PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007
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- Luiz Gustavo de Figueiredo Almeida
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1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 RELATÓRIO ONS - 3/271/07 EMITIDO EM: 26/12/2007 1
2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2
3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/ PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 00H40MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Rio Verde Barra do Peixe C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS), provavelmente provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 183 ms, pela atuação da proteção de sobrecorrente direcional residual, associada à teleproteção, no terminal de Rio Verde, e por recepção de sinal de transferência direta de disparo no terminal de Barra do Peixe. Às 00h47min foi normalizada a LT 230 kv Rio Verde Barra do Peixe. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 00H42MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 78,81 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 00h46min a linha foi normalizada. 3
4 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 01H53MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Boa Esperança- Presidente Dutra (05C7), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa não identificada pela CHESF, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em subalcance, no terminal de Boa Esperança, e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Presidente Dutra, eliminando o defeito em 76,6 ms. A falha foi localizada pelos relés digitais a cerca de 120 km do terminal de Boa Esperança ou a 108,8 km do terminal de Presidente Dutra. Às 02h02min foi normalizada a LT 500 kv Boa Esperança-Presidente Dutra (05C7). 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 03H33MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Pau Ferro-Campina Grande II (04C3), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por isoladores danificados por vandalismo na estrutura 120/1, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Pau Ferro em 75 ms e de Campina Grande II em 100 ms. Ocorreu o religamento automático apenas do terminal de Pau Ferro, sem sucesso, devido ao reaparecimento do curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, eliminado corretamente em 50 ms, pela atuação da proteção de distância, função Line Pickup, deste terminal. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 124,8 km de distância da SE Pau Ferro e a 11,7 km da SE Campina Grande II. Após cerca de 1 minuto do desligamento da LT 230 kv Pau Ferro-Campina Grande II (04C3), ocorreu na SE Campina Grande II, o desligamento automático do Compensador Estático 09Q1/Q2 e do Transformador 230/26 kv - 04T6 associado, pela atuação da proteção de desequilíbrio de neutro, segundo grau, devido à falha no controle dos Tiristores. Às 08h33min foi normalizada a LT 230 kv Pau Ferro-Campina Grande II (04C3). 4
5 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 03H39MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv Porangatu Serra da Mesa, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS e C CELG), provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 61 ms, pela atuação da proteção Primária de distância para faltas a terra, em zona 1, no terminal fonte de Serra da Mesa. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 33 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Serra da Mesa. Houve rejeição de 12 MW de cargas da CELG. Às 03h40min foi normalizada a LI 138 kv Porangatu Serra da Mesa e as cargas interrompidas. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 04H26MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, provavelmente provocado por descarga atmosférica, localizado a 3,52 km do terminal de Quirinópolis, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), tendo atuado as proteções Primárias de distância para faltas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Na ocasião desligaram também as LT s 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG) e Quirinópolis-Cachoeira Alta, pelas atuações, como funções de retaguarda remota, das respectivas proteções de sobrecorrente direcionais residuais, nos terminais de Rio Verde e de Cachoeira Alta. Em função das aberturas ocorridas, a UHE Espora passou a operar numa ilha com as cargas de Cachoeira Alta, vindo a desligar suas unidades geradoras 1, 2 e 3, rejeitando um total de 29 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 17 MW de cargas da CELG. 5
6 Às 04h30min foram normalizadas as LT s 138 kv Quirinópolis-UTE Quirinópolis, Quirinópolis-Rio Verde (CELG), Quirinópolis-Cachoeira Alta e as cargas interrompidas. Às 04h41min foram sincronizadas as UG s 1 e 2, da UHE Espora. Às 04h42min foi sincronizada a UG 3, da UHE Espora. Anormalidades observadas: Recusa e/ou demora na abertura do disjuntor da SE Quirinópolis, bay UTE Quirinópolis, para eliminação de defeito na mesma. Providências em andamento: A CELG informou que está providenciando a realização de testes nas proteções da SE Quirinópolis e verificação de tempo de abertura do disjuntor do vão da LT 138 kv UTE Quirinópolis. Prazo: março/ PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 06H29MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS e A ELETRONORTE), de causa indeterminada, corretamente eliminado em 58 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Gurupi e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 24 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Gurupi. Os algoritmos de localização de faltas das proteções da SE Miracema indicaram a posição do defeito a 108,8 km daquela SE. O circuito 2 da referida LT assumiu todo o fluxo da linha desligada. 6
