PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007"

Transcrição

1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 RELATÓRIO ONS - 3/124/07 EMITIDO EM: 15/06/2007 1

2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/ PERTURBAÇÃO DO DIA 04/06/2007 ÀS 05H57MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 6,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 05h58min a linha foi normalizada. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/06/2007 ÀS 16H26MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELPA E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv Rurópolis-Tapajós, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Azul (fase A ELETRONORTE e CELPA) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 65,4 ms, pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Tapajós. A falta foi localizada a 128 km do terminal de Rurópolis. Houve rejeição de 41 MW de cargas da CELPA na região de Santarém. Às 16h30min foi normalizada a LI 138 kv Rurópolis-Tapajós, voltando a desligar, pelo mesmo motivo e relés atuados às 16h34min. Às 16h37min foi definitivamente normalizada a LI. 3

4 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 00H08MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 12,8 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 00h15min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 16H19MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Altamira-Rurópolis, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Vermelha (fase C ELETRONORTE) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 88 ms, pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Altamira. Houve rejeição de 40 MW de cargas da CELPA. Às 16h22min foi normalizada a LT 230 kv Altamira-Rurópolis e às 16h25min as cargas interrompidas. 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 18H26MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu na desenergização da Barra B 345 kv, da SE Itutinga (FUR- NAS), em decorrência do desligamento automático das LT s 345 kv Itutinga (CEMIG)- Itutinga (FURNAS) C2, Furnas-Itutinga C2, Adrianópolis-Itutinga C2 e Itutinga-Juiz de 4

5 Fora, todas apenas no terminal da SE Itutinga (FURNAS), pela atuação acidental da proteção diferencial de Barras (relé PVD). A atuação desta proteção foi ocasionada pelo não restabelecimento das informações de corrente da LI 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2 para a malha diferencial, quando do retorno da manutenção, devido a esquecimento do fechamento da respectiva chave flex-test de corrente. Às 18h36min foi normalizada a LT 345 kv Furnas-Itutinga C2. Às 18h37min foi normalizada a LT 345 kv Adrianópolis-Itutinga C2. Às 19h20min foi normalizada a LI 345 kv Itutinga-Juiz de Fora. Às 18h36min foi normalizada a Barra B kv, da SE Itutinga (FURNAS). Às 10h30min, do dia 06/06/2007, foi normalizada a LI 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 20H57MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 33,9 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,25 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 18,48 MW de cargas da CELG. Às 20h58min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. 5

6 Às 21h02min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 21h26min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 21h28min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 21h40min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 21H45MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, de causa ainda não identificada, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância, associadas à lógica de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal Permissivo, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Sobral II em 100 ms e o de Piripiri em 80 ms. Às 21h51min foi energizada a LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), pelo terminal da SE Piripiri. Às 21h55min foi normalizada a LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), na SE Sobral II. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 22H34MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,43 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 22h36min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). 6

7 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 11H31MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, provocado pela atuação acidental da proteção de falha de disjuntor do Reator RE 2, 230 kv 27 MVAr, da SE Dourados, durante intervenção no mesmo. Para o terminal de Guaíra houve recepção de transferência direta de disparo. Às 11h48min foi normalizada a LT 230 kv Dourados Guaíra. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 18H58MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático do Banco de Autotransformadores T4, 150 MVA 345/138 kv, da SE Barreiro, pela atuação do relé de gás (Bucholtz - função 63), da unidade da fase Azul, tendo na análise do óleo sido constatada a presença de hidrogênio e acetileno, denotando a ocorrência de arco elétrico interno. Embora a SE Barreiro seja do Agente CEMIG, o Banco T4 pertence ao Agente FURNAS. A unidade da fase com defeito foi substituída pela reserva e o Banco de Autotransformadores retornou à operação no dia 09/06/2007, às 18h24min. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 20H42MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 76,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. 7

8 Às 20h43min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 21H08MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,4 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h10min a linha foi normalizada. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 22H09MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático do Reator shunt 05E4, da LT 500 kv Angelim II-Xingó (05V1), no terminal da SE Angelim II, pela atuação do relé de bloqueio, sinalizando vibração em 1º grau na unidade da fase Vermelha. Após inspeção realizada pelo Agente, nada de anormal foi encontrado, retornando o Reator à operação às 23h49min. 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 23H18MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR 3-440/138 kv, da SE Mogi Mirim 3, pela atuação do relé de gás, em 2º grau, da fase Vermelha do Comutador sob Carga, quando de manobra de comutação de tapes. 8

9 Foram efetuadas verificações no TR-3 e nada de anormal foi encontrado, sendo o mesmo normalizado às 13h28min, do dia 07/06/ PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 02H22MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 55,94 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,27 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 23,60 MW de cargas da CELG. Às 02h22min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. Às 02h23min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 02h34min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 02h38min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 02h43min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 9

10 16- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 03H19MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 55,94 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,35 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 16,50 MW de cargas da CELG. Às 03h21min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. Às 03h22min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 03h34min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 03h38min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 03h42min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 09H35MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT, ELETROSUL E AES-SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real, devido a um curto-circuito bifásico a terra na linha, envolvendo as fases B e C, localizado a 55 km do terminal de Nova Santa Rita, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Sobrealcance, em ambos os terminais. 10

11 Após a abertura da LT houve também o desligamento automático dos Transformadores TR-1 e TR-2, ambos de 230/69/13,8 kv 83 MVA, da SE Lajeado 2 (alimentada em derivação na linha), em seus lados primários, pelas atuações das respectivas proteções de subtensão. Houve interrupção de 61 MW às cargas da AES-SUL, na SE Lajeado 2. Às 09h36min foi normalizada a LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real. Às 09h37min foi normalizado o atendimento às cargas interrompidas. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 19H38MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Ilhota Joinville, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, sem informação de localização do defeito, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 21H45MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 60 ms, pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Adrianópolis e da proteção Principal de distância para falhas a terra, associada ao esquema de teleproteção, e Alternada de distância para falhas a terra, em zona 1, no terminal de Macaé Merchant. A falha foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 78 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Macaé Merchant. Às 21h50min foi normalizada a LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2. 11

12 20- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 21H56MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 55 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h57min a linha foi normalizada. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 22H01MIN - EMPRESAS AFETADAS : AMPLA E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases A e B FURNAS) e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, corretamente eliminado em 56 ms, pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 36 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de São José. Às 22h03min foi normalizada a LI 138 kv São José Magé C PERTURBAÇÃO DO DIA 08/06/2007 ÀS 05H27MIN - EMPRESA AFETADA : COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Apucarana-Figueira, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 102 km do terminal de Apucarana, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, no terminal de Apucarana, e de sobrecorrente direcionais resi- 12

13 duais, em ambos os terminais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio e da proteção Secundária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Figueira. Às 05h29min foi normalizada a LT 230 kv Apucarana-Figueira. 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 08/06/2007 ÀS 19H36MIN - EMPRESAS AFETADAS : CTEEP, ELETROSUL E ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Nações- Porto Primavera-Rosana C2, devido a um curto-circuito monofásico, localizado a 99,8 km do terminal de Rosana, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado por causa desconhecida, eliminado pela atuação correta, das proteções de distância,em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourado das Nações e Rosana. Houve interrupção de 33,1 MW de cargas da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão. O religamento automático da LT encontra-se bloqueado, sendo a LT restabelecida manualmente às 19h37min. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 03H15MIN - EMPRESA AFETADA : VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, para um defeito na LT 138 kv Cachoeirinha 1-Taquara, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, neste terminal. A geração do Parque Eólico era de 85 MW. Às 03h40min foi normalizada a LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. 13

