PROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO LAYOUT UTILIZANDO O SLP SIMPLIFICADO
|
|
- Manoela Pinheiro Casado
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. PROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO LAYOUT UTILIZANDO O SLP SIMPLIFICADO Carla Simone Ruppenthal Neumann (UFRGS) carlarup@producao.ufrgs.br Juliano Milani (UFRGS) j.milani@ig.com.br A aplicação de técnicas voltadas para a melhoria do layout do setor produtivo está cada vez mais em uso em virtude das constantes adaptações das empresas às necessidades do mercado. Uma dessas técnicas é o Planejamento Sistemático de Layoutt (SLP), que fornece excelentes resultados na reestruturação de layouts fabris. Este trabalho apresenta a proposição de reestruturação do layout de uma empresa do ramo metal-mecânico através da utilização do método de SLP simplificado. Os resultados alcançados foram redistribuição dos departamentos da empresa, redução da movimentação em virtude da aproximação por afinidades e conseqüentemente melhor seqüenciamento do fluxo produtivo. Palavras-chaves: otimização, layout, SLP simplificado
2 1. Introdução O estudo do layout é uma ferramenta importante no processo produtivo pois está diretamente ligado com a programação e controle da produção, levando a melhorias no fluxo produtivo. Também têm relacionamento com os custos da produção, através da redução na movimentação de materiais, produtos e pessoas, melhor aproveitamento do espaço físico e melhoria das condições de trabalho. Essas vantagens, oriundas da implementação de um layout eficiente, visam à busca de qualidade e competitividade no mercado industrial e, conseqüentemente, aumentam a produtividade da produção (TOMPKINS et al.,1996). Verifica-se que o problema de melhoria de um layout tem sobreposição com outras áreas tradicionais, como controle, qualidade, manutenção, vendas, produção, financeira, funcional entre outras; por isso, assume relevância maior do que apenas determinar o melhor arranjo físico para um conjunto momentâneo de produtos a serem produzidos. Um bom layout pode tolerar, por exemplo, pouco controle da produção ou grande variação na demanda de itens. Porém, se o layout não for adequado, problemas como falta de controle da produção, alta variação na demanda de itens, falta de qualidade e falta de planejamento da produção, entre outros, podem ser potencializados (VOLLMANN E BUFFA, 1966). Devido a esta sobreposição, a solução de muitos problemas de layout esbarra na resolução de problemas de planejamento e controle da produção, de roteamento dos produtos, de escolha de bons fornecedores de matérias primas e de adequação à estrutura predial existente, além da determinação do melhor fluxo dentro do arranjo físico existente. Por este motivo, a solução pode se tornar complexa, demorada e custosa; assim, na prática freqüentemente se prefere conviver com as ineficiências de um layout (BENJAAFAR et al., 2002). Ao longo desse trabalho, será utilizado o método de planejamento sistemático e simplificado de layout (MUTHER & WHEELER, 2000). No desenvolvimento, este artigo apresenta um estudo de caso em uma empresa do ramo metal-mecânico que atua na fabricação de cilindros e unidades hidráulicas. A empresa possui 17 funcionários e seu faturamento anual é de dois milhões de dólares. Em breve a empresa irá se mudar para um novo prédio, já construído, o qual é maior que o atual, daí a necessidade da reorganização do layout da nova instalação. Observa-se que o layout atual se encontra ultrapassado em virtude de estar organizado da mesma forma, desde a fundação há 12 anos. Outro motivo para atuar na reorganização do layout, é a aquisição de novas máquinas, as quais foram alojadas de forma aleatória sem estudo sistemático, gerando movimentações excessivas de materiais, produtos e pessoas. O tema central deste trabalho é o estudo para melhoria do layout e os objetivos traçados são: desenvolver um layout que minimize as perdas por movimentação/transporte, que agilize o processo produtivo da empresa e que melhore o inter-relacionamento entre os setores/departamentos que necessitam de proximidade física. O artigo possui a seguinte estrutura: na seção 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre o tema, na seção 3 enfoca a metodologia utilizada, na seção 4 apresenta o estudo de caso e na seção 5 termina com as conclusões. 2. Revisão bibliográfica Com as rápidas mudanças nas técnicas de produção e com os equipamentos novos que tem surgido, poucas empresas serão capazes de conservar suas instalações com o mesmo layout sem prejudicar seriamente sua posição competitiva no mercado. Um dos métodos mais efetivos de aumentar a produtividade e reduzir custos é reduzir ou eliminar todas as atividades 2
3 que são desnecessárias ou que gerem desperdício. Estas atividades incluem a verificação da utilização dos equipamentos e pessoas, a necessidade do aumento da qualidade, a redução de estoques, a melhoria do processo produtivo (através do aumento do índice de valor agregado), o aumento da segurança e da saúde dos empregados e a utilização eficaz dos recursos energéticos, entre outras (TOMPKINS et al., 1996). Todas estas atividades são realizadas ao se propor a modificação de um layout de uma instalação existente. Segundo Groover (2001), a classificação em função do layout da fábrica está associada ao sistema de produção de peças discretas: posição fixa (fixed-position layout), orientado a processo ou funcional (process layout) e orientado a produto (product-flow layout). No primeiro tipo, o termo posição fixa se refere ao produto, que fica fixo em função do seu tamanho e peso. Quem se desloca são os equipamentos utilizados na sua fabricação. Usualmente este tipo de layout é associado ao sistema de produção do tipo job shop. No layout orientado a processo, as máquinas de produção são arranjadas em grupo de acordo com o tipo geral de processo de manufatura. Este tipo de layout é comum em sistemas de produção do tipo job shop e batch. Finalmente, quando a fábrica é especializada para a produção de um, ou para uma classe de produtos em larga escala, os equipamentos são rearranjados da forma mais eficiente para a produção do mesmo. Este tipo de layout normalmente é associado a sistemas de produção do tipo mass. De acordo com Slack et al. (1997), o layout de uma operação produtiva preocupa-se com a localização física dos recursos de transformação. Dito de forma simples, definir o arranjo físico é decidir o posicionamento das instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. Sendo assim, o layout é uma característica evidente da operação produtiva, porque determina sua forma, aparência e a maneira como os materiais, informações e clientes fluem