7 Às 06h33min foi normalizada a LT 500 kv Gurupi Miracema C1. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 11H20MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático do Autotransformador AT02, 230/138/13,8 kv, da SE Rurópolis, pela atuação acidental do seu relé de gás, provocada por nível alto de óleo no Comutador Sob Carga. Como conseqüência deste desligamento foram desenergizadas as LT s 138 kv Rurópolis- Itaituba e Rurópolis-Altamira. Houve rejeição de 35,2 MW de cargas da CELPA. Às 11h33min foi normalizado o AT02, da SE Rurópolis. Às 11h34min foi concluída a normalização das cargas interrompidas. 7
8 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 13H32MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis Jacarepaguá C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B FURNAS), de causa desconhecida, corretamente eliminado em 123 ms, pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas a teleproteção, de ambos os terminais. No terminal de Adrianópolis atuou também a proteção Secundária de distância para faltas a terra, em zona 1. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 20 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Adrianópolis. Às 13h34min foi normalizada a LT 345 kv Adrianópolis Jacarepaguá circuito PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 16H20MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Uruguaiana 5, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 32 km do terminal de Uruguaiana 5, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Principais de distância, associadas ao esquema de teleproteção permissivo por subalcance, em ambos os terminais da linha. Às 16h22min foi feita tentativa de restabelecimento, sem sucesso, pelo terminal de Alegrete 2, atuando as mesmas proteções. O esquema de religamento automático monopolar da linha encontra-se fora de operação. Às 16h37min foi normalizada a linha. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 16H32MIN - EMPRESA AFETADA : PPTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Nova Porto Primavera, devido a um curto-circuito bifásico - terra na linha, envolvendo as fases A e B, 8
9 localizado a 82 km do terminal de Dourados, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção permissivos por subalcance, em ambos os terminais. Às 16h34min foi normalizada a linha. 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 17H33MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 20 km do terminal de Quinta, devido ao rompimento de cadeia de isoladores, eliminado pelas atuações das proteções Secundárias de distância, em 1ª zona, no terminal de Quinta, e em 2ª zona, no terminal de Presidente Médici. Foram feitas tentativas de restabelecimento da linha às 17h33min, 17h37min, 17h49min e 04h33min, do dia 11/12/2007, pelo terminal de Quinta, sem sucesso, atuando a mesma proteção local. Às 13h21min, do dia 11/12/2007, foi normalizada a linha. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 19H46MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação teve início com o desligamento automático da LT 230 kv Angelim-Recife II (04M2), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, provocado por incêndio em canavial, no vão da estrutura 359/1, Engenho Mupã, município de Escada PE. A falha foi eliminada corretamente pela atuação, no terminal de Recife II, da proteção de distância para faltas a terra em subalcance e no terminal de Angelim, pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo, abrindo o disjuntor de Angelim em 105 ms e o de Recife II em 116,6 ms. A função de localização de faltas da proteção indicou o defeito a 28,5 km de Recife II. Ocorreu também o desligamento automático da LT 230 kv Angelim-Recife II (04M3), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, com alta resistência de falta, 9
10 também provocado pelo mesmo incêndio em canavial, no vão da estrutura 359/1, Engenho Mupã, município de Escada - PE. A falha foi eliminada corretamente pela atuação, no terminal de Recife II, da proteção de distância para faltas a terra em subalcance e no terminal de Angelim, pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo, abrindo o disjuntor de Angelim em 106 ms e o de Recife II em 108 ms. A função de localização de faltas da proteção indicou o defeito a 28,34 km de Recife II. Às 19h52min foi normalizada a LT 230 kv Angelim-Recife II (04M2). Às 19h54min foi normalizada a LT 230 kv Angelim-Recife II (04M3). 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 21H48MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 5,90 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h49min a linha foi normalizada. 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 21H58MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Campo Grande Mimoso C2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 46 km do terminal de Campo Grande, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção permissivo por subalcance, em ambos os terminais da linha. 10