14 25- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 20H58MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Teresina- Teresina II (04L4), no terminal de Teresina, permanecendo a LT energizada em vazio, por provável defeito no cartão 7TW1530 (BAC75), da lógica de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT), do relé 7SL32, da SE Teresina. Às 21h02min foi normalizada a LT 230 kv Teresina-Teresina II (04L4). 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 22H28MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 158 km do terminal de Camaquã, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 04H04MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT E VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, localizado a 20 km do terminal de Osório 2, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas. Houve também o desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, no terminal de Lagoa dos Barros. As causas estão sendo investigadas. 14

15 Houve interrupção de cargas do Consumidor Industrial Fibraplac, que é ligado em derivação na LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2 e da geração do Parque Eólico, de 100 MW, pela abertura incorreta da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento monopolar da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2. Às 04h23minn foi normalizada a LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 04H14MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 54,3 km do terminal de Quirinópolis. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 18,32 MW de cargas da CELG, na SE Cachoeira Alta. A LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta foi normalizada às 04h16min. Às 04h33min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 04h42min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 04h49min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 15

16 29- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 05H35MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora, devido a um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Não temos informações sobre a proteção atuada no terminal da UHE Espora. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,80 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Não houve rejeição de cargas. Às 05h36min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora. Às 05h50min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 06h02min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. Às 06h03min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 06H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : AMPLA E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases A e B FURNAS) e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, corretamente eliminado em 56 ms, pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para falhas entre fases, em zonas 1, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 37 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de São José. Às 06h12min foi normalizada a LI 138 kv São José Magé C2. 16

17 31- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 06H47MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Caxias Caxias do Sul 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 17,3 km do terminal de Caxias, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Às 06h48min foi normalizada a LT 230 kv Caxias Caxias do Sul PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 17H11MIN - EMPRESA AFETADA : VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR03, 230/34,5 kv 50 MVA, da SE Lagoa dos Barros, para um defeito no alimentador de 34,5 kv Parque dos Índios circuito 6, pela atuação incorreta da proteção de sobrecorrente de neutro do Transformador de Aterramento local. As causas estão sendo investigadas pelo Agente. A geração do Parque Eólico dos Índios era de 4 MW. Às 17h23min foi normalizado o Transformador TR03, da SE Lagoa dos Barros. 33- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 22H13MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 48 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. 17

18 Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,56 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 17,80 MW de cargas da CELG. Às 22h16min foram normalizadas as LT s 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta e Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 22h38min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 22h39min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 22h57min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 18

19 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 04/06/ H53MIN 04/06/ H36MIN 04/06/ H42MIN 04/06/ H57MIN 04/06/ H46MIN 04/06/ H15MIN 04/06/ H20MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS PETROBRÁS CEMIG CESP CELG ELETROSUL CEMIG ELETRONORTE CEMAR ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da Unidade Geradora TG2A, da UTE Três Lagoas, rejeitando 68 MW de geração, por atuação da proteção de alta temperatura do óleo do Transformador Elevador. Desligamento automático da UG 1, da UHE Queimado, rejeitando 35 MW de geração, devido a baixo nível de óleo do mancal. Desligamento automático da UG 4, da UHE Jupiá, rejeitando 100 MW de geração, sem indicação de proteção atuada. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Abertura automática do Disjuntor de 525 kv, nº de operação 1062, da SE Itá, pela atuação da proteção intrínseca da fase C, provocado por baixa pressão de óleo devido falha na tubulação de óleo. Desligamento automático da UG 1, da UHE Nova Ponte, rejeitando 125 MW de geração, devido à atuação do relé de bloqueio, sem sinalização de proteção atuada. Desligamento automático da Barra de 69 kv da SE Porto Franco, devido à atuação da válvula de segurança de um Transformador de Aterramento local. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 03h33min. Normalização: 10h12min. Normalização: 17h39min. Normalização: 05h58min. Normalização: 15h50min. Normalização: 14h46min. Houve rejeição de 10,8 MW de cargas da CEMAR. Normalização: 15h41min. 19

20 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 04/06/ H26MIN 05/06/ H08MIN 05/06/ H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELPA ELETRONORTE CELG TRACTEBEL ELETROSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LI 138 kv Rurópolis- Tapajós, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Tapajós. Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático do Grupo Gerador GT7, 230 kv 411 MVA, da UTE Jorge Lacerda C, rejeitando 210 MW de geração, pela atuação da proteção de perda de excitação, provocado por falha no sistema de excitação. OBS.: A TRACTEBEL informou que após a ressincronização e normalização da unidade, percebeu-se que estava sendo gerado 178 MW-médios e que a unidade estava operando com a informação a vazio, sem sincronismo. Foi constatada então pela manutenção da Usina a desconexão dos cabos do disjuntor da unidade, que indicam que a mesma está sincronizada. Esta desconexão foi feita pela ELETROSUL, durante serviços de implantação de novo módulo na SE Jorge Lacerda B. Às 11h10min, os cabos foram reconectados pela ELETROSUL e o sistema de excitação e de regulação de velocidade da turbina receberam a informação de máquina sincronizada, desativando a limitação de corrente de campo, permitindo a elevação de geração acima dos 178 MW-médios. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 41 MW de cargas da CELPA. Normalização: 16h37min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 00h15min. Normalização: 02h48min. 20

21 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/ H27MIN 05/06/ H25MIN 05/06/ H23MIN 05/06/ H47MIN 05/06/ H20MIN 05/06/ H27MIN 05/06/ H19MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL CESP CEMIG CEMIG CEMIG FURNAS ELETRONORTE CELPA ORIGEM E CAUSA Abertura automática do Disjuntor de 525 kv, nº de operação 1062, da SE Itá, pela atuação da proteção intrínseca da fase A, provocado por baixa pressão de óleo devido à falha em bomba. Desligamento automático da UG 14, da UHE Jupiá, rejeitando 90 MW de geração, devido à atuação do relé de bloqueio. A Unidade geradora encontrava-se operando em observação, atendendo SGI 19794/07. Desligamento automático da UG 2, da UHE Queimado, rejeitando 35 MW de geração, devido a baixo nível de óleo no mancal. Desligamento automático da UG 1, da UHE Nova Ponte, rejeitando 128 MW de geração, estando a causa em fase de averiguação pelo Agente. Desligamento automático das UG s-03 e 04, da UHE Volta Grande,sendo que a Unidade 03 operava como Compensador Síncrono, rejeitando 49 MW de geração da Unidade 04, por possuírem disjuntor comum, devido a problemas no gerador auxiliar da Unidade 03. Desligamento automático da UG-2, da UHE Mascarenhas de Moraes, rejeitando 38 MW de geração, por motivo não informado. A Unidade Geradora encontra-se em processo de modernização conforme SGI 46849/07. Desligamento automático da LT 230 kv Altamira- Rurópolis, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Vermelha a terra, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Altamira. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 16h14min. Normalização: PR 17h00min do dia 06/06/2007. Normalização: 18h29min. Normalização: 14h54min. Normalização: 15h21min. Normalização: ND. Houve rejeição de 40 MW de cargas da CELPA. Normalização: 16h25min. 21

22 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/ H00MIN 05/06/ H26MIN 05/06/ H29MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS EMAE FURNAS CEMIG ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da UG 11, da UHE Henry Borden, rejeitando 70 MW de geração, devido à falha no painel de comando da unidade. Desenergização da Barra B 345 kv, da SE Itutinga (FURNAS), em decorrência do desligamento automático das LT s 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2, Furnas-Itutinga C2, Adrianópolis- Itutinga C2 e Itutinga-Juiz de Fora, todas apenas no terminal da SE Itutinga (FURNAS), pela atuação acidental da proteção diferencial de Barras (relé PVD), ocasionada pelo não restabelecimento das informações de corrente da LI 345 kv Itutinga (CE- MIG)-Itutinga (FURNAS) C2 para a malha diferencial, quando do retorno da manutenção, devido a esquecimento do fechamento da respectiva chave flextest de corrente. Desligamento automático da UG01, da UHE São Simão, rejeitando 277 MW de geração por atuação da proteção de sobretensão. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 18h54min. Normalização: 18h36min. Normalização: 19h02min. 22

