PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/2007

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1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/2007 RELATÓRIO ONS - 3/255/07 EMITIDO EM: 28/11/2007 1

2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/ PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 04H48MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provavelmente devido a descargas atmosféricas, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 31,4 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 04h49min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 06H30MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, provavelmente devido a descargas atmosféricas, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 19,78 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 06h31min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 3

4 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 08H44MIN - EMPRESA AFETADA : ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático dos Transformadores Elevadores TR01 e TR02, 13,8/138 kv, da UHE Espora, devido a um comando de trip acidental pelo relé de temperatura do enrolamento do TR02 (existe um único disjuntor, comum aos TR01 e TR02 do lado de 138 kv). Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 29,42 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Às 09h14min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 09h16min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. Às 09h19min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 13H00MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL, CEEE-GT E RGE A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF-2, 230/13,8/13,8 kv 50 MVA, da SE Caxias do Sul 5, pela atuação acidental da proteção intrínseca de alívio de pressão, provocada por umidade nos contatos da mesma. Houve também atuação incorreta do esquema de falha do disjuntor 722 de 230 kv (primário do TF-2), desligando os seguintes componentes ligados ao Barramento de 230 kv da citada SE: Transformador TF-1 de 230/13,8/13,8 kv 50 MVA; Transformador TF-3 de 230/69/13,8 kv 165 MVA; LT 230 kv Caxias do Sul 5 Farroupilha, somente no terminal de Caxias do Sul 5; LT 230 kv Caxias do Sul 5 Lageado Grande, somente no terminal de Caxias do Sul 5. Houve interrupção de 40 MW de cargas da RGE no setor de 13,8 kv. O arranjo do Barramento de 230 kv, da SE Caxias do Sul 5, é de barra dupla, sendo que na Barra P estão conectados a linha Caxias do Sul 5 Farroupilha e os Transformadores TF-2 e TF-3, e na Barra PT estão conectados a linha Caxias do Sul 5 Lajeado Grande e o Transformador TF-1. Sendo a proteção de falha de disjuntor local seletiva, deveria a mesma ter desligado apenas os componentes ligados à barra P. 4

5 Às 13h40min foi normalizada a LT 230 kv Caxias do Sul 5 Farroupilha e o Transformador TF-3. Às 13h42min foi normalizada a LT 230 kv Caxias do Sul 5 Lageado Grande. Às 13h43min foi normalizado o Transformador TF-1. Às 14h08min foram normalizadas as cargas de 13,8 kv. Às 14h36min foi normalizado o TF-2. A ELETROSUL informou, que devido ao número elevado de ocorrências ocasionadas pela atuação acidental da proteção de Válvula de Alívio de Pressão (63VS), em Transformadores e Reatores, houve consulta para outras empresas, o ONS e a seguradora, alterando a filosofia do disparo da função 63VS, sendo que neste caso já foi emitida a solicitação de retirada do disparo do relé 63VS do TF-2. Anormalidade Observada: Atuação incorreta da proteção de falha do disjuntor 722, associado ao Transformador TF-2, da SE Caxias do Sul 5. Providências em Andamento: I- Sobre a atuação do esquema de falha do disjuntor 722, a ELETROSUL informou que foi enviado ao fabricante (Arteche) a parametrização e o seqüencial de eventos interno do relé, para que o mesmo verifique a causa da atuação incorreta (o relé detectou a abertura do disjuntor e não bloqueou a lógica de falha de disjuntor sem corrente). Prazo: Março/2008. II- A ELETROSUL informou também que está investigando a causa da atuação não seletiva do esquema de falha do disjuntor 722. Prazo: Março/

6 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 13H36MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Banco de Transformadores TF-3, 525/230/13,8 kv 672 MVA, da SE Nova Santa Rita, pela atuação de sua proteção de sobrecorrente residual do lado secundário, provocada por discrepância de tapes na fase A, devido ao desarme do disjuntor de alimentação do comutador desta fase. Às 13h42min foi normalizado o Transformador TF-3, da SE Nova Santa Rita. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 14H14MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E COELBA A perturbação consistiu no desligamento automático do terminal de Funil, da LT 138 kv UHE Funil-UHE Pedra (03J1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, de causa não identificada, eliminado corretamente em 55 ms, pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance. Na ocasião ocorreu uma interrupção de 44 MW de cargas da distribuidora COELBA. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 12,0 km de distância da UHE Funil. Às 14h18min foi realizada tentativa de energização, por Funil, da LT 138 kv UHE Funil- UHE Pedra (03J1), sem sucesso, devido ao reaparecimento do defeito monofásico, 6