11 Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. 16- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/12/2007 ÀS 22H47MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 19,59 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 22h50min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 11/12/2007 ÀS 01H31MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Corumbá-Brasília Sul, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS), provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 50 ms, pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, de ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 43 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Brasília Sul. Às 01h38min foi normalizada a LT 345 kv Corumbá-Brasília Sul. 11
12 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 11/12/2007 ÀS 07H54MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF 2, 138/69/13,8 kv 50 MVA, da SE Ilhota, devido à queima do Transformador Auxiliar de partida do Compensador Síncrono, que está ligado no enrolamento terciário do TF 2. Houve atuação da proteção de sobrecorrente de fase do enrolamento terciário. Às 09h24min foi normalizado o Transformador TF 2, da SE Ilhota. 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 11/12/2007 ÀS 11H49MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Anastácio Dourados, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 33 km do terminal de Dourados, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção permissivo por sobrealcance, em ambos os terminais. Houve falha do esquema de religamento automático monopolar da linha, no terminal de Dourados, pela atuação incorreta da proteção de oscilação de potência. Houve atuação da proteção de discordância de pólos com envio de sinal de transferência de disparo para o terminal de Anastácio, onde tinha havido atuação com sucesso do esquema de religamento automático monopolar, agora com recusa de abertura do disjuntor. Às 12h01min foi normalizada a linha. Anormalidades Observadas: 1 - Atuação incorreta da proteção de oscilação de potência, do terminal de Dourados, da LT 230 kv Anastácio Dourados. 2 - Recusa de abertura do disjuntor do terminal de Anastácio, da LT 230 kv Anastácio Dourados, para o recebimento de transferência direta de disparo do terminal de Dourados. Providências em andamento: 1 - A ELETROSUL vai verificar as causas da atuação incorreta da proteção de oscilação de potência, do terminal de Dourados, da LT 230 kv Anastácio Dourados. Prazo: Abril/
13 2 - A ELETROSUL vai verificar as causas da recusa de abertura do disjuntor do terminal de Anastácio, da LT 230 kv Anastácio Dourados, para o recebimento de transferência direta de disparo do terminal de Dourados. Prazo: Abril/ PERTURBAÇÃO DO DIA 12/12/2007 ÀS 01H14MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 42 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 01h17min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/12/2007 ÀS 02H28MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 9,7 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 02h29min a linha foi normalizada. 13
14 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/12/2007 ÀS 03H46MIN - EMPRESAS AFETADAS : ENERSUL E CIMENTO ELDORADO A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Miranda Cimento Eldorado, no terminal fonte de Miranda, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção Primária de distância, em 1ª zona, neste terminal. Houve interrupção de 9,2 MW de cargas ao Consumidor Industrial Cimento Eldorado, ligado radialmente. Às 03h49min foi normalizada a linha e as cargas interrompidas. 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/12/2007 ÀS 11H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT E AES-SUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR-3, 230/23/13,8 kv 50 MVA, da SE Campo Bom, do lado Primário, devido à explosão do Disjuntor do circuito alimentador 4 de 23 kv, durante a abertura do mesmo, por ocasião de um curtocircuito, na rede de distribuição, provocado pela equipe de manutenção de linha viva, que acidentalmente derrubou o cabo condutor da fase C. Houve atuação das proteções de sobrecorrente de fase do lado Secundário do Transformador TR-3 e do relé de bloqueio, comandando a abertura do Disjuntor do lado Primário. Não existe Disjuntor no lado Secundário. Houve interrupção de 33 MW de cargas da AES-SUL. Às 11h33min foi normalizado o Transformador TR-3, da SE Campo Bom. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 03H57MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, provavelmente provocado por descarga atmosférica, localizado a 3,52 km do terminal de Quirinópolis, 14