23 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/ H57MIN 05/06/ H45MIN 05/06/ H34MIN 05/06/ H54MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG ESPORA TICA CHESF CELG CHESF ENERGÉ- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,25 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da LT 230 kv Piripiri- Sobral II (04L1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, de causa ainda não identificada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, associadas à lógica de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal Permissivo, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 18,48 MW de cargas da CELG. Normalização: 20h58min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 21h55min. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Normalização: 22h36min. Desligamento automático da UG03, da UHE Boa Normalização: ND. Esperança, rejeitando 60 MW de geração, por atuação da chave de bloqueio, sinalizando nível baixo de óleo no tanque de pressão 2º grau. 23

24 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 06/06/ H45MIN 06/06/ H31MIN 06/06/ H27MIN 06/06/ H58MIN 06/06/ H42MIN 06/06/ H08MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CGTEE ELETROSUL COPEL CONSÓRCIO RAIBUNA FURNAS CEMIG CELG CELG PA- ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-3, 230 kv 188 MVA, da UTE Presidente Médici, devido a baixo nível de pressão no tanque de refrigeração das bombas de alimentação da caldeira. O grupo estava gerando 110 MW. Desligamento automático da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, provocado pela atuação acidental da proteção de falha de disjuntor do Reator RE 2, 230 kv 27 MVAr, da SE Dourados, durante intervenção no mesmo. Desligamento automático da UG-01, da UHE Picada, rejeitando 25 MW de geração, devido à causa que está sendo apurada pelo Agente. Desligamento automático do Banco de Autotransformadores T4, 150 MVA 345/138 kv, da SE Barreiro, pela atuação do relé de gás (Bucholtz - função 63), da unidade da fase Azul, tendo na análise do óleo sido constatada a presença de hidrogênio e acetileno, denotando a ocorrência de arco elétrico interno. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 09h58min. Normalização: 11h48min. Normalização: SPR. Normalização: 18h24min do dia 09/06/2007. Normalização: 20h43min. OBSERVAÇÕES Normalização: 21h10min. 24

25 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 06/06/ H09MIN 06/06/ H18MIN 07/06/ H22MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do Reator shunt 05E4, da LT 500 kv Angelim II-Xingó (05V1), no terminal da SE Angelim II, pela atuação do relé de bloqueio, sinalizando vibração em 1º grau na unidade da fase Vermelha. CTEEP Desligamento automático do Transformador TR 3-440/138 kv, da SE Mogi Mirim 3, pela atuação do relé de gás, em 2º grau, da fase Vermelha do comutador sob carga, quando de manobra de comutação de tapes. CELG ESPORA TICA ENERGÉ- Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,27 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 23h49min. Normalização: 13h28min do dia 07/06/2007. Houve rejeição de 23,60 MW de cargas da CELG. Normalização: 02h23min. 25

26 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 07/06/ H19MIN 07/06/ H30MIN 07/06/ H35MIN 07/06/ H16MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG ESPORA TICA CEMIG CEEE-GT ELETROSUL AES-SUL FURNAS ENERGÉ- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,35 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da UG-2, da UHE Funil Grande, rejeitando 20 MW de geração, por atuação do relé de sobrecorrente. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 16,5 MW de cargas da CELG. Normalização: 03h22min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 06h34min. Desligamento automático da LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real, devido a um curto-circuito bifásico Houve rejeição de 61 MW de cargas da AES-SUL. a terra na linha, envolvendo as fases B e C, com causa Normalização: 09h37min. desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, associadas ao esquema de teleproteção permissivo por sobrealcance, em ambos os terminais. Desligamento automático da UG-05, da UHE Itumbiara, Normalização: 11h24min. rejeitando 228 MW de geração, por atuação do relé de bloqueio elétrico, sem sinalização de proteção atuada. Houve variação da freqüência do SIN de 60,00 Hz para 59,92 Hz. 26

27 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 07/06/ H38MIN 07/06/ H45MIN 07/06/ H56MIN 07/06/ H01MIN 07/06/ H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL CELESC FURNAS CELG AMPLA FURNAS CGTEE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Ilhota Joinville, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Adrianópolis e da proteção Principal de distância para falhas a terra, associada ao esquema de teleproteção, e Alternada de distância para falhas a terra, em zona 1, no terminal de Macaé Merchant. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-2, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, devido à quebra do mancal da bomba de alimentação da caldeira. O grupo estava gerando 36 MW. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: Imediata. Normalização: 21h50min. Normalização: 21h57min. Normalização: 22h03min. Normalização: 02h06min, do dia 08/06/

28 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 08/06/ H53MIN 08/06/ H27MIN 08/06/ H46MIN 08/06/ H24MIN 08/06/ H36MIN 08/06/ H41MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELPE COPEL CGTEE ITAIPU NAL CTEEP ELETROSUL ENERSUL CEMIG BINACIO- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do alimentador de 69 kv Mirueira-Macaxeira (02J9), por causa que está em, análise pelo Agente. Desligamento automático da LT 230 kv Apucarana- Figueira, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, no terminal de Apucarana, e de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio e da proteção Secundária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Figueira. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-2, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, com causa desconhecida. Houve atuação acidental da proteção de motorização. Desligamento automático da UG-18, rejeitando 505 MW de geração, devido à água na tubulação de drenagem do sistema de aeração da turbina. Houve variação da freqüência do SIN de 60,00 Hz para 59,85 Hz. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de24 MW de cargas da CELPE. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 01h36min. Normalização: 05h29min. Normalização: 11h00min. Normalização: SPR. Desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Houve rejeição de 33,1 MW de cargas da Nações-Porto Primavera-Rosana C2, devido a um ENERSUL. curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca Normalização: 19h37min. e a terra, provocado por causa desconhecida, eliminado pela atuação das proteções de distância, em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourado das Nações e Rosana. Desligamento automático da UG-01, da UHE Igarapé, devido à explosão da gaxeta da válvula de injeção do super aquecedor número 3. Normalização: PR 15h00min do dia 09/06/

29 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 09/06/ H15MIN 09/06/ H49MIN 09/06/ H41MIN 09/06/ H53MIN 09/06/ H58MIN 09/06/ H28MIN 09/06/ H15MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS VENTOS DO SUL FURNAS LIGHT LIGHT CHESF CEEE-GT CGTEE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, para um defeito na LT 138 kv Cachoeirinha 1-Taquara, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase. A geração do Parque Eólico era de 85 MW. Desligamento automático do Compensador Estático de Barro Alto, por atuação da proteção de desbalanço de corrente, devido a elemento capacitivo danificado. Desligamento automático da UG 4, da UHE Ilha dos Pombos, que operava como Compensador Síncrono. Desligamento automático da UG 4, da UHE Ilha dos Pombos, rejeitando 49 MW de geração, devido à indicação falsa do sensor de temperatura. Desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Teresina-Teresina II (04L4), no terminal de Teresina, permanecendo a LT energizada em vazio, por provável defeito no cartão 7TW1530 (BAC75), da lógica de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT), do relé 7SL32, da SE Teresina. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 03h40min. Normalização: PR dia 11/06/2007. Normalização: 08h20min. Normalização: 02h34min do dia 10/06/2007. Normalização: 21h02min. Desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Normalização: Imediata. A perturbação consistiu no desligamento automático Normalização: 23h43min. do Grupo Gerador G-1, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, devido à parada da linha de carvão nº. 12. O grupo estava gerando 41,5 MW. 29