7 eliminado corretamente em 63 ms, pela atuação da proteção local de distância para faltas a terra, em subalcance. Às 14h34min foi normalizada LT 138 kv UHE Funil-UHE Pedra (03J1), e em seguida restabelecidas as cargas interrompidas. 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 15H41MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv Rurópolis-Itaituba, causado por um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C ELETRONORTE e CELPA) e a terra, com causa ignorada, eliminado através da abertura da linha, pela proteção de distância, em segunda zona temporizada, no terminal de Rurópolis. A falta foi localizada pelas proteções como tendo ocorrido a 132 km da SE Rurópolis. Houve rejeição de 25 MW de cargas na CELPA. Às 15h46min foi normalizada a LI 138 kv Rurópolis-Itaituba. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 16H10MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Furnas-Poços de Caldas C1, devido a um curto-circuito trifásico, de causa indeterminada, corretamente eliminada em 100 ms, pelas atuações das proteções Primárias de distância para faltas entre fases, associadas à teleproteção, nos dois terminais da linha. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 11 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Usina de Furnas. Às 16h11min foi normalizada a LT 345 kv Furnas-Poços de Caldas C1. 7

8 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/11/2007 ÀS 21H29MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourados das Nações Rosana, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 101 km do terminal de Rosana, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais. Houve interrupção de 31 MW de cargas da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova Andradina, que são ligadas em derivação na linha de transmissão. Às 21h30min foi normalizada a linha. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 04H02MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Porangatu-Serra da Mesa, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS e A - CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 60 ms, pelas atuações das proteções Primária de distância para faltas a terra, em zona 1 e Secundária de sobrecorrente direcional residual, unidade instantânea, no terminal fonte de Serra da Mesa. A falta foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 26 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Serra da Mesa. Houve rejeição de 13 MW de cargas da CELG. Às 04h04min foram normalizadas a LT 138 kv Porangatu-Serra da Mesa e as cargas interrompidas. 8

9 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 04H22MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Itabaiana-Itabaianinha (04C3), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por isoladores danificados por vandalismo, eliminado corretamente em 57 ms, pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 21,0 km de distância da SE Itabaiana. Às 04h30min foi normalizada a LT 230 kv Itabaiana-Itabaianinha (04C3). 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 04H32MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu de um novo desligamento automático da LT 230 kv Itabaiana- Itabaianinha (04C3), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por isoladores danificados por vandalismo, eliminado corretamente em 57 ms, pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais. Às 09h20min foi normalizada a LT 230 kv Itabaiana-Itabaianinha (04C3), após a substituição da cadeia de isoladores danificada. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 04H39MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi-Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS e A ELETRONORTE) e a terra, causado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 49 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em zonas 1, no terminal de Gurupi e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Miracema. 9

10 A falta foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 26 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Gurupi. O fluxo da LT desligada foi totalmente assumido pelo circuito remanescente em operação. Às 04h45min foi normalizada a LT 500 kv Gurupi-Miracema C PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 04H57MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Porangatu-Serra da Mesa, devido a um curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases Vermelha e Branca (fase A e B FURNAS e C e B - CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 61 ms, pelas atuações das proteções Primária de distância para faltas a terra, em zona 1 e Secundária de sobrecorrente direcional residual, unidade instantânea, no terminal fonte de Serra da Mesa. A falta foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 34 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Serra da Mesa. 10

11 Houve rejeição de 13 MW de cargas da CELG. Às 04h58min foram normalizadas a LT 138 kv Porangatu-Serra da Mesa e as cargas interrompidas. 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 09H20MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento acidental, do terminal de Botucatu, da LT 230 kv Botucatu-Chavantes C4, durante manutenção na proteção Principal. Às 09h21min foi normalizada a LT 230 kv Botucatu-Chavantes C PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 11H54MIN - EMPRESA AFETADA : TSN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Bom Jesus da Lapa II- Ibicoara (05L4), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por provável queimada. A falha foi eliminada corretamente em 36 ms, pelas atuações, em ambos os terminais, das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em subalcance, e de sobrecorrente direcionais residuais instantâneas e de distância em sobrealcance, estas duas últimas associadas aos esquemas de teleproteção. O desligamento automático desta LT acionou a lógica do ECE 3, de abertura automática de linhas de transmissão no eixo 500 kv Serra da Mesa-Sapeaçu, para controle de tensão, comandando corretamente a abertura da LT 500 kv Ibicoara-Sapeaçu (05L3). Às 12h01min foi retirado de operação o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. A LT 500 kv Ibicoara-Sapeaçu (05L3) foi energizada às 12h02min. A LT 500 kv Ibicoara-Bom Jesus da Lapa II (05L4) foi energizada às 12h04min. Às 12h06min foi fechado o anel de Interligação SE/NE na SE Ibicoara. 11