15 envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), tendo atuado as proteções Primárias de distância para faltas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Na ocasião desligou também a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, neste último terminal, pela atuação, como função de retaguarda remota, da proteção local de sobrecorrente direcional residual. Em função das aberturas ocorridas, a UHE Espora passou a operar numa ilha com as cargas de Cachoeira Alta, vindo a desligar suas Unidades Geradoras 1, 2 e 3, rejeitando um total de 28,7 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 16,5 MW de cargas da CELG. Às 04h04min foram normalizadas as LT s 138 kv Quirinópolis-UTE Quirinópolis e Quirinópolis-Cachoeira Alta e as cargas interrompidas. Às 04h20min foi sincronizada a UG 1, da UHE Espora. Às 04h21min foi sincronizada a UG 3, da UHE Espora Às 04h25min foi sincronizada a UG 2, da UHE Espora. Anormalidades observadas: Recusa e/ou demora na abertura do disjuntor da SE Quirinópolis, bay UTE Quirinópolis, para eliminação de defeito na mesma. Providências em andamento: A CELG informou que está providenciando a realização de testes nas proteções da SE Quirinópolis e verificação de tempo de abertura do disjuntor do vão da LT 138 kv UTE Quirinópolis. Prazo: março/ PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 05H32MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. 15
16 O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 52,46 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 05h35min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 09H32MIN - EMPRESA AFETADA : ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 138 kv Jardim Maracajú, no terminal de Maracajú, durante serviço de substituição do Sistema de Supervisão e Controle da SE Maracajú. Houve interrupção de 15,1 MW de cargas da ENERSUL nas SE s Jardim e Porto Murtinho, que são ligadas radialmente. Às 09h35min foi normalizada a linha. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 11H08MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CEMAR A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador 01 PDTF6-01, 50 MVA - 230/69/13,8 kv, da SE Presidente Dutra, sem indicação de proteção atuada, desenergizando o setor de 69 kv. Houve rejeição de 25,8 MW de cargas da CEMAR, derivadas deste setor. As causas desse desligamento ainda estão sendo investigadas pela ELETRONORTE. Às 11h17min foi normalizado o Transformador 01, da SE Presidente Dutra e as cargas interrompidas. Anormalidade Observada: Desligamento automático do Transformador 01, da SE Presidente Dutra, sem indicação de proteção atuada. 16
17 Providência em andamento: A ELETRONORTE vai verificar as causas deste desligamento automático, ficando de informar ao ONS tão logo a mesma tenha sido esclarecida. Prazo: Março/ PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 13H42MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Angelim-Messias (04M8), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, provocado por incêndio em canavial, no vão da estrutura 37/1, na fazenda Aliança, Usina Serra Grande. A falha foi eliminada corretamente pela atuação, no terminal de Messias, da proteção de distância para faltas a terra em subalcance e no terminal de Angelim, pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo, abrindo o disjuntor de Messias em 66 ms e o de Angelim em 108 ms. A função de localização de faltas da proteção indicou o defeito a 44,0 km de Messias. Às 13h48min foi normalizada a LT 230 kv Angelim-Messias (04M8). 29- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 13H45MIN - EMPRESA AFETADA : ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Utinga-Santa Maria, devido a um curto-circuito, de causa indeterminada, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em primeiras zonas, em ambos os terminais. Os localizadores de falta internos às proteções da SE Utinga indicaram a posição da falta a 48,2 km daquela SE. Às 14h00min foi normalizada a LT 230 kv Utinga-Santa Maria. 17
18 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 19H36MIN - EMPRESA AFETADA : AFLUENTE A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, na SE Brumado, do Transformador 04T2-230/69 kv, devido à falha no sistema de comutação de tapes, o que ocasionou uma discordância de posição dos mesmos, levando a atuação da proteção diferencial do Transformador. Às 20h15min foi normalizado o Transformador 04T2-230/13,8 kv, da SE Brumado. 31- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 20H19MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª zona, no terminal de UTE Quirinópolis e em 2ª zona, no terminal da SE Cachoeira Dourada. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 85,3 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 20h20min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/12/2007 ÀS 23H46MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Rio Largo II-Penedo (04S9), devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases A e C, provocado por queimada em canavial na Fazenda Marcação, Usina Sinibu, entre as estruturas 55/1 e 56/1, Município São Miguel AL. A falha foi eliminada corretamente em 62 ms, pelas atuações das proteções de distância para faltas entre fases, em subalcance e lógica de teleproteção associada, em ambos os terminais. 18