30 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/ H11MIN 10/06/ H20MIN 10/06/ H43MIN 10/06/ H51MIN 10/06/ H22MIN 02H39MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS COPEL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do Banco de Capacitores BC-1ª, da SE Jacarepaguá, sem causa aparente. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G3, 138 kv 12 MVA, da UTE Figueira, devido a defeito na bomba de vácuo nº2. O grupo estava gerando 6 MW. Às 01h37min foi feita tentativa de sincronismo sem sucesso, devido à baixa pressão de óleo no mancal da turbina. Às 08h00min a manutenção da usina informou que foi encontrado o mancal guia da turbina fundido. COELBA Desligamento automático da unidade geradora 01G3, da UHE Itapebi, sinalizando "trip" mecânico e relé de defeito maior. COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G1, 138 kv 12 MVA, da UTE Figueira, com causa desconhecida. O grupo estava gerando 5,5 MW. Houve atuação acidental da proteção para falhas a CEEE-D ELETROSUL terra no rotor. Desligamento automático da LT 69 kv Charqueadas Guaíba 1, somente no terminal de Charqueadas, com causa desconhecida, pela atuação da proteção Primária de sobrecorrente residual local. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 01h15min. Normalização: ND. Normalização: 11h26min. Normalização: 04h54min. Houve interrupção de 7 MW de cargas da CEEE-D. Normalização: 02h23min e 02h41min respectivamente. 30

31 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/ H04MIN 10/06/ H14MIN 10/06/ H34MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEEE-GT VENTOS DO SUL CELG ENERSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas. Houve também o desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, no terminal de Lagoa dos Barros. Houve interrupção da geração do Parque Eólico, de 100 MW, pela abertura incorreta da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curtocircuito monofásico, de causa desconhecida, envolvendo a fase Branca e a terra, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve interrupção de cargas no CI FI- BRAPLAC. Normalização: 04h23min. Houve rejeição de 18,32 MW de cargas da CELG. Normalização: 04h16min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs A perturbação consistiu no desligamento automático do Gerador UG 02, 6,6 kv 23 MVA, da UHE Mimoso, devido à falha do ventilador da ponte de tiristores do regulador de tensão. A geração interrompida foi de 19,2 MW. Normalização: 05h51min. 31

32 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/ H35MIN 10/06/ H10MIN 10/06/ H47MIN 10/06/ H11MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG AMPLA FURNAS CEEE-GT VENTOS DO SUL ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Normalização: 05h36min. Alta-UHE Espora, devido a um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Não temos informações sobre a proteção atuada no terminal da UHE Espora. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,80 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da LI 138 kv São José Normalização: 06h13min. Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. Desligamento automático da LT 230 kv Caxias Normalização: 06h48min. Caxias do Sul 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático do Transformador TR03, Normalização: 17h23min. 230/34,5 kv 50 MVA, da SE Lagoa dos Barros, para um defeito no alimentador de 34,5 kv Parque dos Índios circuito 6, pela atuação incorreta da proteção de sobrecorrente de neutro do Transformador de Aterramento local. A geração do Parque Eólico dos Índios era de 4 MW. 32

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 10/12/2007 A 16/12/2007 RELATÓRIO ONS - 3/271/07 EMITIDO EM: 26/12/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 17/04/2006 A 23/04/2006

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 17/04/2006 A 23/04/2006 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 17/04/2006 A 23/04/2006 RELATÓRIO ONS - 3/107/06 EMITIDO EM: 28/04/2006 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 13/10/2008 A 19/10/2008

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 13/10/2008 A 19/10/2008 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 13/10/2008 A 19/10/2008 RELATÓRIO ONS - 3/221/08 EMITIDO EM: 24/10/2008 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/08/2005 A 07/08/2005

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/08/2005 A 07/08/2005 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/08/2005 A 07/08/2005 RELATÓRIO ONS - 3/247/05 EMITIDO EM: 12/08/2005 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/11/2007 A 18/11/2007 RELATÓRIO ONS - 3/255/07 EMITIDO EM: 28/11/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 24/07/2006 A 30/07/2006

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 24/07/2006 A 30/07/2006 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 24/07/2006 A 30/07/2006 RELATÓRIO ONS - 3/216/06 EMITIDO EM: 04/08/2006 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 19/01/2009 A 25/01/2009

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 19/01/2009 A 25/01/2009 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 19/01/2009 A 25/01/2009 RELATÓRIO ONS - 3/024/09 EMITIDO EM: 30/01/2009 1 PROCESSO: Anàlise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 29/05/2006 A 04/06/2006

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 29/05/2006 A 04/06/2006 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 29/05/2006 A 04/06/2006 RELATÓRIO ONS - 3/159/06 EMITIDO EM: 08/06/2006 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/09/2005 A 02/10/2005

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/09/2005 A 02/10/2005 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/09/2005 A 02/10/2005 RELATÓRIO ONS - 3/314/05 EMITIDO EM: 07/10/2005 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 23/07/2007 A 29/07/2007 RELATÓRIO ONS - 3/164/07 EMITIDO EM: 03/08/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

Tabela de Funções Ansi

Tabela de Funções Ansi Tabela de Funções Ansi A ANSI visando a padronização dos códigos das funções de proteções, criou uma tabela de códigos com das funções de proteção. Na verdade, esta tabela veio da ASA e posteriormente

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 RELATÓRIO ONS - 3/066/07 EMITIDO EM: 23/03/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

1. ECE 2.46.01 ( Esquema desabilitado ) 2. Esquema de corte de geração da UHE Itá. 3. Empresa responsável: TRACTEBEL

1. ECE 2.46.01 ( Esquema desabilitado ) 2. Esquema de corte de geração da UHE Itá. 3. Empresa responsável: TRACTEBEL 1. ECE 2.46.01 ( Esquema desabilitado ) 2. Esquema de corte de geração da UHE Itá 3. Empresa responsável: 4. Categoria do esquema: Corte de geração 5. Finalidade: A finalidade deste esquema é evitar que

Leia mais

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, COMERCIAL LTDA.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, COMERCIAL LTDA. Nr Denominação 1 Elemento Principal 2 Relé de partida ou fechamento temporizado 3 Relé de verificação ou interbloqueio 4 Contator principal 5 Dispositivo de interrupção 6 Disjuntor de partida 7 Relé de

Leia mais

TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA

TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA TEMA DA AULA EQUIPAMENTOS ELÉTRICAS DE SUBESTAÇÕES PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA TRANSFORMADORES Um transformador (ou trafo) é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência

Leia mais

Finalidade Evitar a operação das proteções de sobretensão, quando da rejeição da linha sobre o terminal de Campos Novos.

Finalidade Evitar a operação das proteções de sobretensão, quando da rejeição da linha sobre o terminal de Campos Novos. Número do SEP 2.15.01 Categoria do esquema Nome Abertura automática de linha de transmissão. Empresa responsável ELETROSUL Status Habilitado Emissão: 30/07/2000 Esquema de Transferência de Disparo da LT

Leia mais

Alívio de cargas. CENTRO-OESTE ELETRONORTE / CEMAT HABILITADO. Permanente Fixa Relés 01/10/1988 01/06/2000 ONS-DPP-XX/2000

Alívio de cargas. CENTRO-OESTE ELETRONORTE / CEMAT HABILITADO. Permanente Fixa Relés 01/10/1988 01/06/2000 ONS-DPP-XX/2000 Número do SEP Categoria do esquema Alívio de cargas. Empresa responsável Nome Emissão: 29/06/2000 6.14.16 Esquema de alívio de carga por subtensão na SE Várzea Grande ELETRONORTE / CEMAT Status HABILITADO

Leia mais

I - OBJETIVOS... 8 II - METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA... 8 III - INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO... 8

I - OBJETIVOS... 8 II - METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA... 8 III - INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO... 8 SUMÁRIO I - OBJETIVOS... 8 II - METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA... 8 III - INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO... 8 IV - INFORMAÇÕES DO AGENTE... 8 1. C.1 - ASPECTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS... 9 1.1 BLECAUTE DO DIA 10

Leia mais

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011 ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011 NOME DA INSTITUIÇÃO: ABRATE Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Leia mais

DPP/GPE -120 < IZPD C1+C2 < 1900 MW; 900 < IZPD + IZCO < 1900 MW; - Janela de tempo de observação de pré-falta =2,0 SEG.