12 Às 12h09min foi sincronizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 11H56MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Luiz Gonzaga-Milagres (05V1), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, provocado por provável queimada. A falha foi eliminada corretamente pelas atuações das proteções de distância Principais e Alternadas, em 1 as zonas, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores em Luiz Gonzaga em 52 ms e em Milagres em 43 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 14,6 km da SE Milagres. A LT 500 kv Luiz Gonzaga-Milagres (05V1) foi normalizada às 12h18min. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 12H13MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Bom Nome-Milagres (04L2), devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases B e C, provocado por provável queimada na referida LT, eliminado corretamente pela atuação no terminal de Milagres da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance e no terminal de Bom Nome, de lógica de teleproteção, sinalizando recepção de sinal de transferência de disparo, abrindo os disjuntores em Milagres em 49,2 ms e em Bom Nome em 156 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 4,0 km de distância da SE Milagres. Na ocasião, ocorreu a tentativa de religamento automático da referida LT, pelo terminal de Milagres, seguido do reaparecimento do mesmo defeito, eliminado corretamente por atuação local da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance, abrindo o disjuntor de Milagres em 59,4 ms. Às 12h37min foi normalizada a LT 230 kv Bom Nome-Milagres (04L1). 12

13 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 12H32MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Bom Nome-Milagres (04L1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por provável queimada na referida LT, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores em Milagres em 50,0 ms e em Bom Nome em 100 ms. Na ocasião, ocorreu a tentativa de religamento automático da referida LT, pelo terminal de Milagres, seguido após 1,2s do reaparecimento do mesmo defeito, eliminado corretamente por nova atuação local da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance, abrindo o disjuntor de Milagres em 58,3 ms. Às 12h37min foi normalizada a LT 230 kv Bom Nome-Milagres (04L1). 20- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 12H38MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Guarita Passo Fundo, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 43 km do terminal de Passo Fundo, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Secundárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais da linha. A proteção Primária desta LT encontra-se fora de operação em ambos os terminais Às 12h39min, houve tentativa de normalização da linha de transmissão, pelo terminal de Passo Fundo, vindo novamente a desarmar. Às 13h07min foi normalizada a linha. A CEEE-GT informou que a demora no restabelecimento da linha foi devido ao fato de que durante a tentativa de sua normalização, via telecomando pela ELETROSUL, a vigilância da SE Passo Fundo observou fogo no módulo da mesma, sendo então acionado o mantenedor para inspeção. 13

14 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 13H55MIN - EMPRESA AFETADA : TSN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Bom Jesus da Lapa II Ibicoara (05L4), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por provável queimada, eliminado corretamente em 45 ms, pelas atuações, em ambos os terminais, das proteções de sobrecorrente direcionais residuais instantâneas, associadas aos esquemas de teleproteção. O desligamento automático desta LT acionou a lógica do ECE 3, de abertura automática de linhas de transmissão no eixo 500 kv Serra da Mesa-Sapeaçu, para controle de tensão, comandando corretamente a abertura da LT 500 kv Ibicoara-Sapeaçu (05L3). A LT 500 kv Ibicoara-Sapeaçu (05L3) foi energizada às 13h57min. Às 14h00min foi retirado de operação o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. A LT 500 kv Ibicoara-Bom Jesus da Lapa II (05L4) foi energizada às 14h03min. Às 14h03min foi fechado o anel de Interligação SE/NE na SE Ibicoara. Às 14h07min foi sincronizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 14H55MIN - EMPRESA AFETADA : STN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V8), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase C, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações, no terminal de Teresina II, das proteções de distância Principal e Alternada, em 1 as zonas e no terminal de Sobral III, das proteções de distância Principal e Alternada, em 2 as zonas, associadas às lógicas de teleproteção, abrindo os disjuntores em Teresina II em 48 ms e em Sobral III em 65 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 58,0 km da SE Teresina II e a 317,0 km da SE Sobral III. Na ocasião ocorreu religamento automático, com sucesso, da referida LT. 14

