02min a linha foi normalizada. 25- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/07/2007 ÀS 22H06MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETRONORTE E ERTE. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Vila do Conde Santa Maria (esta LT não é da ERTE?), devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, provocado por descarga atmosférica. A falha foi eliminada pela atuação da proteção Primária de distância, em 1 a zona, no terminal de Vila do Conde e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Santa Maria. Houve a atuação do religamento automático da linha com sucesso. 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/07/2007 ÀS 01H59MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 90 km da SE Quinta. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em primeiras zonas, em ambos os terminais da linha. Às 02h00min a linha foi normalizada. 15
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17 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 23/07/ H41MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS COPEL-T ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cidade Industrial de Curitiba Gralha Azul, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, localizado a 2,2 km do terminal de Cidade Industrial de Curitiba, de causa indeterminada. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Às 03h44min foi realizada tentativa de normalização, sem sucesso. A LT foi normalizada às 09h50min, após inspeção realizada onde nada de anormal foi encontrado. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES 23/07/ H15MIN CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Embu-Guaçu Baixada Santista, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Azul (fase A CTEEP), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais. No terminal de Embu-Guaçu (terminal Líder) houve falha no esquema de religamento automático, sendo a LT normalizada às 07h15min. Não houve atuação. - 23/07/ H22MIN COPEL GERAÇÃO A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G3 de 230 kv 198 MVA da UTE Araucária provocado por mau contato no indicador de temperatura no mancal da turbina. O grupo estava gerando 158 MW. Houve atuação acidental da proteção de temperatura do mancal da turbina. Às 16h00min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. - 17
18 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 23/07/ H38MIN 23/07/ H02MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS COPEL GERAÇÃO CELG ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G3 de 230 kv 198 MVA da UTE Araucária provocado pela atuação acidental do sensor de vibração do eixo da turbina. O grupo estava gerando 118 MW. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Às 19h41min foi sincronizado o grupo, após o bloqueio da atuação do sensor com defeito. Permaneceram ainda 3 sensores em operação. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada UTE Quirinópolis, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, de causa indeterminada, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), eliminado pelas atuações das proteções de distância para falhas a terra, em 1 as zonas em ambos os terminais. A falha foi localizada a 48,52 km de Cachoeira Dourada. Às 20h12min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - 24/07/ H48MIN CGTEE A perturbação consistiu no desligamento automático Às 00h53min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. - do gerador G-2 de 6,6 kv 6,25 MVA da UTE São Jerônimo, com causa desconhecida. O gerador estava com 10 MW. Houve atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Anormalidade Observada: Atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Providências em Andamento: A CGTEE informou que será trabalhado no regulador de velocidade da turbina 2 para verificar a causa da atuação acidental da proteção de sobrevelocidade do grupo G-2 da UTE São Jerônimo. Prazo: Setembro/
19 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 24/07/ H18MIN 24/07/ H24MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CGTEE CELG ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Às 06h21min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. - do gerador G-2 de 6,6 kv 6,25 MVA da UTE São Jerônimo, com causa desconhecida. O gerador estava com 7,5 MW. Houve atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Anormalidade Observada: Atuação acidental da proteção de sobrevelocidade. Providências em Andamento: A CGTEE informou que será trabalhado no regulador de velocidade da turbina 2 para verificar a causa da atuação acidental da proteção de sobrevelocidade do grupo G-2 da UTE São Jerônimo. Prazo: Setembro/2007. A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Cachoeira Alta Quirinópolis, sem informação de localização e de fases envolvidas, provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 26,62MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 17,6 MW de cargas da CELG em Cachoeira Alta e Quirinópolis. Às 03h27min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis - Cachoeira Alta. Às 03h31min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta UHE Espora. Às 03h37min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 03h59min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. Às 04h04min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Não houve atuação. - 19