através da operação. Neste sentido, os objetivos ao se melhorar o layout poderiam ser enumerados como sendo (KRAJEWSKI E RITZMAN, 2002; FRANCIS ET AL., 1992): melhorar a utilização do espaço disponível, diminuindo a quantidade de material em processo; minimizando as distâncias de movimentação de materiais e pessoas e racionalizando a disposição das seções; aumentar a satisfação, segurança e a moral do trabalho, ordenando e limpando os ambientes; incrementar a produção racionalizando o fluxo; reduzir o manuseio e a movimentação no processo produtivo; reduzir o tempo de manufatura diminuindo esperas e distâncias; reduzir os custos indiretos, diminuindo os congestionamentos, manuseio e danos aos materiais e manter a flexibilidade das operações. Segundo Lee (1998), as abordagens ao planejamento do layout das instalações podem ser altamente organizadas ou extremamente aleatórias. Dentre as abordagens citadas, o autor referencia a abordagem baseada no conhecimento, a centrada na construção, a estratégica e a sistemática. A abordagem baseada no conhecimento se embasa ne experiência dos antigos usuários para propor melhorias. A abordagem centrada na construção procura tirar proveito de aspectos do prédio para impressionar os usuários e causar impacto psicológico positivo. A abordagem estratégica parte de definições amplas para o laytout que provém da alta gerência, geralmente de alteração de foco, de expansão ou de mudança de tecnologia de produção. Para Foulds (1983), a abordagem sistemática requer menor intuição dos usuários. As primeiras abordagens sistemáticas eram baseadas nas cartas de percurso embasadas nos modelos de fluxo e volumes dos produtos. Num segundo momento, surgiram as cartas de relacionamento que foram introduzidas por Muther apud Francis et al. (1992), através do planejamento sistemático do layout (SLP). O SLP auxilia o projetista a entender o que fazer ao longo do projeto de melhoria do layout, proporcionando economia de tempo e esforço. O SLP segue 3
4 alguns passos, conforme observado na figura 1. O SLP inicia com a verificação dos dados de entrada (produto, quantidades, rotas, tempos, atividades de suporte e atividades principais). A seguir, todos os fluxos de materiais são reunidos e representados numa carta de-para a fim de diferenciar a intensidade de fluxo entre diferentes departamentos. Ao verificar as atividades relacionadas, dados qualitativos que justificam a proximidade devem ser verificados. O diagrama de relacionamentos posiciona os departamentos espacialmente. Os departamentos que tem a maior interação devem ser aproximados e vice-versa. Os próximos passos verificam a necessidade de espaço e o espaço disponível, determinando a quantidade de espaço a ser alocado para cada departamento. O diagrama de relacionamento de espaço adiciona as informações a respeito do tamanho dos departamentos no diagrama de relacionamentos. Restrições e limitações adicionais devem ser consideradas antes de gerar o layout em blocos. Ao final, devem ser geradas alternativas para serem avaliadas e uma delas, poderá ser implantada (TOMPKINS et al.,1996). Figura 1 - Planejamento SLP (Fonte: Tompkins et al., 1996) 4
5 O objetivo ao se avaliar um layout é investigar alternativas teóricas para o layout, sob restrições reais de tempo e disponibilidade de informações, realizando um esforço prévio antes de implementar as mudanças, sem que seja necessário um novo rearranjo do layout, custoso e que gere perdas na produção. Segundo Gantz e Petit (1953) apud Wilson (1962), o layout de uma instalação pode ser avaliado pelos seguintes critérios: i) distância proporcional em que os materiais podem ser movidos mecanicamente em relação ao total de movimentação; ii) distância total percorrida; iii) proporção de máquinas que foram movimentadas em um turno sobre o total de máquinas; iv) proporção da área total ocupada por corredores; e v) proporção do volume cúbico utilizado em relação ao volume cúbico total. Konz (1985) apud Lin e Sharp (1999a) subdividem os índices de avaliação do layout em três categorias: i) conforme utilização dos recursos (pessoas, equipamentos, espaço e energia); ii) gerenciamento e controle (matérias, movimentação e perdas); e iii) eficiência das operações (manufatura, armazenamento e retirada de estoque, recebimento e envio). Segundo Lin e Sharp (1999b), as limitações e deficiências dos índices de avaliação do layout são os seguintes: dificuldade de obtenção de parâmetros, necessidade de dados muito detalhados ou mesmo indisponíveis, indisponibilidade de dados antes do início da operação e inexistência de um modelo genérico para avaliação e validação clara do mesmo. Desta forma, os autores apresentam uma metodologia de integração que discute a designação de pesos, normalização, direção, sensibilidade e correção de deficiências e desequilíbrio nos dados. O SLP simplificado segue os mesmos passos propostos pelo SLP, apenas o faz de uma forma ordenada, deixando claro ao projetista com menor experiência o encadeamento dos passos a serem seguidos, explicitando as saídas de cada passo ((MUTHER & WHEELER, 2000). 3. Método de trabalho O trabalho foi conduzido em três fases, seguindo a proposta do SLP simplificado, que são detalhadamente descritas no estudo de caso, e que são brevemente descritas abaixo: i) coleta de dados nesta fase se coletam dados referentes à produção desejada durante um período estabelecido. Os dados coletados foram a distância percorrida e o tempo de produção e a posterior confecção das cartas de fluxo de processo dos produtos; medições do espaço ocupado pelo maquinário e operadores, posicionamento dos departamentos e verificação do layout atual. ii) melhoria do layout nesta fase se realiza a avaliação dos dados coletados na fase i). Através das cartas de fluxo e dos relacionamentos estabelecidos entre os novos departamentos são construídos os diagramas de relacionamento, de espaço e são consideradas as limitações, levando a um possível layout. iii) proposição de um novo layout - nesta fase se propõe um novo layout que possa ser implementado, mesmo que não seja o ótimo. 4. Estudo de caso Inicialmente foi realizada a coleta de dados detalhada que deu origem a duas cartas de fluxo de processo, uma para unidades hidráulicas e outra para cilindros. Esses dados foram muito importantes para o detalhamento do processo e a verificação de que seria possível, posteriormente, a criação de duas linhas virtuais de produção distintas para cilindros e unidades hidráulicas, mesmo que compartilhando alguns departamentos chaves, como retifica, solda e pintura. A carta de fluxo de processo utiliza linguagem simbólica atribuindo um símbolo para cada atividade do processo de fabricação, conforme simbologia da ASME, 5