15 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 15H42MIN - EMPRESA AFETADA : STN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V9), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância Principais e Alternadas, em 1 as zonas, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores em Sobral III em 58,0 ms e em Teresina II em 48,3 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 49,0 km da SE Teresina II e a 293,7 km da SE Sobral III. A LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V9) foi normalizada às 15h48min. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 16H20MIN - EMPRESA AFETADA : STN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V8), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações, no terminal de Teresina II das proteções de distância Principal e Alternada, em 1 as zonas e no terminal de Sobral III das proteções de distância Principal e Alternada, em 2 as zonas, associadas às lógicas de teleproteção, abrindo os disjuntores em Teresina II em 48,3 ms e em Sobral III em 56,6 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 52,5 km da SE Teresina II e a 317 km da SE Sobral III. Na ocasião ocorreu religamento automático, com sucesso, da referida LT 25- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 18H13MIN - EMPRESA AFETADA : TSN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa-Rio das Éguas (05L2), desfazendo o anel Serra da Mesa/Bom Jesus da Lapa II e abrindo a Interligação Sudeste/Nordeste, com 397 MW, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por provável descarga atmosférica. 15

16 A falha foi eliminada corretamente em 50 ms, pelas atuações, em ambos os terminais, das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em subalcance, e das proteções de sobrecorrente direcionais residuais, instantâneas, associadas aos esquemas de teleproteção. O desligamento automático desta LT acionou a Lógica 01, do ECE de abertura automática de linhas de transmissão no eixo 500 kv Serra da Mesa-Sapeaçu, para controle de tensão, comandando corretamente a abertura da LT 500 kv Rio das Éguas-Bom Jesus da Lapa II (05L1). A LT 500 kv Serra da Mesa-Rio das Éguas II (05L2) foi restabelecida às 18h24min. Às 18h28min foi desenergizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. A LT 500 kv Rio da Éguas-Bom Jesus da Lapa II (05L1) foi restabelecida às 18h32min, fechando o anel de Interligação SE/NE, na SE Bom Jesus da Lapa II. Às 18h45min foi energizado o Compensador Síncrono 01K1, da SE Bom Jesus da Lapa. 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 18H18MIN - EMPRESA AFETADA : PPTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Nova Porto Primavera, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 45 km do terminal de Nova Porto Primavera, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais da linha. Houve também o desligamento do Reator de linha RTDOPP, 230 kv 16 MVAr, da SE Nova Porto Primavera, pela atuação da proteção de sobrecorrente de neutro do Reator. Às 18h23min a LT e o Reator foram disponibilizados para o ONS. A normalização se deu às 18h26min. A PPTE informou que durante o período em que a fase A estava desligada, quando estava em progresso o religamento (1 segundo), surgiu uma corrente oscilante (62 Hz) nesta fase, que em conjunto com as correntes de carga das outras fases, resultou em uma alta corrente no neutro do Reator RTDOPP. Esta corrente então provocou a atuação da proteção de sobrecorrente de neutro do Reator, comandando o desligamento tripolar da linha, e o 16

17 bloqueio do religamento. A PPTE executou uma alteração no ajuste da proteção de neutro do Reator, reduzindo sua sensibilidade, de acordo com as correntes registradas na oscilografia. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 23H32MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Santo Ângelo São Borja 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha de transmissão, envolvendo a fase C, localizado a 146 km do terminal de São Borja 2, provocado por temporal, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, associadas aos esquemas de teleproteção de comparação direcional por sinal de bloqueio, em ambos os terminais. Houve atuação do esquema de religamento automático monopolar da linha, com sucesso. 28- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/11/2007 ÀS 23H57MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Guarita Santa Rosa 1, devido a um curto-circuito monofásico na linha de transmissão, envolvendo a fase B, localizado a 46 km do terminal de Santa Rosa 1, provocado por temporal, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas associadas aos esquemas de teleproteção permissivo por subalcance, em ambos os terminais. Às 23h58min foi normalizada a linha de transmissão. 29- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 00H01MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Guarita Santa Rosa 1, devido a um curto-circuito monofásico na linha de transmissão, envolvendo a fase C, localizado a 52 km do terminal de Santa Rosa 1, provocado por temporal, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, associadas aos esquemas de teleproteção permissivos por subalcance, em ambos os terminais. 17