19 A função de localização de faltas da proteção indicou o defeito a 67,0 km da SE Rio Largo II e 80,0 km da SE Penedo. Como conseqüência do desarme da referida LT, ocorreu a atuação correta da proteção de subtensão do setor de 69 kv, na SE Penedo, provocando a abertura dos disjuntores associados ao Transformador 04T2. Na ocasião ocorreu o religamento automático, com sucesso, da LT 230 kv Rio Largo II- Penedo (04S9). Às 23h54min foi normalizado o Transformador 04T2-230/69 kv, da SE Penedo. 33- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 02H00MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 53 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 02h01min a linha foi normalizada. 34- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 03H19MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático dos Autotransformadores TF 6, 230/138/13,8 kv 150 MVA, e TF 7, 230/138/13,8 kv 75 MVA, da SE Joinville, em seus lados Primários, provocado acidentalmente durante execução da SGI Os referidos Autotransformadores compartilham o mesmo módulo de manobra no lado de 230 kv. Às 03h20min foram normalizados os Autotransformadores TF 6 e TF 7, da SE Joinville. 19
20 35- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 05H51MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do Transformador TR-3, 440/345 kv, da SE Embu Guaçu, provocado por baixa isolação na fiação do cabo do relé 63C (relé de gás do Comutador), da fase Branca. A referida fiação foi substituída, sendo o TR-3 normalizado às 11h49min. 36- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 10H00MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E RGE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Gravataí 2 Gravataí 3, devido a um curto-circuito monofásico, provocado pela explosão do Transformador de Corrente da fase C, na SE Gravataí 3, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais da linha. Houve interrupção de 20 MW de cargas da RGE, na SE Gravataí 3, que está alimentada radialmente. Às 10h01min as cargas foram transferidas na distribuição e às 23h15min foi normalizada a linha. A ELETROSUL informou que solicitou ao fabricante do Transformador de Corrente uma análise para determinar a causa da explosão. 37- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 15H33MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CEMAT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Coxipó-Rondonópolis C1, pelas atuações das proteções de distância, em 1ª zona (relé fase A) e de sobrecorrente direcional residual, unidade instantânea (relé 67NI), no bay da SE Rondonópolis (CEMAT) e por recepção de TDD no bay da SE Coxipó (ELETRONORTE), devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, sobre a referida linha, provocado por descarga atmosférica. A duração do defeito foi de 110 ms. 20
21 O defeito localizou-se próximo ao terminal da SE Rondonópolis. Às 15h35min foi normalizada a LT 138 kv Coxipó-Rondonópolis C PERTURBAÇÃO DO DIA 14/12/2007 ÀS 21H09MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 6,46 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h10min a linha foi normalizada. 39- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/12/2007 ÀS 04H34MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cidade Industrial Venâncio Aires, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 79 km do terminal de Cidade Industrial, com causa indeterminada, eliminado pelas atuações das proteções Secundárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais da linha. Às 04h37min a linha foi normalizada. 21
22 40- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/12/2007 ÀS 09H18MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático do Autotransformador 02 RUAT6-02, 230/138/13,8 kv 100 MVA, da SE Rurópolis, devido à atuação acidental do seu relé de gás, provocada por nível alto de óleo no seu Comutador Sob Carga. Como conseqüência desse desligamento foram desenergizadas as LT s 138 kv Rurópolis-Itaituba e Rurópolis- Tapajós. Houve rejeição de 15 MW de cargas da CELPA, na SE Itaituba. Às 09h22min foi normalizado o Autotransformador 02, da SE Rurópolis e as cargas interrompidas. 41- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/12/2007 ÀS 10H23MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Carajás (CELPA)-Marabá C1, por recepção de sinal de transferência direta de disparo na SE Marabá, devido a curto-circuito na rede de Distribuição da CELPA, provocado por colisão de veículo em poste. Houve rejeição de 63 MW no CI CVRD e de 54 MW no CI Serra do Sossego, além de 23 MW na CELPA. As causas desse desligamento ainda estão sendo investigadas pela ELETRONORTE. Às 10h30min foi normalizada a LT 230 kv Carajás (CELPA)-Marabá C1 e a partir deste horário iniciada a tomada de carga nos CI s. 42- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/12/2007 ÀS 21H09MIN - EMPRESA AFETADA : EATE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Açailândia-Presidente Dutra, devido a um curto circuito bifásico, envolvendo as fases Azul e Vermelha, corretamente eliminado em 95 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas 22