DPP/GPE -120 < IZPD C1+C2 < 1900 MW; 900 < IZPD + IZCO < 1900 MW; - Janela de tempo de observação de pré-falta =2,0 SEG. 1. ECE 7.14.27 ESQUEMA DESABILITADO 2. ESQUEMA DE CONTROLE DE TENSÃO POR ABERTURA DA 3. EMPRESA RESPONSÁVEL: ELETRONORTE. 4. CATEGORIA DO ESQUEMA: Abertura de linhas de transmissão. 5. FINALIDA DE: Este

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008 RELATÓRIO ONS - 3/112/08 EMITIDO EM: 06/06/2008 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

Submódulo 2.6. Requisitos mínimos para os sistemas de proteção e de telecomunicações

Submódulo 2.6. Requisitos mínimos para os sistemas de proteção e de telecomunicações Submódulo 2.6 Requisitos mínimos para os sistemas de proteção e de telecomunicações Rev. Nº. Motivo da revisão Data de aprovação pelo ONS Data e instrumento de aprovação pela ANEEL 0.0 Este documento foi

Leia mais

Introdução: O que é uma Subestação? Definição NBR 5460 / 1992

Introdução: O que é uma Subestação? Definição NBR 5460 / 1992 Subestações Introdução: O que é uma Subestação? Definição NBR 5460 / 1992 Parte de um sistema de potência, concentrada em um dado local, compreendendo primordialmente as extremidades de linhas de transmissão

Leia mais

2. Esquema de Transferência de Disparo da LT AREIA CAMPOS NOVOS 525 kv. 4. Categoria do esquema: Abertura automática de linha de transmissão.

2. Esquema de Transferência de Disparo da LT AREIA CAMPOS NOVOS 525 kv. 4. Categoria do esquema: Abertura automática de linha de transmissão. 1. ECE n : 2.15.01 2. Esquema de Transferência de Disparo da LT AREIA CAMPOS NOVOS 525 kv. 3. Empresa responsável: 4. Categoria do esquema: Abertura automática de linha de transmissão. 5. Finalidade: Evitar

Leia mais

NT 6.005. Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Felisberto M. Takahashi Elio Vicentini. Preparado.

NT 6.005. Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Felisberto M. Takahashi Elio Vicentini. Preparado. NT.005 Requisitos Mínimos para Interligação de Gerador de Consumidor Primário com a Rede de Distribuição da Eletropaulo Metropolitana com Paralelismo Momentâneo Nota Técnica Diretoria de Planejamento e

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/01/2009 A 01/02/2009

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/01/2009 A 01/02/2009 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/01/2009 A 01/02/2009 RELATÓRIO ONS - 3/031/09 EMITIDO EM: 06/02/2009 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

CARLOS ROBERTO SUTTER

CARLOS ROBERTO SUTTER CARLOS ROBERTO SUTTER CREA-RJ.: xxxxx Engenheiro Eletricista - UFRJ, 1971. Idiomas: Inglês Cursos e Aperfeiçoamento Máquinas Elétricas -por Edward T. metcalf, PROMON, Rio de Janeiro, 1978, 1979 Congressos

Leia mais

Proteção contra motorização e correntes desbalanceadas, falha de disjuntor e energização inadvertida Por Geraldo Rocha e Paulo Lima*

Proteção contra motorização e correntes desbalanceadas, falha de disjuntor e energização inadvertida Por Geraldo Rocha e Paulo Lima* 30 Capítulo VI Proteção contra motorização e correntes desbalanceadas, falha de disjuntor e energização inadvertida Por Geraldo Rocha e Paulo Lima* Proteção contra motorização e correntes desbalanceadas

Leia mais

Melhoria na confiabilidade da aplicação dos reles digitais através do monitor MDP

Melhoria na confiabilidade da aplicação dos reles digitais através do monitor MDP Melhoria na confiabilidade da aplicação dos reles digitais através do monitor MDP Eng. Fernando Azevedo COPEL Distribuição Eng. Henrique Florido Filho - Pextron 1 A Copel Companhia Paranaense de Energia,

Leia mais

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG Usina / Agente Proprietário:

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG Usina / Agente Proprietário: Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG Usina / Agente Proprietário: UG / Potência Nominal: UHE Furnas / Eletrobras Furnas UG 08 / 164 MW Data e hora da ocorrência: 14/04/2014 16h28min

Leia mais

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR POR PARTICULARES

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR POR PARTICULARES REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR POR PARTICULARES NTD-22 CONTROLE DE VERSÕES NTD 22- REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR POR PARTICULARES Nº.: DATA VERSÃO 01 04/2010 Original INDICE

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 18/06/2007 A 24/06/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 18/06/2007 A 24/06/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 18/06/2007 A 24/06/2007 RELATÓRIO ONS - 3/137/07 EMITIDO EM: 29/06/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

Em 2013 completamos 25 anos de atividade empresarial, período no qual participamos da implantação de importantes projetos na área de energia elétrica

Em 2013 completamos 25 anos de atividade empresarial, período no qual participamos da implantação de importantes projetos na área de energia elétrica BEM-VINDOS A ELTMAN é uma empresa de engenharia atuando nas áreas de estudos elétricos, projetos básicos e executivos e serviços de campo, nos segmentos de energia elétrica e transporte. Nosso foco principal

Leia mais

Seminário Renovação de Concessões do Setor Público de Energia Elétrica Painel 3 O Futuro das Concessões A Visão dos Agentes de Geração

Seminário Renovação de Concessões do Setor Público de Energia Elétrica Painel 3 O Futuro das Concessões A Visão dos Agentes de Geração Seminário Renovação de Concessões do Setor Público de Energia Elétrica Painel 3 O Futuro das Concessões A Visão dos Agentes de Geração Maurício de Abreu Soares Diretor Executivo da ABRAGE Porto Alegre

Leia mais

Geração de Energia Elétrica

Geração de Energia Elétrica Geração de Energia Elétrica Aspectos Dinâmicos da Geração Hidroelétrica Joinville, 21 de Março de 2012 Escopo dos Tópicos Abordados Controle de Carga-Frequência Regulação Primária Modelo do Sistema de

Leia mais

Controle e Corte Emergencial de Cargas com Recomposição Automática Através do Sistema SCADA BRASIL

Controle e Corte Emergencial de Cargas com Recomposição Automática Através do Sistema SCADA BRASIL Controle e Corte Emergencial de Cargas com Recomposição Automática Através do Sistema SCADA MONTENEGRO, J. C. F. S. (José Carlos de França e Silva Montenegro) BANDEIRANTE BRASIL MARQUES, R. (Rogério Marques)

Leia mais

DESAFIOS DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL COM O AUMENTO DAS FONTES RENOVÁVEIS INTERMITENTES. Abril/2014

DESAFIOS DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL COM O AUMENTO DAS FONTES RENOVÁVEIS INTERMITENTES. Abril/2014 DESAFIOS DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL COM O AUMENTO DAS FONTES RENOVÁVEIS INTERMITENTES Abril/2014 Dificuldades no Processo de Implantação dos Empreendimentos de Transmissão

Leia mais

SUBESTAÇÃO TIPOS DE SUBESTAÇÕES

SUBESTAÇÃO TIPOS DE SUBESTAÇÕES SUBESTAÇÃO Uma subestação elétrica é um grupamento de equipamentos elétricos com a finalidade de dirigir o fluxo de energia elétrica num sistema de potência e de possibilitar a operação segura do sistema,

Leia mais

Sistema de Proteção Elétrica em Subestações com Alta e Média Tensão Parte I

Sistema de Proteção Elétrica em Subestações com Alta e Média Tensão Parte I Sistema de Proteção Elétrica em Subestações com Alta e Média Tensão Parte I Prof. Eng. José Ferreira Neto ALLPAI Engenharia Out/14 Parte 1 -Conceitos O Sistema Elétrico e as Subestações Efeitos Elétricos