18 Às 00h02min foi normalizada a linha de transmissão. 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 03H14MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E COELCE A perturbação teve início com o aparecimento de um curto-circuito interno ao link de 69 kv Fortaleza-Delmiro Gouveia (02J3), provocado por isoladores danificados na estrutura 32 do referido mesmo. Esta falha foi eliminada em 100 ms, pelas atuações das proteções de distância para faltas entre fases, em subalcance, em ambos os terminais do link de 69 kv. Como conseqüência da variação de tensão verificada durante o defeito no setor de 69 kv, houve rejeição natural de carga, observando-se sobretensões dinâmicas, no sistema elétrico da área afetada, sensibilizando corretamente o SEP de controle de tensão por sobrecarga no Compensador Estático da SE Fortaleza, o que ocasionou o desligamento automático do Banco de Capacitores de 69 kv - 02H4, na SE Delmiro Gouveia e da LT 230 kv Banabuiú- Fortaleza (04F1). A LT 230 kv Banabuiú-Fortaleza (04F1) foi restabelecida às 03h28min. O link de 69 kv Fortaleza-Delmiro Gouveia (02J3) foi restabelecido às 07h24min. 31- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 03H38MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 525 kv Campos Novos Caxias, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 13 km do terminal de Campos Novos, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha de transmissão. Houve atuação do esquema de religamento automático monopolar da linha, com sucesso. 18

19 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 04H34MIN - EMPRESA AFETADA : ENERCAN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Campos Novos Usina Campos Novos C2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 0,75 km do terminal de Campos Novos, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção diferencial da linha. Houve também o desligamento do Grupo Gerador GH1, 230 kv 311 MVA, da UHE Campos Novos, pela atuação incorreta da proteção de sobrecorrente direcional de neutro do Grupo GH1. O grupo Gerador estava gerando 287 MW. Às 04h39min foi normalizada a linha e às 05h33min foi normalizado o Grupo GH1. A ENERCAN informou que no dia 19/11/2007 foi realizada limpeza na faixa de servidão em toda a extensão de suas linhas de 230 kv de interconexão. Anormalidade Observada: Atuação incorreta da proteção de sobrecorrente direcional de neutro, do Grupo GH1, da UHE Campos Novos. Providências em Andamento: A ENERCAN informou que emitiu uma ordem de serviço para análise da atuação do relé de sobrecorrente direcional de neutro, do trecho de linha da Unidade Geradora nº1, da UHE Campos Novos, ficando de informar ao ONS a causa tão logo a mesma esteja apurada. Prazo: Janeiro/ PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 08H16MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELESC E CEC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Pinhalzinho Xanxerê, devido a um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, sem informação da localização do defeito, provocado por descarga atmosférica, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância, associadas ao esquema de teleproteção por sobrealcance, em ambos os terminais. 19

20 Houve também o desligamento automático das LT s 138 kv Pinhalzinho Quebra Queixo circuitos 1 e 2, em ambos os terminais, pela atuação correta do esquema de desligamento destas linhas, na UHE Quebra Queixo, e em conseqüência a separação do SIN dos Grupos Geradores G-1, G-2 e G-3, todos de 138 kv 45 MVA, da citada UHE, rejeitando 120 MW de geração. Houve interrupção, por fração de minuto, de 188 MW de cargas da CELESC, nas SE s São Lourenço do Oeste, São Miguel D Oeste, Palmitos, Pinhalzinho e Quilombo, todas ligadas radialmente a partir da SE Xanxerê. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da LT 138 kv Pinhalzinho Xanxerê. Às 08h23min foram normalizadas as LT s 138 kv Pinhalzinho Quebra Queixo circuitos 1 e 2. Às 08h23min foi sincronizado o Grupo G-1, da UHE Quebra Queixo. Às 08h25min foi sincronizado o Grupo G-2, da UHE Quebra Queixo. Às 08h26min foi sincronizado o Grupo G-3, da UHE Quebra Queixo. 34- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 13H50MIN - EMPRESA AFETADA : COPEL-T A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Figueira Jaguariaíva, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 75,55 km do terminal de Jaguariaíva, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias associadas ao esquema de teleproteção permissivo por sobrealcance, em ambos os terminais, e da proteção Secundária no terminal de Figueira. 20