23 (relés REL 531), em ambos os terminais, através de suas segundas zonas, associadas aos esquemas de teleproteção permissivos (POTT). Após 11 segundos, houve o religamento automático do terminal de Açailândia, que é o terminal Líder, seguido de novo desligamento através da operação da função fechamento sobre falta, das proteções Principal e Alternada deste terminal, em 70 ms, desta vez devido a um curto circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra. A falta foi localizada a aproximadamente 285 km de distância da SE Açailândia, pelos localizadores de defeito das proteções. Durante inspeção nas proximidades do local indicado, a equipe de linhas de transmissão da EATE foi informada pelos moradores que no mesmo horário dos desligamentos houve a ocorrência de fortes rajadas de vento nas imediações. Nesse local, foram encontradas diversas árvores derrubadas e uma grande quantidade de galhos espalhados, o que, a princípio deve ter sido a causa dos desligamentos. Às 21h12min foi normalizada a LT 500 kv Açailândia-Presidente Dutra. 43- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/12/2007 ÀS 21H33MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 23,32 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h36min a linha foi normalizada. 23
24 44- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 06H39MIN - EMPRESA AFETADA : ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Aquidauana Corumbá, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 25,74 km do terminal de Aquidauana, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais e de sobrecorrente direcional residual no terminal de Aquidauana. Às 06h40min foi normalizada a LT 138 kv Aquidauana Corumbá. 45- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 09H32MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Campo Mourão Maringá, devido a um curto-circuito monofásico, provocado pelo rompimento do cabo de cobertura da linha, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de comparação direcional por sinal de bloqueio, e das proteções Secundárias de distância e de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais. Houve atuação, sem sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. Às 20h42min foi normalizada a linha. 46- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 12H24MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E COELBA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Barreiras-Rio Branco (03C1), com o desarme do Disjuntor de 138 kv - 13T3, da SE Barreiras, devido a um curtocircuito trifásico na referida LT, provocado por provável descarga atmosférica. O defeito foi eliminado corretamente em 45 ms, pelas atuações das proteções de distância para faltas entre fases, em subalcance, em ambos os terminais. Na ocasião ocorreu o religamento automático, com sucesso, da LT 138 kv Barreiras-Rio Branco (03C1). 24
25 47- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 14H22MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu nos desligamentos automáticos, acidentais, do Banco de Autotransformadores AT03 (345 / 230 kv), da SE Brasília Sul, da LT 230 kv Brasília Geral Brasília Sul C2 e da LT 230 kv Barro Alto Brasília Sul, estas últimas apenas no terminal da SE Brasília Sul, durante serviços de manutenção local, por atuação da proteção de falha do disjuntor 7514, da SE Brasília Sul. Às 14h50min foi normalizado o Banco de Autotransformadores AT03, da SE Brasília Sul. Às 14h52min foi normalizada a LT 230 kv Brasília Geral Brasília Sul circuito 2. Às 14h53min foi normalizada a LT 230 kv Barro Alto Brasília Sul. 48- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 15H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E COELBA A perturbação consistiu no desligamento automático, na SE Cícero Dantas, dos Transformadores 04T1 e 04T2-230/69 kv, levando à desenergização do setor de 69 kv dessa SE, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, no setor de 69 kv. A falha foi eliminada em 1,8 s, pela atuação da proteção de sobrecorrente de neutro, temporizada, do Transformador de Aterramento de 69 kv - 02A1. A CHESF realizou testes no relé 51N da LT 69 kv Ribeira do Pombal e não encontrou anormalidades. Na ocasião ocorreu uma interrupção de 13,73 MW de cargas da COELBA. Às 15h17min foram normalizados os Transformadores 04T1 e 04T2, da SE Cícero Dantas. Às 15h19min foi energizado o alimentador de 69 kv - 02M1, normalizando a carga derivada do setor de 69 kv da SE Cícero Dantas. 25
26 49- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 16H30MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da Barra I de 345 kv, da SE Itapeti, pela atuação acidental da CR1, devido a curto circuito no soquete da lâmpada de supervisão da CR. Às 16h40min foi energizada a Barra I 345 kv, da SE Itapeti, pelo disjuntor de paralelo Às 16h41min foi normalizada a LT 345 kv Itapeti-Santo Ângelo C2. Às 16h42min foi normalizada a LT 345 kv Itapeti-Santo Ângelo C1. Às 16h44min foi normalizada a LT 345 kv Itapeti-Mogi (Furnas) C PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 20H04MIN - EMPRESAS AFETADAS : AFLUENTE E COELBA A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Funil- Brumado II (04F4), sem sinalização de proteção operada. A AFLUENTE está investigando a lógica associada ao sistema de controle da LT, visando identificar a causa para o desarme acidental. Na ocasião ocorreu uma interrupção de 43 MW de cargas da COELBA, derivadas da SE Brumado II. Às 20h17min foi normalizada a LT 230 kv Funil-Brumado II (04F4). Anormalidade Observada: Desligamento automático acidental da LT 230 kv Funil-Brumado II (04F4), sem indicação de proteção atuada. Providência em andamento: A AFLUENTE está investigando a lógica associada ao sistema de controle da LT, visando identificar a causa para o desarme acidental, ficando de informar ao ONS tão logo a mesma tenha sido esclarecida. Prazo: Março/