Leia mais

UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA

UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA UTILIZAÇÃO DO BAY MÓVEL SEM INTERRUPÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MOCÓCA Carlos Francisco dos Santos e Souza Coordenador csouza@cteep.com.br Edson Luiz Giuntini Técnico Sênior de Subestações egiuntini@cteep.com.br

Leia mais

Sobre a SEL Localização Cadastro Press Releases Fale Conosco Mapa do Site

Sobre a SEL Localização Cadastro Press Releases Fale Conosco Mapa do Site 1 de 6 10/06/2012 10:44 Sobre a SEL Localização Cadastro Press Releases Fale Conosco Mapa do Site Buscar Soluções Geração Transmissão Distribuição Redes de Distribuição Indústrias Redes de Comunicação

Leia mais

Análise de Atuações de Proteção Diferencial em Geradores Síncronos. Santos-SP, 2 de Outubro de 2014 Engº Alan de Sousa e Silva

Análise de Atuações de Proteção Diferencial em Geradores Síncronos. Santos-SP, 2 de Outubro de 2014 Engº Alan de Sousa e Silva Análise de Atuações de Proteção Diferencial em Geradores Síncronos Santos-SP, 2 de Outubro de 2014 Engº RESUMO Abordagem de conceitos teóricos e básicos em relação à proteção diferencial e suas aplicações

Leia mais

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA Código NTD-00.024 Data da emissão 05.11.2009 Data da última

Leia mais

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de Potência Ltda.

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de Potência Ltda. Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de Potência Ltda. Confiança e economia na qualidade da energia. Recomendações para a aplicação de capacitores em sistemas de potência Antes de iniciar a instalação,

Leia mais

3.3 Operação em Rampa Transferência de carga de modo gradativo entre a Distribuidora e um gerador de consumidor ou vice-versa.

3.3 Operação em Rampa Transferência de carga de modo gradativo entre a Distribuidora e um gerador de consumidor ou vice-versa. O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, COM OPERAÇÃO Processo: PROJETO E CONSTRUÇÃO Subprocesso: INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CONSUMIDOR PCI.00.05 1/9 Primeira 1. OBJETIVO Estabelecer os critérios e requisitos necessários

Leia mais

ELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO CRUZ ALTA DA CPFL, UTILIZANDO OS PROTOCOLOS IEC 61850 E DNP3

ELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO CRUZ ALTA DA CPFL, UTILIZANDO OS PROTOCOLOS IEC 61850 E DNP3 ELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO CRUZ ALTA DA CPFL, UTILIZANDO OS PROTOCOLOS IEC 61850 E DNP3 Solução da Elipse Software apresenta rápida integração com os equipamentos da subestação localizada em

Leia mais

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 79/2014 COMPRASNET

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 79/2014 COMPRASNET COTAÇÃO ELETRÔNICA: 79/2014 COMPRASNET Especificação Técnica 1. Objeto Aquisição de 1 (um) NOBREAK DE POTÊNCIA 5 kva Obs.: Os atributos técnicos abaixo relacionados são de atendimento obrigatório. A nomenclatura

Leia mais

AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÕES NAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT

AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÕES NAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÕES NAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT Revisão de 14/12/2015 - Rev.96 Operador Nacional do Sistema Elétrico Diretoria de Administração dos Serv da Transmissão Rua da Quitanda

Leia mais

Edição Data Alterações em relação à edição anterior. Atualização das informações. Nome dos grupos

Edição Data Alterações em relação à edição anterior. Atualização das informações. Nome dos grupos Instalação de Banco de Capacitores em Baixa Tensão Processo Realizar Novas Ligações Atividade Executar Ligações BT Código Edição Data SM04.14-01.008 2ª Folha 1 DE 9 26/10/2009 HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES

Leia mais

COELCE DECISÃO TÉCNICA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DT - 106 RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE 15 KV USO EM POSTE

COELCE DECISÃO TÉCNICA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DT - 106 RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE 15 KV USO EM POSTE DECISÃO TÉCNICA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DT - 16 RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE 15 KV USO EM POSTE DOCUMENTO NORMATIVO DA TRANSMISSÃO DESIM -896-1 I JUN/1 Í N D I C E 1 OBJETIVO...1 2 NORMAS E TRABALHOS...1

Leia mais

Área de Distribuição e Comercialização Identificação do Trabalho: BR-53 São Paulo, Brasil, Setembro de 2002

Área de Distribuição e Comercialização Identificação do Trabalho: BR-53 São Paulo, Brasil, Setembro de 2002 COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA REGIONAL IV CIERTEC SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E CENTROS DE CONTROLE Área de Distribuição e Comercialização Identificação

Leia mais

Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência. Antonio J.A. Simões Costa e Aguinaldo S. e Silva

Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência. Antonio J.A. Simões Costa e Aguinaldo S. e Silva Controle e Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência Antonio J.A. Simões Costa e Aguinaldo S. e Silva Florianópolis, agosto de 2000 Capítulo 1 Introdução 1.1 Controle de Freqüência e Tensão na Operação

Leia mais

APLICATIVOS GM BOSCH MOTRONIC M1.5.4 P

APLICATIVOS GM BOSCH MOTRONIC M1.5.4 P CAPITULO 64 APLICATIVOS GM BOSCH MOTRONIC M1.5.4 P VECTRA 2.0-8V - 97 VECTRA 2.0-16V - 97 KADETT 2.0-97 S10 2.2 VECTRA 2.2 COMO FUNCIONA O SISTEMA. Este sistema de injeção eletrônica é um sistema digital

Leia mais

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA TEMA DA AULA EQUIPAMENTOS DA SE PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA COMPONENTES SUBESTAÇÕES OBJETIVOS Apresentar os principais equipamentos

Leia mais

38ª ASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE

38ª ASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE 38ª ASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMAE PROTEÇÃO ELÉTRICA VISTA COMO EFICIÊNICA ENERGÉTICA RICARDO DANIELI ZANIN 1 RENATO PESSANHA SANTOS 1 EDISON LUIZ MENDES 1 (1) Endereço: TME SANASA Rua Abolição, 180 Bairro:

Leia mais

Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa!

Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa! Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa! Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental Sonora-MS Outubro/2012 ONDE ESTAMOS?

Leia mais

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU - 020

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU - 020 NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU - 020 EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA INTERLIGAÇÃO DE GERADOR DE CONSUMIDOR PRIMÁRIO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA COM PARALELISMO MOMENTÂNEO SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...

Leia mais

PERTURBAÇÃO NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SIN NO DIA 10/11/2009 ÀS 22h13min

PERTURBAÇÃO NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SIN NO DIA 10/11/2009 ÀS 22h13min PERTURBAÇÃO NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SIN NO DIA 10/11/2009 ÀS 22h13min DESCRIÇÃO SUCINTA 16 de novembro de 2009 Situação do SIN no instante anterior à perturbação: 22h13 2.090 683 2.773 5.328 5.580

Leia mais

Numeraēćo e funēões dos dispositivos IEEE

Numeraēćo e funēões dos dispositivos IEEE Numeraēćo e funēões dos dispositivos IEEE FOLHETO Cód. cat. 1500 Descrição Os dispositivos em equipamentos de comutação são referidos por números, com sufixos de letras adequados quando necessário, de

Leia mais

Realizar novas ligações. Executa ligação BT. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Alterações em relação à edição anterior

Realizar novas ligações. Executa ligação BT. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Alterações em relação à edição anterior Fornecimento de Energia Elétrica a Edificações de Múltiplas Unidades Consumidoras do Programa Minha Casa Minha Vida com Telemedição Processo Atividade Realizar novas ligações Executa ligação BT Código

Leia mais

CHAVES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. Sistemas de Baixa Tensão

CHAVES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. Sistemas de Baixa Tensão CHAVES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA Sistemas de Baixa Tensão Toda instalação onde se utiliza o grupo gerador como fonte alternativa de energia necessita, obrigatoriamente, de uma chave reversora ou comutadora

Leia mais

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU 019

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU 019 NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU 019 EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA INTERLIGAÇÃO DE GERADOR DE CONSUMIDOR PRIMÁRIO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA COM PARALELISMO PERMANENTE SUMÁRIO 1.INTRODUÇÃO...