21 Às 13h51min foi normalizada a linha. 35- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 14H18MIN - EMPRESA AFETADA : PPTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Nova Porto Primavera, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 92 km do terminal de Nova Porto Primavera, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, em 1ª s zonas, associadas aos esquemas de teleproteção, em ambos os terminais da linha. Houve atuação do esquema de religamento automático monopolar da linha, sem sucesso, devido à reincidência do defeito, o que resultou na abertura tripolar definitiva da mesma. Às 14h19min a linha foi disponibilizada para o ONS. A normalização se deu às 14h21min. 36- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 14H47MIN - EMPRESA AFETADA : EATE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Açailândia-Presidente Dutra, devido à ocorrência de um curto-circuito trifásico interno, de causa desconhecida, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas (relé REL 531) de distância para falhas entre fases, em segundas zonas, associadas aos esquemas de teleproteção POTT, em ambos os terminais. A falha foi localizada a aproximadamente 142 km do terminal de Açailândia, conforme determinado pelos localizadores de defeitos das proteções digitais. Às 14h47min foi normalizada a LT 500 kv Açailândia-Presidente Dutra. 21

22 37- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 15H16MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E PPESA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Ponte de Pedra- Rondonópolis C1, causado por um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C ELETRONORTE) e a terra, devido à descarga atmosférica, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em primeiras zonas, com o tempo de eliminação de falta em 58 ms. A falta foi localizada pelas proteções como tendo ocorrido a 41 km da SE Rondonópolis. Às 15h17min foi normalizada a LT 230 kv Ponte de Pedra-Rondonópolis C PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 16H50MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 440 kv Porto Primavera- Taquaruçu C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais. O religamento automático da LT encontra-se bloqueado. A LT 440 kv Porto Primavera-Taquaruçu C2 foi normalizada às 16h51min. 39- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 18H56MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELESC E CEC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Pinhalzinho Xanxerê, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, sem informação da localização do defeito, provocado por descarga atmosférica, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância, associadas ao esquema de teleproteção por sobrealcance, em ambos os terminais. Houve também o desligamento automático das LT s 138 kv Pinhalzinho Quebra Queixo circuitos 1 e 2, em ambos os terminais, pela atuação correta do esquema de desligamento 22

23 destas linhas, na UHE Quebra Queixo e em conseqüência a separação do SIN dos Grupos Geradores G-1, G-2 e G-3, todos de 138 kv 45 MVA, da citada usina, rejeitando 120 MW de geração. Houve interrupção, por fração de minuto, de 188 MW de cargas da CELESC, nas SE s São Lourenço do Oeste, São Miguel D Oeste, Palmitos, Pinhalzinho e Quilombo que são ligadas radialmente a partir da SE Xanxerê. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da LT 138 kv Pinhalzinho Xanxerê. Às 18h57min foram normalizadas as LT s 138 kv Pinhalzinho Quebra Queixo circuitos 1 e 2. Às 18h53min foi sincronizado o Grupo G-1, da UHE Quebra Queixo. Às 18h59min foram sincronizados os Grupos G-2 e G-3, da UHE Quebra Queixo. 40- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 20H53MIN - EMPRESA AFETADA : COPEL-T A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Figueira Ponta Grossa Norte, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 120,85 km do terminal de Ponta Grossa Norte, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de comparação direcional por sinal de bloqueio, em ambos os terminais, e da proteção Secundária de distância e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Figueira. Às 20h54min foi normalizada a linha. 23

24 41- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/11/2007 ÀS 22H30MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 440 kv Água Vermelha- Ribeirão Preto, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais. Houve tentativa, sem sucesso, de religamento automático da LT, a partir do terminal Líder de Água Vermelha, devido ao reaparecimento do defeito, com novo desligamento automático definitivo deste terminal, pelas atuações das mesmas proteções locais. A LT 440 kv Água Vermelha-Ribeirão Preto foi normalizada às 22h31min. 42- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 05H55MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação teve início com a incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, da LT 138 kv UTE Quirinópolis-Quirinópolis, provavelmente devido a descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Não houve interrupção de cargas. Às 05h57min foi normalizada a LT 138 kv UTE Quirinópolis Quirinópolis. 43- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 10H47MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv UHE Xingó-Jardim II (05V5), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Jardim II em 46,7 ms e de UHE Xingó em 65 ms. Na ocasião ocorreu o religamento automático, com sucesso, da referida LT. 24