20 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 24/07/ H57MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF ENERGIPE CEAL ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do Barramento de 69 kv 02BP da SE Penedo, provocado pelo aparecimento de um desequilíbrio de tensão coincidente com a manobra de abertura da Chave Seccionadora de 69 kv 32A1-8, quando da liberação do Transformador de Aterramento 02A1 dessa SE para manutenção. A CHESF informou que foi observado por funcionários presentes no local, um arco entre os contatos fixos e móveis dos três pólos da referida Chave Seccionadora, que ficou mantido mesmo após a abertura total da Chave, e que provocou a atuação da proteção de sobretensão residual 59R associada ao Transformador de Aterramento 02A1. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve a interrupção das cargas derivadas do setor de 69 kv da SE Penedo, totalizando 43,6 MW. Às 06h00min foi normalizado o Transformador 230/69 kv 04T1 e iniciado o restabelecimento das cargas interrompidas na SE Penedo. Às 06h03min foi concluído o restabelecimento de todas as cargas interrompidas. Às 06h05min foi normalizado o Transformador 230/69 kv 04T2 da SE Penedo. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES 24/07/ H47MIN COPEL ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático Às 08h49min foi normalizada a linha. Não houve atuação. - acidental da LT 230 kv Foz do Chopin Salto Osório, durante a realização de serviços na Barra Principal de 230 kv. 24/07/ H16MIN COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Apucarana - Figueira, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, provocado por descarga atmosférica. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância no terminal de Apucarana e de sobrecorrente direcional residual no terminal de Figueira, ambas associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais em ambos os terminais. Às 20h19min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - 20
21 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 24/07/ H13MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ENERSUL ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Aquidauana Campo Grande Imbirussú C2, devido à ocorrência de um curtocircuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Subalcance, e das proteções Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais da linha. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO A LT 138 kv Aquidauana Campo Grande Imbirussú C2 foi normalizada às 21h14min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - 24/07/ H31MIN ENERSUL CTEEP ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Nações - Porto Primavera - Rosana, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, sem informação da localização, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação correta, das proteções Primárias de distância,em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourados das Nações e Rosana. Houve interrupção de 13,6 MW de cargas Não houve atuação. - da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão. A LT foi restabelecida às 23h33min. 21
22 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 25/07/ H27MIN 25/07/ H44MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS CEMIG ALCOA CEEE-GT ORIGEM E CAUSA Às 02h27min do dia 25/07/2007 ocorreram os desligamentos dos Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04, 345/138/138 kv da SE Poços de Caldas, sem sinalização de proteções atuadas. Desligaram ainda a LT 138 kv Poços de Caldas (FURNAS) Poços de Caldas (CEMIG) C1 e o terminal de São João da Boa Vista II da LT 138 kv Poços de Caldas São João da Boa Vista C1. De acordo com informações preliminares de FURNAS foram verificadas em oscilograma as ocorrências de duas falhas, a primeira com duração de 137 ms e a segunda com duração de 680 ms, provavelmente ocorridas no Sistema de Distribuição da CEMIG. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve a interrupção de 49 MW de cargas na CEMIG e 64,0 MW na ALCOA. Às 02h28min foi normalizada a LT 138 kv São João da Boa Vista II - Poços de Caldas C 1. Os Bancos de Autotransformadores AT02 e AT04 foram isolados pelo Agente, visando uma inspeção mais detalhada nos equipamentos. Às 03h10min foi normalizada a LT 138 kv Poços de Caldas (FURNAS) - Poços de Caldas (CEMIG) C1. Às 05h58min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT04 para a operação. Às 06h35min foi liberado o Banco de Autotransformadores AT02 para a operação. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Houve a atuação do religamento Não houve atuação. - da LT 230 kv Camaquã - Presidente Médici, devido à automático da linha com sucesso. ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B, provocado por descarga atmosférica, localizado a 165 km da SE Camaquã. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao Esquema de Teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. 22
23 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 25/07/ H46MIN 25/07/ H08MIN 25/07/ H13MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF ELETROSUL COPEL-T CHESF ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Às 05h56min foi normalizada a LT. Não houve atuação. - da LT 230 kv 04S2 Sobral II Cauípe, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa ainda não identificada, eliminado em 80 ms pela atuação da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção no terminal de Cauípe e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Sobral II. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 24,5 km de distância da SE Cauípe. Desligamento automático acidental da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, durante operação da chave de transferência da proteção (43 T), durante manutenção corretiva no Disjuntor da linha no terminal de Guaíra. Ocorreu a abertura dos disjuntores locais em Guaíra, com envio de sinal de transferência de disparo para o terminal de Dourados. Às 10h15min foi normalizada a linha. Não houve atuação. - A perturbação consistiu no desligamento automático Às 15h51min após a complementação do Não houve atuação. - na UHE Apolônio Sales do Transformador Elevador óleo, foi disponibilizado o Transformador 01T1, 13,8/230 kv, devido à atuação correta do relé 01T1 da UHE Apolônio Sales. de gás associado, provocado por vazamento Às 15h54min foram normalizados o link acentuado de óleo pelos coolers do Transformador. de 230 kv Paulo Afonso III/UHE Como conseqüência ocorreram os desligamentos Apolônio Sales 04M1 e o Transformador automáticos das UGs 01G1 e 01G2, com 53 MW e 62 01T1 na UHE Apolônio Sales. MW de geração, respectivamente, e o envio de sinal Às 16h10min foi sincronizada a UG de transferência de disparo para o terminal remoto na 01G1 da UHE Apolônio Sales. SE Paulo Afonso III, desenergizando o link de Às 16h20min foi sincronizada a UG interligação de 230 kv Paulo Afonso III/UHE 01G2 da UHE Apolônio Sales. Apolônio Sales 04M1. 23
24 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 26/07/ H57MIN 26/07/ H39MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF CEAL ENERGIPE CGTEE ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico envolvendo a fase B, eliminado corretamente pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a terra em subalcance, associada à lógica de teleproteção. O curto-circuito foi provocado por colisão de um avião bimotor em estrutura da referida LT, próximo a SE Rio Largo II. Cerca de 74ms após a eliminação do defeito na LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5, ocorreu um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, na LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S4, eliminado pela atuação no terminal de Rio Largo II da proteção de sobrecorrente direcional residual temporizada e no terminal de Messias pela proteção de distância para faltas a terra em sobrealcance. Na ocasião ocorreu também na SE 69 kv Rio Largo I/Típica da Distribuidora CEAL, o desligamento automático do disjuntor de 69 kv 12T1, provocando a interrupção de 10 MW de cargas, provocado por um curto-circuito no alimentador de 13,8 kv 01Y6, que passa sob as LTs 230 kv Rio Largo II - Messias 04S4 e 04S5. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve uma interrupção de 198,3 MW de cargas, sendo 170 MW de cargas do Consumidor Industrial BRASKEN e 28,3 MW da Distribuidora CEAL. Às 06h59min foram realizadas tentativas de normalização das LTs 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5 e 04S4, sem sucesso. Entre 07h49min e 10h37min foram transferidas 12 MW de cargas da SE Carrapicho (ENERGIPE), supridas pelo regional da SE Penedo para o regional da SE Itabaiana. Entre 07h55min e 10h34min foram transferidas 3,8 MW de cargas da SE Capela (CEAL), supridas pelo regional da SE Rio Largo II para o regional da SE Angelim. Às 10h12min foi normalizada a LT 230 kv Rio Largo II - Messias 04S4. Às 18h11min foi normalizada a LT 230 kv Messias - Rio Largo II 04S5. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Às 13h50min ocorreu o acendimento da Não houve atuação. - do grupo gerador G-2 de 230 kv 82,5 MVA da caldeira. Às 13h22min foi sincronizado o UTE Presidente Médici, devido a extinção de chama grupo. na caldeira por falha na revelação de chama das fotocélulas da caldeira II. O grupo estava gerando 18 MW. 24
25 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 27/07/ H20MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS TRACTEBEL ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador GH5 de 230 kv 202 MVA da UHE Salto Osório, por atuação do relé 86E, devido a falha nos controladores lógicos programáveis A e B do sistema de regulação de tensão da unidade. O grupo estava operando como Compensador. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Às 14h19min do dia 28/07/2007 foi sincronizado o grupo. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - 27/07/ H16MIN 27/07/ H24MIN CIEN CELG A perturbação consistiu no desligamento automático Às 06h44min foi normalizado o Pólo. Não houve atuação. - do Pólo 4, 525 kv 550 MW, da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de Transformadores TF 6 de 50 Hz 500/13,8/13,8 kv 600 MVA. O Pólo estava com 425 MW. A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema. A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Quirinópolis Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Branca (fase B CELG), provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 61,9 km do terminal de Quirinópolis. Às 06h25min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - 25
26 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 27/07/ H13MIN 27/07/ H42MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS COPEL GERAÇÃO TRACTEBEL ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Às 12h49min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. - do grupo gerador G2 de 230 kv 230 MVA da UTE Araucária devido a atuação da proteção diferencial de pressão de ar da turbina, provocada por formação de gelo na entrada dos filtros do compressor. O grupo estava gerando 10 MW. A COPEL-G informou que a temperatura ambiente muito baixa (0 C) e a umidade relativa do ar alta, próximo de 100%, causaram saturação por umidade e congelamento do pré-filtro, bloqueando a entrada de ar do compressor. A perturbação consistiu no desligamento forçado do Às 11h50min foi sincronizado o grupo. Não houve atuação. - grupo gerador G-5 de 230 kv 156 MVA da usina térmica Jorge Lacerda B devido a extinção de chama da caldeira pela perda de tensão na barra de 480 V durante manobras de transferência dos serviços auxiliares. O grupo estava gerando 125 MW. 27/07/ H07MIN ANDE COPEL A perturbação consistiu no bloqueio do Conversor de Houve interrupção de 45 MWde Não houve atuação. - Freqüência de 138 kv da UHE Acaray, com causa intercâmbio do Paraguai para o Brasil desconhecida. Às 20h42min do dia 28/07/2007 foi normalizado o Conversor. 27/07/ H34MIN ELETROSUL Desligamento automático do Banco de Às 18h07min o Banco foi normalizado. Não houve atuação. - Autotransformadores TF7, 525/230/13,8 kv, 672 MVA, da SE Campos Novos, por atuação acidental da proteção de pressão súbita de óleo ou gás (Válvula de Segurança 63 VS), causada por umidade. 26