Leia mais

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 69 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 69 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 69 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA Código NTD-00.024 Data da emissão 05.11.2009 Data da última

Leia mais

PAPER. Plano de instalação de religadores AES Sul

PAPER. Plano de instalação de religadores AES Sul PAPER 1/5 Título Plano de instalação de religadores AES Sul Registro Nº: (Resumo) SJBV7283 Autores do paper Nome País e-mail Angelica Silva AES Sul Brasil angelica.silva@aes.com Flavio Silva AES Sul Brasil

Leia mais

ISEL. Subestação de Alto Mira. Relatório de Visita de Estudo. 27 Maio 2005. Secção de Sistemas de Energia

ISEL. Subestação de Alto Mira. Relatório de Visita de Estudo. 27 Maio 2005. Secção de Sistemas de Energia ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E AUTOMAÇÃO Relatório de Visita de Estudo 27 Maio 2005 Secção de Sistemas de Energia Junho 2005 Índice 1. Enquadramento

Leia mais

SOFTWARE ELIPSE E3 AUTOMATIZA AS USINAS TERMELÉTRICAS TERMOMANAUS E PAU FERRO I

SOFTWARE ELIPSE E3 AUTOMATIZA AS USINAS TERMELÉTRICAS TERMOMANAUS E PAU FERRO I SOFTWARE ELIPSE E3 AUTOMATIZA AS USINAS TERMELÉTRICAS TERMOMANAUS E PAU FERRO I Este case apresenta a aplicação da solução Elipse E3 para automatizar os equipamentos e processos envolvidos na geração de

Leia mais

Realizar Novas Ligações. Executar Ligação AT. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Alterações em relação à edição anterior

Realizar Novas Ligações. Executar Ligação AT. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Alterações em relação à edição anterior Paralelismo Momentâneo de Gerador com o Sistema de Distribuição com Processo Atividade Realizar Novas Ligações Executar Ligação AT Código Edição Data SM04.08-00.005 2ª Folha 1 DE 10 11/11/2010 HISTÓRICO

Leia mais

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 01/10/2007 A 07/10/2007 RELATÓRIO ONS - 3/227/07 EMITIDO EM: 17/10/2007 1 PROCESSO: Análise de Perturbações

Leia mais

NT 6.010. Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Elio Vicentini Ermínio Belvedere João Martins.

NT 6.010. Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Elio Vicentini Ermínio Belvedere João Martins. NT 6.010 Requisitos Mínimos Para Interligação de Gerador de Consumidor Secundário com a Rede de Distribuição da Eletropaulo Metropolitana com Paralelismo Momentâneo Nota Técnica Diretoria de Planejamento

Leia mais

REQUISITOS DE COMISSIONAMENTO. O Programa de Atuações deverá conter no mínimo as seguintes verificações, onde aplicável:

REQUISITOS DE COMISSIONAMENTO. O Programa de Atuações deverá conter no mínimo as seguintes verificações, onde aplicável: REQUISITOS DE COMISSIONAMENTO Deverá ser elaborado um Programa de Atuações para o comissionamento das subestações que será aprovado pela Cemig. O Programa de Atuações deverá conter no mínimo as seguintes

Leia mais

UERJ / MARTE ENGENHARIA LTDA. Av. Rio Branco, 251 14º Andar, CEP 20.040-009 Rio de Janeiro RJ Tel./Fax.: (021) 524-3401, e-mail : dproj@marteng.com.

UERJ / MARTE ENGENHARIA LTDA. Av. Rio Branco, 251 14º Andar, CEP 20.040-009 Rio de Janeiro RJ Tel./Fax.: (021) 524-3401, e-mail : dproj@marteng.com. GPC / 21 17 a 22 de Outubro de 1999 Foz do Iguaçu Paraná - Brasil GRUPO V PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA - (GPC) PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAIS DA SUBESTAÇÃO DE 230 KV DA USINA TERMELÉTRICA

Leia mais

DIRETORIA TÉCNICA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE AT E MT DECISÃO TÉCNICA DT-104/2010 R-03

DIRETORIA TÉCNICA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE AT E MT DECISÃO TÉCNICA DT-104/2010 R-03 DIRETORIA TÉCNICA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE AT E MT DECISÃO TÉCNICA /2010 R- FOLHA DE CONTROLE I APRESENTAÇÃO A presente Decisão Técnica R substitui a R02 e visa estabelecer instruções técnicas para

Leia mais

Main power para distribuição de AC provisória para sistemas de sonorização de médio a grande porte. (1) (2)

Main power para distribuição de AC provisória para sistemas de sonorização de médio a grande porte. (1) (2) RMP-63 10U 01 Características: Main power para distribuição de provisória para sistemas de sonorização de médio a grande porte. Trabalha tanto em redes 380VΔ / 220VΥ como 220VΔ / 127VΥ. (1) (2) Entrada

Leia mais

32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A.

32228 - Furnas Centrais Elétricas S.A. Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa Total Órgão Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total 25. Energia 752. Energia Elétrica 0292. Energia nos Eixos do Centro-oeste 17.976.432

Leia mais

Perturbação envolvendo o Sistema Interligado Nacional Região Nordeste Dia 04/02/2011 às 00h08

Perturbação envolvendo o Sistema Interligado Nacional Região Nordeste Dia 04/02/2011 às 00h08 Perturbação envolvendo o Sistema Interligado Nacional Região Nordeste Dia 04/02/2011 às 00h08 1 Sumário Sistema Físico Descrição da Ocorrência Detalhes da Origem da Ocorrência Relatório de Análise de Perturbação-RAP

Leia mais

INTERLIGAÇÃO DAS BARRAS DE GARABI 1 E GARABI 2, TESTES REAIS E CONSEQUÊNCIAS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

INTERLIGAÇÃO DAS BARRAS DE GARABI 1 E GARABI 2, TESTES REAIS E CONSEQUÊNCIAS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERLIGAÇÃO DAS BARRAS DE GARABI 1 E GARABI 2, TESTES REAIS E CONSEQUÊNCIAS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA Equipe de Proteção e Controle - Garabi DIEGO ROBERTO MORAIS, DR. ENG. CONHECENDO O GRUPO

Leia mais

NOTA TÉCNICA 6.008. Página 1 de 24. Diretoria de Planejamento e Engenharia. Gerência de Planejamento do Sistema. Gerência da Distribuição

NOTA TÉCNICA 6.008. Página 1 de 24. Diretoria de Planejamento e Engenharia. Gerência de Planejamento do Sistema. Gerência da Distribuição Página 1 de 4 NOTA TÉCNICA 6.008 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INTERLIGAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA AES ELETROPAULO UTILIZANDO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COM INTERRUPÇÃO

Leia mais

Seminário Crise Energética e Desenvolvimento

Seminário Crise Energética e Desenvolvimento Seminário Crise Energética e Desenvolvimento Painel 2 - Desafios técnicos e socioeconômicos da oferta de energia Flávio Antônio Neiva Presidente da ABRAGE Porto Alegre, 18 de junho de 2015 * Associadas

Leia mais

REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP

REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO - SEP REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP Revisão: 20 Vigência: 25/01/2011 DIVISÃO DE ANÁLISE DA OPERAÇÃO ESTUDOS DE

Leia mais

Sistema Remoto de Monitoramento On- Line das Pressões de Óleo de Cabos OF (Oil Fluid) da AES ELETROPAULO