6 representando seqüências de operação, movimentação, transporte, inspeção, espera e armazenamento. A carta de fluxo de processo contém os dados que foram coletados na primeira fase do trabalho e os apresenta de forma simples e clara, facilitando a visualização das atividades que são realizadas para a produção, bem como o tempo de cada operação e a distância percorrida entre cada unidade de produção. A Figura 2 mostra uma das cartas de fluxo utilizadas neste trabalho. Figura 2 - Carta de fluxo de processo para a produção de cilindros O layout atual da empresa pode ser observado na figura 3. No layout atual, organizado de modo funcional, fica evidente o cruzamento de fluxo entre os produtos, a movimentação descontinuada entre os departamentos e conseqüentemente a grande distância percorrida para a produção de cada produto. Além disto, também se verifica a necessidade de melhorar o posicionamento dos departamentos de estocagem de peças e da pintura. 6
7 Figura 3 - Layout atual 7
8 Pintura Estoque UH (ext) Expedição Estoque cil Teste Montagem cil Montagem UH Retífica Mesa para traçado Fresa 2 Solda Tornos 2, 3 e 4 Radiais Fresa 1 Torno 1 Estoque de UH (i Reservatório de ó Entrada XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A partir da análise das cartas de fluxo foi possível compreender melhor o processo para cada produto e verificar que tipo de atividades deveriam estar relacionadas ou adjacentes no novo layout. Cada atividade recebeu um número e foi chamada de unidade de planejamento de espaço (UP). A seguir foi realizada a descrição de que máquinas/elementos estariam inclusos/ exclusos em cada nova UP, quais deveriam ser desmembradas ou duplicadas e quais deveriam ser criadas. Esta análise pode ser verificada nas três primeiras colunas da tabela 1. A seguir foi desenvolvido o diagrama de relacionamento. O diagrama de relacionamento relaciona cada atividade (UP), área, função ou características importantes das instalações, envolvidas no layout considerando todas as outras atividades, através de um grau de proximidade/ adjacência desejado (MUTHER & WHEELER, 2000). As vogais utilizadas no diagrama de relacionamento representam o grau de proximidade necessário entre as unidades de produção. Os graus utilizados são os seguintes: A significa Absolutamente necessário; E Especialmente importante; I Importante; O proximidade normal; U sem importância; x significa proximidade não desejada. A proximidade entre as operações de grau A e E é elemento fundamental na construção de um novo layout. A figura 4 apresenta o diagrama de relações entre as diversas atividades desenvolvidas no processo em questão. ID Nome da UP Entrada x O U U U U U U U U U U U U U A E O 2 Reservatório de óleo x U U U U U U U U U U U I U U U U 3 Estoque de UH (int) x U E U U U I U E E U E U E U I 4 Torno 1 x E I O U O A I U O U I U U U 5 Fresa 1 x A U U U I U U O U I U U U 6 Radiais x I U U U A U I O U U U U 7 Tornos 2, 3 e 4 x U U U U U U U U U U U 8 Solda x U U O U A U U U U U 9 Fresa 2 x U U U U U U U U U 10 Mesa para traçado x U U U U A U U U 11 Retífica x U A U U U U U 12 Montagem UH x U A U I I O 13 Montagem cil x A U I U I 14 Teste x U I U A 15 Estoque cil x U U U 16 Expedição x U A 17 Estoque UH (ext) x A 18 Pintura x Figura 4 - Diagrama de relacionamento Dando seqüência à melhoria, foram estabelecidas as necessidades mínimas de espaço, as quais podem ser observadas na quarta coluna da Tabela 1. A área disponível não foi levada em consideração, pois a mesma não apresenta limitações ao projeto. 8
9 ID Nome da UP Inclusão Área mínima necessária 1 Entrada 5, 0m 2 Reservatório de óleo Três tonéis de óleo hidráulico serão inseridos na UP 3 e 17 2,0 m² 3 Estoque de UH (int) Prateleiras que armazenam os blocos brutos de ferro fundido de diferentes tamanhos serão agrupados com 2,0m² a UP 2 e 17 4 Torno 1 Uma máquina que realiza usinagem em geral 2,0 m² 5 Fresa 1 Uma máquina que deixa a peça na medida desejada 3,0 m² 6 Radiais Três máquinas que fazem a furação, roscas e rebaixos 8,0 m² 7 Torno 2, 3 e 4 Três tornos que realizam usinagem em geral, centram as peças no diâmetro correto e tiram os cantos vivos das 6,0 m² peças 8 Solda Uma máquina de solda e um pequeno estoque de peças que são soldadas 75,0 m² 9 Fresa 2 Uma máquina que trabalha na produção de blocos 3,0 m² 10 Mesa para traçado Uma mesa e uma serra de precisão 2,0 m² 11 Retífica Uma máquina que faz o acabamento final, tira rebarbas e riscos 3,0 m² 12 Montagem UH Uma bancada de montagem 4,0 m² 13 Montagem cil Uma bancada de montagem 4,0 m² 14 Teste Uma bancada que contém um reservatório de óleo e um motor p/ o fluxo do óleo 3,0 m² 15 Estoque cil Uma prateleira que contém camisas e hastes p/ cilindros em estado bruto 5,0 m² 16 Expedição Área onde o produto final aguarda a coleta das empresas 40,0 m² 17 Estoque UH (ext) Uma prateleira que armazena os blocos padrões, as conexões, os tubos e os reservatórios de óleo serão 45,0 m² agrupados com a UP 2 e 3 18 Pintura Cabine de pintura 50,0 m² Tabela 1 Necessidade de espaço O passo seguinte consiste em relacionar as atividades entre si visual e graficamente, fornecendo o formato básico do layout. Este passo da melhoria permite que se aproximem UP que necessitem proximidade e se afastem as que necessitam afastamento. Neste estudo optouse por representar as relações A e I, que são representadas pelas linhas triplas e duplas, respectivamente. A figura 5 apresenta o diagrama de relacionamento de espaço (primitiva) para a produção de cilindros. 9
10 Figura 5 - Diagrama de relacionamento e espaço Os passos seguintes do SLP simplificado consistem em desenvolver alternativas de layout e verificar sua viabilidade até chegar no layout que corresponda às expectativas da equipe de melhoria. A figuras 6 apresenta o layout proposto. No novo layout, se observa-se a existência de dois fluxos seqüênciais distintos para cada produto. Embora o layout seja funcional, algumas UPs foram desmembradas, gerando UPs duplicadas que simplificam o fluxo. Os benefícios que podem ser enumerados em relação ao layout atual são a redução na distância total da movimentação de materiais e a aproximação de UPs de maior afinidades. Quanto as distâncias percorridas se percebe a diminuição de 61 e de 56,5% do deslocamento inicial de unidades hidráulicas e de cilindros respectivamente, conseqüência do respeito a relações de adjacência. Para a maximização da adjacência das UPs de maior afinidade podem ser citados o desmembramento e o deslocamento dos tornos, a criação de bancadas de montagem separadas para cada produto, a aproximação das fresas à radial, a aproximação do teste e da pintura e a aproximação da expedição à entrada da nova instalação. Além disto, a nova área de estoque de peças de unidades hidráulicas que antes possuia dois espaços (externo e interno) foi unificada, sendo também considerado espaço para o reservatório de óleo. 10