27 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 27/07/ H21MIN 28/07/ H31MIN 28/07/ H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEEE-GT CIEN ATE II ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES A perturbação consistiu no desligamento automático Às 21h22min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - da LT 230 kv Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 75 km da SE Presidenta Médici. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais da linha. A perturbação consistiu no desligamento automático Às 10h37min foi normalizado o Pólo. Não houve atuação. - do Pólo 4, 525 kv 550 MW da SE Conversora de Garabi 2, pela atuação acidental da proteção de temperatura alta do óleo da fase A do Banco de transformadores TF 6 de 50 Hz 500/13,8/13,8 kv 600 MVA. O Pólo estava com 465 MW. A CIEN informou que a alta temperatura foi reportada por apenas um dos dois sistemas de proteção e que foi substituída a placa (transdutor) do sistema que estava reportando o problema. Desligamento automático da LT 500 kv Ribeiro Às 14h37min a linha foi disponibilizada Não houve atuação. - Gonçalves São João do Piauí 05L4, devido à para a operação. ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, Às 14h38min foi baipassada a envolvendo as fases A e B, provocado por queimada Compensação Série da linha (CSF 05H2) próxima às estruturas 188 e 189 da linha, localizada a no terminal de Ribeiro Gonçalves. 254 km da SE São João do Piauí. Às 14h39min a linha foi energizada a O curto-circuito foi eliminado em 54,1 ms pelas partir do terminal de Ribeiro Gonçalves. atuações das proteções Principais e Alternadas de Às 14h40min a linha foi normalizada no distância, em segundas zonas, associadas às lógicas terminal de São João do Piauí. de teleproteção, em ambos os terminais. Não houve Às 14h54min foi inserida a Compensação atuação do religamento automático da linha, em Série CSF 05H2 no terminal de Ribeiro função do tipo de defeito. Gonçalves. 27
28 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 28/07/ H41MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CAMMESA CIEN ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO A perturbação consistiu no desligamento automático Às 15h42min o intercâmbio foi da LT 500 kv 50 Hz Romang San Tomé do normalizado. sistema de energia elétrica Argentino. Houve redução no intercâmbio para a Argentina de 750 MW para 100 MW pela atuação da lógica de desconexão automática de demanda Runback que atua sobre os Conversores de Freqüência CF 1 e CF 2 ambos de 525 kv 1100 MW da SE Garabi 1. A freqüência atingiu 60,16 Hz no sistema brasileiro e 49,4 Hz no sistema argentino. DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES 28/07/ H39MIN 28/07/ H45MIN FURNAS CPFL ENERSUL Desligamento automático da LI 138 kv Mascarenhas Houve interrupção 9,8 MW de cargas. de Moraes Morro do Cipó C1, devido à ocorrência A linha foi normalizada no mesmo de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo minuto. a fase Vermelha (fase A FURNAS), de causa indeterminada, eliminada em 99 ms pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 30% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Mascarenhas de Moraes. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 138 kv Dourados Às 18h46min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - das Nações Maracajú, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, envolvendo as fases A e B, de causa indeterminada, localizado a 9,2 km da SE Dourados das Nações. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. 28
29 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 DATA E HORA 28/07/ H01MIN 28/07/ H50MIN 28/07/ H06MIN 29/07/ H59MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG ANDE COPEL ELETRONORTE CEEE-GT ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu de um curto-circuito monofásico na LT 138 kv Quirinópolis Rio Verde (CELG), envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 34,97 km do terminal de Quirinópolis. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Às 21h02min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - A perturbação consistiu no bloqueio do Conversor de Houve interrupção de 28 MWde Não houve atuação. - Freqüência de 138 kv da UHE Acaray, devido a intercâmbio do Paraguai para o Brasil problema em circuito de corrente contínua Às 21h42min do dia 29/07/2007 foi normalizado o Conversor. A perturbação consistiu no desligamento automático Houve a atuação do religamento Não houve atuação. - da LT 230 kv Vila do Conde Santa Maria, devido à automático da linha com sucesso. ocorrência de um curto-circuito bifásico interno, provocado por descarga atmosférica. A falha foi eliminada pela atuação da proteção Primária de distância, em 1 a zona, no terminal de Vila do Conde e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Santa Maria. A perturbação consistiu no desligamento automático Às 02h00min a linha foi normalizada. Não houve atuação. - da LT 230 kv Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa indeterminada, localizado a 90 km da SE Quinta. O curto-circuito foi eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em primeiras zonas, em ambos os terminais da linha. 29
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