25 Após 30 s do restabelecimento automático desta LT, ocorreu um novo desligamento automático da mesma, devido ao reaparecimento do mesmo defeito, de causa não identificada, novamente eliminado corretamente pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em subalcance, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Jardim II em 41,6 ms e de UHE Xingó em 66,7 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 24,0 km de distância da SE Jardim II. A LT 500 kv UHE Xingó-Jardim II (05V5) foi restabelecida às 11h02min. 44- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 12H42MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Itapaci-Barro Alto, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS e C - CELG) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 60 ms, pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais de fase e de residual, unidades instantâneas, no terminal fonte de Barro Alto. A falta foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 63 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Barro Alto. Houve rejeição de cargas da CELG, derivadas da SE Itapaci, em valor não informado. Às 12h48min foi normalizada a LT 230 kv Itapaci-Barro Alto. 45- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 12H53MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Presidente Dutra Teresina II C1 (05C8), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Branca (fase B CHESF e ELETRONORTE) e a terra, de causa não identificada, corretamente eliminado, no terminal de Teresina II em 67,0 ms, pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para falhas a terra, em sobrealcance, associadas às lógicas de teleproteção (POTT) e no terminal de Presidente Dutra em 57,0 ms, 25

26 pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para falhas a terra, função high speed. A falha foi localizada pelas proteções como tendo ocorrido a 135,0 km da SE Teresina II. Às 12h59min foi normalizada a LI 500 kv Presidente Dutra-Teresina II (05C8). 46- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 13H20MIN - EMPRESA AFETADA : CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Neves 1-Três Marias, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase B CEMIG) e a terra, eliminado corretamente, em 223 ms, pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcional residual (7P67N-UT), no terminal de Neves 1 e de sobrecorrente residual não direcional, unidade instantânea (12P50N), no terminal de T.Marias. O curto-circuito foi localizado pela UAN a 95 km da SE Neves 1. Não houve Religamento Automático no terminal de Neves 1, devido à falha que está sob investigação. A LT não possui Religamento Automático no terminal de Três Marias. A LT por ser de restabelecimento especial somente foi normalizada às 13h44min, após certificação de que a falta ocorreu fora das áreas de risco. 47- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 14H46MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora, devido à incidência de um curto-circuito trifásico, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção Primária de distância para faltas a terra, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 28,582 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Às 14h47min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora. 26

27 Às 14h56min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 15h00min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 15h15min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 48- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 16H36MIN - EMPRESA AFETADA : STN A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V8), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações, no terminal de Teresina II, das proteções de distância Principal e Alternada, em 1 as zonas e no terminal de Sobral III, das proteções de distância Principal e Alternada, em 2 as zonas, associadas às lógicas de teleproteção, abrindo os disjuntores em Teresina II em 48,3 ms e em Sobral III em 56,7 ms. Na ocasião ocorreu religamento automático, com sucesso, da referida LT. 49- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 17H35MIN - EMPRESA AFETADA : CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Barbacena 2-Juiz de Fora 1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase B CEMIG) e a terra, provavelmente devido a descarga atmosférica, eliminado corretamente em 82 ms, pelas atuações das proteções de sobrecorrente direcional residual (4P67N-UI), unidade instantânea, no terminal de Juiz de Fora 1, e de sobrecorrente direcional residual (4P67N+85), associada ao esquema de teleproteção, no terminal de Barbacena 2. O curto-circuito foi localizado pela UAN a 9,5 km da SE Juiz de Fora 1. Às 17h38min foi normalizada a LT 345 kv Barbacena 2-Juiz de Fora 1. 27

28 50- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 20H59MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CEMAT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Couto Magalhães- Rondonópolis (CEMAT) C1, causado por um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Azul e Branca (fases A e B ELETRONORTE e CEMAT), provocado por descarga atmosférica, com tempo de eliminação de falta de 239 ms (existe temporização intencional de 70 ms no terminal de Couto Magalhães), eliminado pelas atuações das proteções de sobrecorrente direcionais residuais (67NI), unidades instantâneas, em ambos os terminais e de distância para faltas a terra, em zona 1, no terminal de Rondonópolis. O localizador de defeito indicou a falta a 153 km da SE Couto Magalhães. Houve rejeição de 3,4 MW de cargas da CEMAT, na SE Petrovina, que é alimentada em derivação na LT. Às 21h02min foi normalizada a LT 138 kv Couto Magalhães-Rondonópolis (CEMAT) C1 e as cargas interrompidas. 51- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/11/2007 ÀS 21H46MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 11 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h47min a linha foi normalizada. 28

29 52- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 04H31MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Furnas-Poços de Caldas C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS) e a terra, de causa indeterminada, corretamente eliminado em 74 ms, pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à teleproteção, e Secundárias de distância para faltas a terra, em zonas 1, nos dois terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 63 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal da Usina de Furnas. Às 04h32min foi normalizada a LT 345 kv Furnas-Poços de Caldas C PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 05H32MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 22,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 05h33min a linha foi normalizada. 54- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 06H19MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. 29