11 5. Conclusões Figura 6 - Layout proposto O desenvolvimento de um novo layout é uma tarefa complexa e desafiadora. Entretanto ao minimizar a distância percorrida pelos produtos ou maximizar a adjacência dos departamentos (UP) que tem maior afinidade, pode-se obter bons resultados na melhoria do layout das instalações. O presente trabalho demonstrou a análise e a aplicação do método SLP simplificado na formulação de um novo layout para a empresa em foco. Os resultados foram positivos e o método de trabalho mostrou-se eficiente e com um alto nível de aplicabilidade nos diferentes setores da produção. Através de planilhas e diagramas os dados coletados foram transformados em informações valiosas para a elaboração de um novo layout. Referências BENJAAFAR, S.; HERAGU, S.S.; IRANI, S.A., Next generation factory layouts: research challenges and recent progress. Interfaces, v.32, n.6, p.58-76, FOULDS, L. R. Techniques for facilities layout: deciding which pairs of activities sshould be adjacent. Management Science, vol.29, n.12, p , FRANCIS, R. L; McGINNIS, L. F.; WHITE, J. Facility layout and location: an analytical approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, GROOVER, M. P. Automation, production systems and computer integrated manufacturing. Upper Saddle River: Prentice Hall, KRAJEWSKY,L.J.; RITZMAN, L.P. Operations management: strategy and analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall, LEE, Q. Projeto de instalações e do local de trabalho. São Paulo: IMAM, LIN, L.C.; SHARP, G.P., Quantitative and qualitative indices for the plant layout evaluation problem. European Journal of Operational Research, v.116, n.1, p , 1999a. 11
12 LIN, L.C.; SHARP, G.P., Application of the integrated framework for the plant layout evaluation problem. European Journal of Operational Research, v.116, n.1, p , 1999b. MUTHER, R. e WHEELER, J. D. Planejamento sistemático e simplificado de layout. São Paulo: IMAM, SLACK, N., CHAMBERS, S., HARLAND, C., HARRISON, A. e JOHNSTON, R. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, TOMPKINS, J. A; WHITE, J. A.; BOZER, Y. A.; FRAZELLE, E. H.; TANCHOCO, J. M. A.; TREVINO, J. Facilities planning. New York: John Wiley, VOLLMANN, T.E.; BUFFA, E.S., The facilities layout problem in pespective. Management Science, v.12, n.10, p.b540-b468, WILSON, R.C., Some observations on facility design. Capturado da internet do site: deepblue.lib.umich.edu,
AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO MODIFICANDO O LAYOUT FUNCIONAL DE UMA FÁBRICA DE UMA LAJE
AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO MODIFICANDO O LAYOUT FUNCIONAL DE UMA FÁBRICA DE UMA LAJE 1 Ranulfo Félix da Silva Júnior Discente do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho Pólo
Leia maisPROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT PARA UMA MICROEMPRESA DO SETOR TÊXTIL POR MEIO DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SLP
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT PARA UMA MICROEMPRESA DO SETOR TÊXTIL POR MEIO DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SLP Joao Carlos Borges Carmona (UFGD ) joaocarlos_carmona@hotmailcom
Leia maisESTUDO DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA FÁBRICA DE CALÇADOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO SLP
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 ESTUDO DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA FÁBRICA DE CALÇADOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO SLP Joao Paulo Orlando Bonamim (UNIFRAN ) bonamim_15@hotmailcom Renato
Leia maisPROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO LAYOUT DE UMA EMPRESA DO SETOR AGROINDUSTRIAL UTILIZANDO A METODOLOGIA SLP
XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016.
Leia maisPROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO LAYOUT DE UMA EMPRESA DO SETOR AGROINDUSTRIAL UTILIZANDO A METODOLOGIA SLP
PROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO LAYOUT DE UMA EMPRESA DO SETOR AGROINDUSTRIAL UTILIZANDO A METODOLOGIA SLP Emillayne Araújo Lima da Silva (UFRN) emillayne_als@yahoo.com.br Ewerton Alves de Freitas (UFRN) ewertoncjp@gmail.com
Leia maisEngenharia de Materiais e Manufatura SISTEMAS DE MANUFATURA
Engenharia de Materiais e Manufatura SISTEMAS DE MANUFATURA Tópicos da Aula 1. Introdução 2. Arquiteturas dos Sistemas de Manufatura 3. Flexibilidade na Manufatura e sua Importância 4. Tipos de Flexibilidade
Leia maisOtimização do layout de uma empresa de fabricação de móveis sob medida utilizando o SLP
Otimização do layout de uma empresa de fabricação de móveis sob medida utilizando o SLP Eduardo Haas (UFRGS) Carla Schwengber ten Caten (UFRGS) Resumo: Este trabalho realiza a aplicação do SLP Systematic
Leia maisLocalização e arranjo físico de unidades da rede de operações
Localização e arranjo físico de unidades da rede de operações Profa. Dra. Márcia Mazzeo Grande RAD1512 Administração: gestão e logística Ambiente Estratégia de operações Estratégia Recursos de entradas
Leia maisChapter 10 Layout. Arranjo físico
Chapter 10 Layout Arranjo físico Layout de Instalações O planejamento de layouts envolve decisões em relação a disposição física dos centros de atividade econômica necessárias aos vários processos de uma
Leia maisUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO RE-ARRANJO FÍSICO DE UMA FÁBRICA DE ENLATADOS Área de concentração: Gestão de Produção
Leia maisPROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT VISANDO A MELHORA DO PROCESSO PRODUTIVO EM UMA EMPRESA DE ESTOFADOS
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT VISANDO A MELHORA DO PROCESSO PRODUTIVO EM UMA EMPRESA DE ESTOFADOS Gabriella Lopes de Britto (UFS ) gabybritto@hotmailcom
Leia maisFluxo do Processo. Representações do fluxo do processo Mix de produtos, processos e tecnologia. Fluxograma de Fabricação e Montagem (FFM)
Representações do fluxo do processo Mix de produtos, processos e tecnologia Prof. Camarotto Fluxo do Processo SÍMBOLO ATIVIDADE DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE significa uma mudança intencional de estado, Operação
Leia maisPROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT
PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT Ricardo A. Cassel Escopo da disciplina Foco no planejamento de instalações de manufatura Contudo, os princípios e práticas valem para instalações tão variadas quanto um hospital,
Leia maisProcessos de Projeto. Processos de Projeto. Tipos de Processos. Processo Jobbing. O que é um Mapa de Processo?