Sistema Remoto de Monitoramento On- Line das Pressões de Óleo de Cabos OF (Oil Fluid) da AES ELETROPAULO Sistema Remoto de Monitoramento On- Line das Pressões de Óleo de Cabos OF (Oil Fluid) da AES ELETROPAULO Gerência de Redes Subterrâneas Diretoria Regional II Paulo Deus de Souza Técnico do Sistema Elétrico

Leia mais

Reparo de Transformador de Potência da Linha 1 do METRÔ-SP

Reparo de Transformador de Potência da Linha 1 do METRÔ-SP Reparo de Transformador de Potência da Linha 1 do METRÔ-SP Avaliação Técnica x Custos x Experiências Adquiridas GERSON DIAS Mapa da Rede Metropolitana S/E Primária Cambuci - YCI Atuação do relé de presença

Leia mais

Controle Automático de Geração (Regulação Secundária)

Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) - I Unidade de Geração Centro de Operação do Sistema Controle Terciário de Tensão ~ água ou vapor

Leia mais

PLANO DE CONTENÇÃO DE EMERGÊNCIA APLICÁVEL AOS TRANSFORMADORES ELEVADORES DA SE 440KV DA UHE JUPIÁ

PLANO DE CONTENÇÃO DE EMERGÊNCIA APLICÁVEL AOS TRANSFORMADORES ELEVADORES DA SE 440KV DA UHE JUPIÁ PLANO DE CONTENÇÃO DE EMERGÊNCIA APLICÁVEL AOS TRANSFORMADORES ELEVADORES DA SE 440KV DA UHE JUPIÁ Autores: Aguinaldo Lima de Moraes Jr. José Natalino Bezerra Luiz Tomohide Sinzato CESP - Companhia Energética

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO RF-ETIM-01/2010-SFE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO RF-ETIM-01/2010-SFE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO RF-ETIM-01/2010-SFE I OBJETIVOS Verificar o desempenho da concessionária Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S/A ETIM em face do blecaute do dia 10 de novembro de 2009,

Leia mais

VBWK Módulo de Entrada em MT para Instalações em Alvenaria. Motores Automação Energia Transmissão & Distribuição Tintas

VBWK Módulo de Entrada em MT para Instalações em Alvenaria. Motores Automação Energia Transmissão & Distribuição Tintas VBWK Módulo de Entrada em MT para Instalações em Alvenaria Motores Automação Energia Transmissão & Distribuição Tintas Solução Integrada para Instalações em Alvenaria O kit de entrada em média tensão VBWK

Leia mais

Capítulo V A IEEE 1584 e os métodos para cálculo de energia incidente e distância segura de aproximação

Capítulo V A IEEE 1584 e os métodos para cálculo de energia incidente e distância segura de aproximação 34 Capítulo V A IEEE 1584 e os métodos para cálculo de energia incidente e distância segura de aproximação Por Alan Rômulo e Eduardo Senger* No artigo anterior foram abordados os métodos previstos na NFPA

Leia mais

Proteção de Subestações de Distribuição Filosofia e Critérios

Proteção de Subestações de Distribuição Filosofia e Critérios Proteção de Subestações de Distribuição Filosofia e Critérios Revisão 03 12/2014 NORMA ND.62 ELEKTRO Eletricidade e Serviços S.A. Diretoria de Operações Gerência Executiva de Engenharia, Planejamento e

Leia mais

NOTA TÉCNICA 6.005. Página 1 de 20. Diretoria de Planejamento e Engenharia. Gerência de Planejamento do Sistema. Gerência da Distribuição

NOTA TÉCNICA 6.005. Página 1 de 20. Diretoria de Planejamento e Engenharia. Gerência de Planejamento do Sistema. Gerência da Distribuição Página 1 de 0 NOTA TÉCNICA 6.005 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INTERLIGAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR DE CONSUMIDOR PRIMÁRIO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA AES ELETROPAULO UTILIZANDO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

Leia mais

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA DIRETORIA DE EXPANSÃO GERÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA DIRETORIA DE EXPANSÃO GERÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GRUPO GERADOR - 30 KVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE1 JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA 1. OBJETIVO Esta especificação técnica apresenta as características técnicas e comerciais

Leia mais

Diretoria de Operação e Manutenção

Diretoria de Operação e Manutenção Os Benefícios da Inteligência Aplicada em Localização de Falhas Elétricas em Cabos Subterrâneos de 13,8 a 145 kv 11ª Edição do Redes Subterrâneas de Energia Elétrica - 2015 Diretoria de Operação e Manutenção

Leia mais

REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP

REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO - SEP REDE DE OPERAÇÃO DO ONS DEMAIS INSTALAÇÕES DA TRANSMISSÃO - DIT CTEEP Revisão: 21 Vigência: 05/11/2012 DIVISÃO DE ANÁLISE DA OPERAÇÃO ESTUDOS DE

Leia mais

ANEXO 6F LOTE F LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV BARRA GRANDE LAGES RIO DO SUL CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO

ANEXO 6F LOTE F LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV BARRA GRANDE LAGES RIO DO SUL CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ANEXO 6F LOTE F LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV BARRA GRANDE LAGES RIO DO SUL CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO VOL. IV - Fl. 395 de 533 ÍNDICE 1 REQUISITOS BÁSICOS

Leia mais

AULA 02 REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS TRANSFORMADORES DE MEDIDAS DISJUNTORES DE POTÊNCIA

AULA 02 REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS TRANSFORMADORES DE MEDIDAS DISJUNTORES DE POTÊNCIA AULA 02 REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS TRANSFORMADORES DE MEDIDAS DISJUNTORES DE POTÊNCIA ENE095 Proteção de Sistemas Elétricos de Potência Prof. Luís Henrique Lopes Lima 1 TRANSFORMADORES DE MEDIDAS

Leia mais

Gerencia de Planejamento do Sistema GPS FORMULÁRIO DE CONSULTA DE ACESSO

Gerencia de Planejamento do Sistema GPS FORMULÁRIO DE CONSULTA DE ACESSO A consulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso, sendo facultada ao acessante a indicação de

Leia mais

MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE DE SUBESTAÇÕES

MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE DE SUBESTAÇÕES Comitê de Estudo B3 Subestações Força Tarefa - Manutenção Centrada na Confiabilidade MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE DE SUBESTAÇÕES Comutadores de tap INTRODUÇÃO Os comutadores de tap são utilizados

Leia mais

SEÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS ELÉTRICAS

SEÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS ELÉTRICAS Um conjunto composto por: Uma unidade de alimentação de potência ininterrupta ("NO-BREAK"), monofásica, com os seguintes dados declarados em placa: Marca: PhD; Modelo: HP9100C; Número de série: 2LBG070925089020004;

Leia mais

CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica. Programa de Investimentos

CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica. Programa de Investimentos CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica Programa de Investimentos Geração de Energia Elétrica no RGS * 79 usinas em operação * Potência instalada de 6 GW * Representando 6,52 % da capacidade total

Leia mais

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, COMERCIAL LTDA.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, COMERCIAL LTDA. COMO CRIAR UM ELEMENTO DE DETECÇÃO DE ARCO VOLTAICO RÁPIDO E SELETIVO, UTILIZANDO ELEMENTOS DE SOBRECORRENTE E INTENSIDADE LUMINOSA Eduardo Zanirato / Geraldo Rocha Resumo - O guia apresenta a lógica para

Leia mais

PROVA ESPECÍFICA Cargo 18

PROVA ESPECÍFICA Cargo 18 27 PROVA ESPECÍFICA Cargo 18 QUESTÃO 41 De acordo com a NBR 5410, em algumas situações é recomendada a omissão da proteção contra sobrecargas. Dentre estas situações estão, EXCETO: a) Circuitos de comando.

Leia mais

A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA NA OFERTA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA NA OFERTA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA NA OFERTA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL São Paulo, 03 de junho de 2008 Sistema Elétrico Brasileiro e o Sistema ELETROBRÁS Linhas de Transmissão SIN Capacidade

Leia mais