30 O Localizador de Defeitos identificou a falha a 60 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 06h20min a linha foi normalizada. 55- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 14H24MIN - EMPRESA AFETADA : VCTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Tucuruí-Vila do Conde C3, devido a um curto-circuito bifásico, provocado por queimada, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, de distância para faltas entre fases, em 1 ªs zonas, com os correspondentes recebimentos de sinal de transferência de disparo, em ambos os terminais. Houve atuação do esquema de religamento automático, com sucesso, normalizando a LT. Aproximadamente 4 segundos após, ocorreu uma nova falta, no mesmo lugar, idêntica à anterior, provocando um novo desligamento da linha pelas atuações das mesmas proteções, seguida de novo religamento automático bem sucedido. 56- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 16H13MIN - EMPRESAS AFETADAS : CHESF, CEAL E ENERGIPE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Rio Largo II-Penedo C1 (04S9), devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases A e B, de causa não identificada, eliminado corretamente em 58,3 ms, pelas atuações, no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance e no terminal de Penedo pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo. Na ocasião ocorreu o religamento automático da referida LT, seguido do reaparecimento do mesmo defeito, eliminado corretamente em 50,0 ms, pelas atuações das mesmas proteções anteriores. Ocorreu uma interrupção de 60,0 MW de cargas da distribuidora CEAL e de 11,0 MW da distribuidora ENERGIPE, derivadas da SE Penedo. 30

31 O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 81,6 km da SE Rio Largo II. Às 19h24min foi normalizada a LT 230 kv Rio Largo II-Penedo C1 (04S9). Às 19h25min foi energizado o Transformador 230/69 kv - 04T2, da SE Penedo. Às 16h25min foi iniciada a recomposição das cargas interrompidas e concluída as 16h33min. 57- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/11/2007 ÀS 18H58MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Rio Largo II-Penedo C1 (04S9), devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases A e B, de causa não identificada, eliminado corretamente em 64,9 ms, pelas atuações, no terminal de Rio Largo II da proteção de distância para faltas a terra, em subalcance e no terminal de Penedo pela lógica de teleproteção, sinalizando recepção de transferência de disparo. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 84 km da SE Rio Largo II. Na ocasião ocorreu religamento automático, com sucesso, da referida LT. 58- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/11/2007 ÀS 03H35MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, provavelmente devido à descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª zona, no terminal de Rio Verde e em 2ª zona, no terminal de Quirinópolis. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 79 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 03h37min a linha foi normalizada. 31

32 59- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/11/2007 ÀS 06H43MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora, devido a um curto-circuito monofásico, provavelmente devido a descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 27,367 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Não houve rejeição de cargas. Às 06h45min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora. Às 06h52min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 06h53min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 06h56min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 60- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/11/2007 ÀS 10H44MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CEMAR A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador PDTF6-01, 230/69/13,8 kv 50 MVA, da SE Presidente Dutra, pela atuação acidental da proteção de gás (63), por causa que ainda está em pesquisa pela ELETRONORTE. Houve rejeição de 27 MW de cargas da CEMAR. Às 10h57min foi normalizado o Transformador PDTF6-01 e as cargas interrompidas. Anormalidade Observada: Atuação acidental da proteção de gás do Transformador PDTF6-01, da SE Presidente Dutra. Providência Tomada: 32

33 A ELETRONORTE informou que está pesquisando a causa da atuação acidental da proteção de gás do Transformador PDTF6-01, da SE Presidente Dutra, ficando de logo que tenha a mesma esclarecida informar ao ONS. Prazo: Dezembro/ PERTURBAÇÃO DO DIA 17/11/2007 ÀS 12H22MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Teresina-Piripiri (04S1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, de causa não identificada, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de sobrecorrente direcionais residuais, associadas à lógica de teleproteção, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Piripiri em 83 ms e de Teresina em 100 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 30 km da SE Teresina e 103,5 km da SE Piripiri. Às 12h34min foi normalizada a LT 230 kv Teresina-Piripiri (04S1). 62- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/11/2007 ÀS 13H23MIN - EMPRESA AFETADA : CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Joinville São Bento do Sul, devido a um curto-circuito, com causa ignorada, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais da linha. Houve interrupção de 36,5 MW de cargas da CELESC, nas SE s Tigre, Pirabeiraba e São Bento do Sul Brasília, todas ligadas em derivação na linha. Às 05h31min, do dia 18/11/2007, foi normalizada a linha. 33

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