Processos de Projeto Tipos de Processos de Manufatura Layout de Produção São os que lidam com produtos variados; Customizados; Período de tempo para fazer o produto ou o serviço é relativamente longo;
Leia maisProjeto detalhado de Arranjo Físico. Decisão 3
Projeto detalhado de Arranjo Físico Decisão 3 Decisão de Arranjo Físico O que faz um bom arranjo físico? Segurança do processo: perigo de danos ou de sigilo. Extensão do fluxo: deve ser canalizado pelo
Leia maisPROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÕES ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO SLP
PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÕES ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO SLP BRITTO, Gabriella Lopes*; GOIS, Juliana Vilanova Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal
Leia maisServiços - Construção Civil
Serviços - Construção Civil Belgo Pronto Mais que um serviço de corte e dobra de aço, Belgo Pronto é um conjunto de soluções em aço para a execução da etapa estrutural de obras de todos os portes com mais
Leia maisPROPOSTA DE ARRANJO FISÍCO DE UMA METALÚRGICA
João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016 PROPOSTA DE ARRANJO FISÍCO DE UMA METALÚRGICA Debora Freire Stepple de Aquino (UFPB ) debora_stepple@hotmailcom Natalia Machado da Silva (UFPB ) nataaliape@hotmailcom
Leia maisAnálise do processo produtivo: um estudo comparativo dos recursos esquemáticos
Análise do processo produtivo: um estudo comparativo dos recursos esquemáticos Gilmário Ricarte Batista (UFPB/PPGEP) cajagr@ig.com.br Marina Carvalho Correia Lima (UFPB/PPGEP) marinaccl@yahoo.com.br Valéria
Leia maisLayout das Instalações
Universidade Federal do Rio Grande FURG Universidade Aberta do Brasil UAB Curso - Administração Administração da Produção I Semana 3 Layout das Instalações Profª. M. Sc. Luciane Schmitt 1 Arranjo Físico
Leia maisGESTÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS E QUALIDADE. 7º aula
GESTÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS E QUALIDADE 7º aula Prof. Alexandre Gonçalves alexandre.goncalves@uninove.br ARRANJO FÍSICO - LAYOUT Planejar o arranjo físico de uma certa instalação significa tomar decisões
Leia maisAvaliação do layout atual da unidade de processamento de carnes do IFMG campus Bambuí
Avaliação do layout atual da unidade de processamento de carnes do IFMG campus Bambuí Maria Silveira COSTA ¹; Rogério Amaro Gonçalves ²; Augusto Aloísio Benevenuto Júnior ³ ¹ Estudante de Engenharia de
Leia maisprocesso DE PROCESSO Unidade 3 Projeto de Métodos Prof. Kegenaldo Alves
TÉCNICAS Técnicas para PARA registro REGISTRO de processo DE PROCESSO Unidade 3 Projeto de Métodos Prof. Kegenaldo Alves Conteúdo Símbolos utilizados nos diagramas Diagramas que indicam sucessão de eventos
Leia maisRecursos de Materiais. Professor Douglas Araujo
Recursos de Materiais Professor Douglas Araujo Olá futuro servidor!! Vamos aprender sobre uma matéria que é essencial para seu concurso!! Nao deixe nada te atrapalhar durante seus estudos, vamos manter
Leia maisEEL - USP. Tipos de produção e Tipos de Arranjo Físico. Prof. Dr. Geronimo
EEL - USP Tipos de produção e Tipos de Arranjo Físico Prof. Dr. Geronimo Sistema de produção Sistema de produção é o conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens
Leia maisFlexibilidade de Sequenciamento
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI Instituto de Engenharia de produção e Gestão - IEPG EPR-03 Automação da Manufatura Notas sobre: Flexibilidade de Sequenciamento Prof. José Hamilton Chaves Gorgulho
Leia maisADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO
Unidade III ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES Profa. Lérida Malagueta Planejamento e Controle de Produção (PCP) O PCP é uma função de apoio da administração de produção. Desenvolve funções de planejar
Leia maisAPLICAÇÃO DA METODOLOGIA SLP NA REFORMULAÇÃO DO LAYOUT DE UMA MICRO EMPRESA DO SETOR MOVELEIRO
XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SLP NA REFORMULAÇÃO DO LAYOUT DE UMA MICRO EMPRESA DO SETOR MOVELEIRO Monica Gomes da Silva (UEPA) momigsilva@hotmail.com Bruna
Leia maisProposta de melhoria do layout de uma fábrica de sorvetes para a otimização do processo produtivo
Proposta de melhoria do layout de uma fábrica de sorvetes para a otimização do processo produtivo Lays Capingote Serafim da Silva, UFG/Campus de Catalão laysengenharia7@gmail.com Francinaldo Oliveira Maia,
Leia maisPós-graduação Engenharia de Produção Logística Empresarial e Cadeia de Suprimentos Logística de Produção Edelvino Razzolini Filho Luizete Fabris
Projeto Curso Disciplina Tema Professor Coordenadora Pós-graduação Engenharia de Produção Logística Empresarial e Cadeia de Suprimentos Logística de Produção Edelvino Razzolini Filho Luizete Fabris Introdução
Leia maisARRANJOS FÍSICOS OU LAYOUT. Aulas 6 e 7 - Regina Meyer Branski
ARRANJOS FÍSICOS OU LAYOUT Aulas 6 e 7 - Regina Meyer Branski Modelo Geral da Gestão de Operações RECURSOS A SEREM TRANSFORMADOS MATERIAIS INFORMAÇÕES CONSUMIDORES AMBIENTE ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO OBJETIVOS
Leia maisArranjo Físico (Layout) Arranjo Físico 1
Arranjo Físico (Layout) Arranjo Físico 1 Projeto do Arranjo Físico (Layout) Projetar um arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal de produção. O arranjo
Leia maisA dinâmica das ferramentas de programação e controle da produção - kanban e quadros de programação.