27 51- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/12/2007 ÀS 20H11MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS E CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Cachoeira Paulista Taubaté, apenas no terminal de Cachoeira Paulista, pela atuação da proteção Principal, função de energização sob falta. FURNAS executou testes nesta proteção e nada de anormal foi encontrado. Às 20h14min foi normalizada a LT 500 kv Cachoeira Paulista Taubaté. 27
28 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H40MIN 10/12/ H40MIN 10/12/ H53MIN 10/12/ H28MIN 10/12/ H33MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS ELETRONORTE CELG ELETRONORTE CHESF FURNAS CHESF ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Rio Verde Barra do Peixe C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul, provavelmente provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção de sobrecorrente direcional residual, associada à teleproteção, no terminal de Rio Verde, e por recepção de sinal de transferência direta de disparo no terminal de Barra do Peixe. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Azul, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 00h47min. Não houve atuação. - Normalização: 00h46min. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 500 kv Boa Esperança-Presidente Dutra (05C7), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa não identificada pela CHESF, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em subalcance, no terminal de Boa Esperança, e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Presidente Dutra. Normalização: 02h02min. Não houve atuação. - Desligamento automático da UG-04, da UHE Normalização: PR às 17h00min. Não houve atuação. - Mascarenhas de Moraes, rejeitando 40 MW de geração, sem indicação de proteção atuada. Desligamento automático da LT 230 kv Pau Ferro- Normalização: 08h33min. Não houve atuação. - Campina Grande II (04C3), devido a um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por isoladores danificados por vandalismo na estrutura 120/1, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais. 28
29 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H39MIN 10/12/ H26MIN 10/12/ H29MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS CELG CELG ESPORA ENERGÉTICA FURNAS ELETRONORTE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LI 138 kv Porangatu Serra da Mesa, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção Primária de distância para faltas a terra, em zona 1, no terminal fonte de Serra da Mesa. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, provavelmente provocado por descarga atmosférica, envolvendo a fase Branca, tendo atuado as proteções Primárias de distância para faltas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Na ocasião desligaram também as LT s 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG) e Quirinópolis- Cachoeira Alta, pelas atuações, como funções de retaguarda remota, das respectivas proteções de sobrecorrente direcionais residuais, nos terminais de Rio Verde e de Cachoeira Alta, abrindo estes terminais. Em função das aberturas ocorridas, a UHE Espora passou a operar numa ilha com as cargas de Cachoeira Alta, em flagrante desequilíbrio carga x geração, vindo a desligar suas unidades geradoras 1, 2 e 3. Desligamento automático da LT 500 kv Gurupi Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul, de causa indeterminada, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em zonas 1 e de sobrealcance associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Gurupi e em zonas de sobrealcance associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Miracema. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 12 MW de cargas da CELG. Normalização: 03h40min. Houve rejeição de 17 MW de cargas da CELG. Normalização: 04h30min. DESEMPENHO DOS ECEs Não houve atuação. - Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES Normalização: 06h33min. Não houve atuação. - 29