A dinâmica das ferramentas de programação e controle da produção - kanban e quadros de programação. Alessandro Lucas da Silva (USP) als@sc.usp.br Ava Brandão Santana (USP) ava@prod.eesc.usp.br Resumo Gerir
Leia maisREVISTA LATINO-AMERICANA DE INOVAÇÃO E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
PROPOSAL TO IMPROVE LAYOUT FOR A TRUCK WORKSHOP BY APPLYING THE SLP METHODOLOGY PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT PARA UMA OFICINA DE CAMINHÕES POR MEIO DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PSL Tiago S. Santos 1,
Leia maisProf. M.e Livaldo dos Santos. Unidade II PLANEJAMENTO OPERACIONAL: RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS
Prof. M.e Livaldo dos Santos Unidade II PLANEJAMENTO OPERACIONAL: RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS Objetivos Compreender o significado de planejamento operacional. Entender o papel do planejamento operacional
Leia maisSeção 4: Layout e fluxo de materiais
Seção 4: Layout e fluxo de materiais Nesta seção, será observada a importância da definição de um layout condizente com as mercadorias armazenadas e movimentadas, O layout pode gerar um índice maior de
Leia maisProcessos de software
Processos de software 1 Processos de software Conjunto coerente de atividades para especificação, projeto, implementação e teste de sistemas de software. 2 Objetivos Introduzir modelos de processos de
Leia maisProdução Enxuta SUMÁRIO 20/10/ Apresentação do professor; 2. Bibliografia; 3. Método de trabalho; 4. Introdução à Produção Enxuta;
Produção Enxuta Prof. MSc. Hugo J. Ribeiro Junior Engenharia de Produção - 8º período Setembro de 2010 SUMÁRIO 1. Apresentação do professor; 2. Bibliografia; 3. Método de trabalho; 4. Introdução à Produção
Leia maisInstalações Máquinas Equipamentos Pessoal de produção
Fascículo 7 Arranjo físico e fluxo O arranjo físico (em inglês layout) de uma operação produtiva preocupase com o posicionamento dos recursos de transformação. Isto é, definir onde colocar: Instalações
Leia maisSISTEMAS DE PRODUÇÃO I AULA 16 E 17 UFPR. Prof.ª Nicolle Sotsek Ramos
SISTEMAS DE PRODUÇÃO I AULA 16 E 17 UFPR Prof.ª Nicolle Sotsek Ramos BREVE RESUMO Layout Determinação dos espaços Ferramentas: SLS (planejamento sistemático do layout) -Diagrama de relacionamentos LAYOUT
Leia maisCADEIA DE SUPRIMENTOS
CADEIA DE SUPRIMENTOS Supply Chain Management (SCM) TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2019 CADEIA DE SUPRIMENTOS Supply Chain Management (SCM) OBJETIVO DO ESTUDO Esse trabalho tem como objetivo apresentar o conceito,
Leia maisAdministração de Materiais e Recursos Patrimoniais
Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais Empresa Deve: Ser organizada: padronização administrativa (planejamento e controle) Ter qualidade: atender a necessidade dos consumidores (prazo, preço,
Leia maisEEL - USP. Aula 3 Sistemas de fluxo, relacionamentos entre as atividades e necessidades de espaço e de pessoal. Prof. Dr. Geronimo
EEL - USP Aula 3 Sistemas de fluxo, relacionamentos entre as atividades e necessidades de espaço e de pessoal Prof. Dr. Geronimo Sistema de fluxo Os sistema de fluxos são muito importantes para o planejador
Leia maisTÍTULO: ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS DE UMA FÁBRICA DE CORTE DE BOBINAS
TÍTULO: ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS DE UMA FÁBRICA DE CORTE DE BOBINAS CATEGORIA: EM ANDAMENTO ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA SUBÁREA: Engenharias INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO
Leia maisPesquisa Operacional Introdução. Profa. Alessandra Martins Coelho
Pesquisa Operacional Introdução Profa. Alessandra Martins Coelho julho/2014 Operational Research Pesquisa Operacional - (Investigação operacional, investigación operativa) Termo ligado à invenção do radar
Leia maisConceito de ERP Vantagens e desvantagens do ERP Conceito de MRP Planejamento mestre da produção PMP
Objetivos desta apresentação Planejamento de Recursos Aula 09 parte 1 Mauro Osaki Conceito de ERP Vantagens e desvantagens do ERP Conceito de Planejamento mestre da PMP TES/ESALQ-USP Pesquisador do Centro
Leia maisADMINSTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
ADMINSTRAÇÃO DA PRODUÇÃO Professor: Luis Guilherme Magalhães professor@luisguiherme.adm.br www.luisguilherme.adm.br (62) 9607-2031 ARRANJO FÍSICO E FLUXO (LAYOUT) O QUE É ARRANJO FÍSICO Como seus recursos
Leia maisAplicando a tecnologia de grupo para proposição do layout: um estudo de caso na indústria de estruturas metálicas
Aplicando a tecnologia de grupo para proposição do layout: um estudo de caso na indústria de estruturas metálicas Alessandro Lucas da Silva (USP) als@sc.usp.br Gilberto Miller Devós Ganga (USP) gilberto_mdg@yahoo.com.br
Leia maisUnemat Campus de Sinop Curso de Engenharia Elétrica 8º semestre. Disciplina: Introdução à Otimização Linear de Sistemas
Unemat Campus de Sinop Curso de Engenharia Elétrica 8º semestre Disciplina: Introdução à Otimização Linear de Sistemas Slides: Introdução à Pesquisa Operacional - para situar a otimização linear Professora
Leia maisLaboratório PRO-PME Oficina tecnológica. Implantação do Planejamento e Controle da Produção: dos conceitos à prática
Laboratório PRO-PME Oficina tecnológica Implantação do Planejamento e Controle da Produção: dos conceitos à prática Conteúdo 14h Abertura 14:10-14:30 Abordagem metodológica (Prof. Francisco Duarte / Eng.
Leia maisGestão da Produção I SUMÁRIO 18/02/ Método de Trabalho e Avaliação; 2. Conteúdo da disciplina; 3. Introdução à Gestão da Produção;
Gestão da Produção I Prof. MSc. Hugo J. Ribeiro Junior Engenharia de Produção - 9º período Janeiro de 2011 SUMÁRIO 1. Método de Trabalho e Avaliação; 2. Conteúdo da disciplina; 3. Introdução à Gestão da
Leia maisJEWELCAD COMO EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA CIM NA INDÚSTRIA JOALHEIRA
JEWELCAD COMO EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA CIM NA INDÚSTRIA JOALHEIRA Alana Corsi alana_corsi@hotmail.com Geise Temi Kumasaka geise_kumasaka@hotmail.com Paula Vasconcelos Stocco paula_vstocco@live.com
Leia maisCap. 2 Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS Cap. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão 5/3/00 Prof. Antonio Marcos Goulart. PESQUISA OPERACIONAL NA TOMADA DE DECISÃO Origem da Pesquisa
Leia maisESTUDO DE LAYOUT EM UMA EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU COM O USO DE SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS
XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E TRANSPORTES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E TRANSPORTES Conteúdos dos tópicos das provas de seleção para o mestrado acadêmico 2005 I. TÓPICOS
Leia maisInstituto Federal Sul-rio-grandense. Placa universal para controle de máquinas de lavar roupa Plano de Projeto - versão 1.0
Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Pelotas Curso de Engenharia Elétrica Planejamento e Gerenciamento de Projetos Placa universal para controle de máquinas de lavar roupa Plano de Projeto - versão
Leia maisInovar está na moda. Soluções Sebraetec para a Indústria de Moda
Inovar está na moda Soluções Sebraetec para a Indústria de Moda INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA AUMENTAR O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA O mercado de Moda exige, cada vez mais, grande velocidade em acompanhar
Leia maisFerramentas de gestão da Qualidade parte 2
Departamento de Gestão e Economia - DAGEE Ferramentas de gestão da Qualidade parte 2 Prof. Francisco R. Lima Jr. eng.franciscojunior@gmail.com Roteiro da aula Mais algumas ferramentas da qualidade: Poka
Leia maisTítulo do Slide Máximo de 2 linhas
Título do Slide 13ª Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos Gerenciamento de Projetos Aplicado a Automação Industrial Nelson Chimentão Júnior 09/17/2013 Título Automação do Slide Aplicada
Leia maisS09. Manufatura Integrada por Computador. Computer Integrated Manufacturing - CIM
S09 Manufatura Integrada por Computador Computer Integrated Manufacturing - CIM Tecnologias de manufatura Projeto Controle Manuseio Gerenciamento Projeto auxiliado por computador Manufatura auxiliada por
Leia mais9. ARRANJO FÍSICO DAS INSTALAÇÕES PRODUTIVAS
105 106 9. ARRANJO FÍSICO DAS INSTALAÇÕES PRODUTIVAS A descrição de como são dispostos tradicionalmente os centros de trabalho em instalações produtivas e suas principais características é o objetivo de
Leia maisPROPOSTA DE MELHORIA DO LAYOUT PRODUTIVO: ESTUDO DE CASO DE UMA GRÁFICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ
PROPOSTA DE MELHORIA DO LAYOUT PRODUTIVO: ESTUDO DE CASO DE UMA GRÁFICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ Marcone F. dos Reis 1, Andrei J. G. do Nascimento 2, Alexandre C. da Paixão 1, Fabricio C. Dias
Leia maisGraduação em Administração
Graduação em Administração Disciplina: Planejamento Estratégico Aula 7 Cadeia de Valor São José dos Campos, março de 2011 Cadeia de Valor A vantagem competitiva de uma empresa não resulta simplesmente
Leia maisa) PRODUÇÃO CONTÍNUA (PRODUÇÃO REPETITIVA) b) PRODUÇÃO INTERMITENTE (NÃO CONTÍNUO)
LOGÍSTICA INTEGRADA 4º AULA 06/SET/11 SISTEMAS DE PRODUÇÃO (continuidade) ARRANJO FÍSICO E FLUXO TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO a) PRODUÇÃO CONTÍNUA (PRODUÇÃO REPETITIVA) b) PRODUÇÃO INTERMITENTE (NÃO CONTÍNUO)
Leia maisEEL - USP. Aula 2 Projeto do Produto, do processo e planejamento da produção. Prof. Dr. Geronimo
EEL - USP Aula 2 Projeto do Produto, do processo e planejamento da produção Prof. Dr. Geronimo O processo de planejamento de instalações voltadas para a produção de montagem pode ser listado: 1. Definir
Leia maisGerência de Projetos
Gerência de Projetos Prof. Rodrigo Rocha prof.rodrigorocha@yahoo.com Informações Bibliografia VALERIANO, D. L. Gerência em projetos. São Paulo: Makron Books, 1998 Ementa 1. Gerencia de projetos 1.1 Histórico
Leia maisA ENGENHARIA DE MÉTODOS APLICADA A UMA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE TORRADORES DE CAFÉ PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE PRODUTIVA.