30 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H20MIN 10/12/ H29MIN 10/12/ H32MIN 10/12/ H20MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETRONORTE CELPA TRACTEBEL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do Autotransformador AT02, 230/138/13,8 kv, da SE Rurópolis, pela atuação acidental do seu relé de gás, provocada por nível alto de óleo no comutador sob carga. Como conseqüência deste desligamento foram desligadas também as LT s 138 kv Rurópolis-Itaituba e Rurópolis-Altamira. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador GH1, 230 kv 143 MVA, da UHE Passo Fundo, durante inspeção diária do sistema de óleo do regulador de velocidade, devido a uma queda de pressão no tanque de óleo. O grupo estava gerando 110 MW. Houve atuação do relé de bloqueio mecânico e o fechamento rápido do distribuidor. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 35,2 MW de cargas da CELPA. Normalização: 11h34min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - Normalização: 14h10min. Não houve atuação. - FURNAS Desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis Jacarepaguá circuito 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, de ambos os terminais. No terminal de Adrianópolis atuou também a proteção Secundária de distância para faltas a terra, em zona 1. Normalização: 13h34min. Não houve atuação. - CEEE-GT Desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Normalização: 16h37min. Não houve atuação. - Uruguaiana 5, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Principais de distância, associadas ao esquema de teleproteção, com envio de sinal permissivo por subalcance, em ambos os terminais da linha. 30
31 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H32MIN 10/12/ H25MIN 10/12/ H33MIN 10/12/ H45MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS PPTE CTEEP EEVP CEEE-GT PETROBRÁS ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Dourados Nova Porto Primavera, devido a um curto-circuito bifásico a terra na linha, envolvendo as fases A e B, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção permissivos por subalcance, em ambos os terminais. Desligamento automático de LT s de 88 kv, que isolaram a UHE Canoas I formando uma ilha com 7MW de cargas da Empresa de Eletricidade do Vale do Paraíba. Desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, devido a rompimento de cadeia de isoladores, eliminado pelas atuações das proteções Secundárias de distância, em 1ª zona, no terminal de Quinta, e em 2ª zona, no terminal de Presidente Médici. Desligamento automático da Unidade Geradora 01G1, da UTE Rômulo de Almeida, rejeitando 25 MW de geração, sinalizando falha no Sistema de Controle da unidade. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 16h34min. Não houve atuação. - Normalização: 18h29min. Não houve atuação. - Normalização: 13h21min do dia 11/12/2007. Não houve atuação. - Normalização: ND. Não houve atuação. - 31
32 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H46MIN 10/12/ H11MIN 10/12/ H45MIN 10/12/ H48MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES Desligamento automático da LT 230 kv Angelim- Normalização: 19h54min. Não houve atuação. - Recife II (04M2), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, provocado por incêndio em canavial, eliminado pela atuação, no terminal de Recife II, da proteção de distância para faltas a terra em subalcance e no terminal de Angelim, pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo. Ocorreu também o desligamento automático da LT 230 kv Angelim-Recife II (04M3), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, com alta resistência de falta, também provocado pelo mesmo incêndio em canavial, eliminado pela atuação, no terminal de Recife II, da proteção de distância para faltas a terra em subalcance e no terminal de Angelim, pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo. FURNAS Desligamento automático do Banco de Capacitores nº 9, 345 kv, da SE Tijuco Preto, pela atuação da proteção de desbalanço de tensão, devido a unidade capacitiva danificada. PETROBRÁS CELG Desligamento automático da UG7, da UTE Macaé Merchant, rejeitando 45 MW de geração, devido à falha no sensor de temperatura de óleo da turbina. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Azul, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Normalização: 21h33min. Não houve atuação. - Normalização: ND. Não houve atuação. - Normalização: 21h49min. Não houve atuação. - 32
33 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 DATA E HORA 10/12/ H58MIN 10/12/ H08MIN 10/12/ H47MIN 11/12/ H31MIN 11/12/ H45MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL PPESA CELG FURNAS CGTEE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Campo Grande Mimoso circuito 2, devido a um curtocircuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção com envio de sinal permissivo por subalcance, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático da UG01, da UHE Ponte de Pedra, rejeitando 57 MW de geração, devido à provável falha de disparo do Regulador. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: Imediata. Não houve atuação. - Normalização: ND. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Normalização: 22h50min. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 345 kv Corumbá- Normalização: 01h38min. Não houve atuação. - Brasília Sul, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, de ambos os terminais. A perturbação consistiu no desligamento automático Normalização: 11h55min. Não houve atuação. - do Grupo Gerador G-1, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, durante tentativa de sincronismo. Houve sinalização de baixa pressão de ar ou discordância de pólos. O Grupo foi sincronizado, após intervenção da manutenção para troca de pinos do sistema de acionamento do disjuntor. 33
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