A ENGENHARIA DE MÉTODOS APLICADA A UMA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE TORRADORES DE CAFÉ PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE PRODUTIVA. Marcone de Paula Mendes 1, Glaucio Luciano Araujo 2. 1 Graduando em Engenharia de
Leia maisMetodologia sistemática no planejamento
Metodologia sistemática no planejamento Gestão do conhecimento, redução de riscos, produtividade e consistência são alguns dos benefícios que as metodologias sistemáticas nos trazem O desenvolvimento de
Leia maisPCP PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
PCP PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO SILVA, Miriam Nice Marques Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais E-mail: miriam@marcon.ind.br PEREIRA, Mirela Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais
Leia maisArranjo Físico e Fluxo
Arranjo Físico e Fluxo Projeto de produtos e serviços Geração do conceito Projeto de processos Projeto da rede Triagem Projeto preliminar Avaliação e melhoria Arranjo físico e fluxo Prototipagem e projeto
Leia maisPesquisa Operacional. Introdução à Pesquisa Operacional
Pesquisa Operacional Introdução à Pesquisa Operacional 1 PESQUISA OPERACIONAL PO Sumário Origens A natureza O impacto Principais sociedades profissionais ligadas à PO Algumas publicações científicas ligadas
Leia maisDescrição do processo de Modelagem e Simulação em quatro etapas no ambiente AMESim
Descrição do processo de Modelagem e Simulação em quatro etapas no ambiente AMESim Similarmente a outros softwares de modelagem e simulação, a utilização do sistema AMESim está baseada em quatro etapas:
Leia maisORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFESSORA MAUREN POMALIS. ENG. ELÉTRICA - 8 PERÍODO UNIR/Porto Velho 2017/1
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFESSORA MAUREN POMALIS mauren.pomalis@unir.br ENG. ELÉTRICA - 8 PERÍODO UNIR/Porto Velho 2017/1 Aula 7 Localização Industrial Layout Nesta aula estudaremos sobre LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL,
Leia maisProjeto e Planejamento da Indústria Química
Indústria Química Prof. Marcus V. Americano da Costa F o Departamento de Engenharia Química Universidade Federal da Bahia Salvador-BA, 16 de maio de 2017. Sumário Sumário Projeto Um projeto é definido
Leia maisLayout / Arranjo Físico. Posicionamento físico: Disposição dentro de um ambiente ou de um local
Layout / Arranjo Físico - Posicionamento físico de recursos transformadores; Posicionamento físico: Disposição dentro de um ambiente ou de um local Recursos transformadores: Instalações, máquinas, equipamentos,
Leia maisNatureza do Planejamento e. Controle
Natureza do Planejamento e Os consumidores percebem maior risco na compra de serviços Controle do que na compra de produtos Os consumidores usam o preço e evidências físicas como as maiores pistas da qualidade
Leia maisFaculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP EAD660 PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO ARRANJOS FÍSICOS: CONCEITOS E ABORDAGENS LEITURAS: SLACK et al. (2002) CORRÊA & CORRÊA (2005) O quê é
Leia maisAPLICAÇÃO DA TEORIA DA GESTÃO DA MUDANÇA E DAS METODOLOGIAS DE MELHORIA DO LAYOUT EM UMA EMPRESA
XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro
Leia maisCARREGAMENTO, SEQUENCIAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO. Prof. Dr. Mauro Enrique Carozzo Todaro
CARREGAMENTO, SEQUENCIAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO Prof. Dr. Mauro Enrique Carozzo Todaro CONCILIANDO VOLUME E TEMPO Quanto fazer? Carregamento Quando fazer? Programação Sequenciamento Em que ordem
Leia maisPesquisa Operacional Introdução. Profa. Alessandra Martins Coelho
Pesquisa Operacional Introdução Profa. Alessandra Martins Coelho agosto/2013 Operational Research Pesquisa Operacional - (Investigação operacional, investigación operativa) Termo ligado à invenção do radar
Leia maisAULA 12 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
AULA 12 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS Prof. Fabricia Neres São sistemas digitais de monitoração e operação da planta que gerencia as variáveis do processo. Estas informações são atualizadas continuamente e armazenadas
Leia maisAPLICAÇÃO DE CONCEITOS DO LEAN MANUFACTURING E DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO PARA MELHORIAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO
APLICAÇÃO DE CONCEITOS DO LEAN MANUFACTURING E DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO PARA MELHORIAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO Dalila Regina Fernandes 1, Sérgio Augusto Rodrigues 2 1 Discente do curso de Produção Industrial
Leia maisProfa. Daciane de Oliveira Silva BIBLIOGRAFIA; CHIAVENATO, Idalberto. Administração da produção: uma abordagem introdutória Capítulo 4
Profa. Daciane de Oliveira Silva BIBLIOGRAFIA; CHIAVENATO, Idalberto. Administração da produção: uma abordagem introdutória Capítulo 4 O que significa traçar o sistema de produção? Significa criar um ambiente
Leia maisAPRIMORAMENTO DE LAYOUT PRODUTIVO COMO HABILITADOR DE ELIMINAÇÃO DE PERDAS: ESTUDO DE CASO EM UMA CÉLULA DE MONTAGEM COM LAYOUT EM U
! "#$ " %'&)(*&)+,.- /10.2*&4365879&4/1:.+58;.2*=?5.@A2*3B;.- C)D 5.,.5FE)5.G.+ &4- (IHJ&?,.+ /?=)5.KA:.+5MLN&OHJ5F&4E)2*EOHJ&)(IHJ/)G.- D - ;./);.& APRIMORAMENTO DE LAYOUT PRODUTIVO COMO HABILITADOR
Leia maisDESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR ( AULA 01)
1 - INTRODUÇÃO DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR ( AULA 01) Desenho Auxiliado por Computador - Aula -1 Colégio e Cursos P&C Página 1 A U A UL LA CAD: conceitos básicos Um problema Uma empresa de acessórios
Leia maisPROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA EMPRESA METAL MECÂNICA
PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA EMPRESA METAL MECÂNICA Erico Rafael Santin santin2307@livecom Aline Culchesk aculchesk@hotmailcom Maria de Lourdes Santiago Luz mlsluz@uembr Trata-se
Leia maisCARGA UNITÁRIA A VARESE FORNECE UMA COMPLETA GAMA DE SISTEMAS
TRANSELEVADORES A VARESE FORNECE UMA COMPLETA GAMA DE SISTEMAS Um sistema de armazenamento de materiais é uma combinação de equipamentos e controles que movimentam, armazenam e retiram cargas com grande
Leia maisUsinagem de cabeçotes de motor para motos: redução dos refugos e aumento da produtividade da usinagem
Estudo de caso Usinagem de cabeçotes de motor para motos: redução dos refugos e aumento da produtividade da usinagem Redução dos refugos da produção Aumento da produtividade Aumento dos lucros Perspectiva
Leia maisAplicação de uma metodologia de otimização de layout para organização industrial de uma empresa metalúrgica em expansão
Aplicação de uma metodologia de otimização de layout para organização industrial de uma empresa metalúrgica em expansão Marcos Albertin (FUNDATEC) albertin@portoweb.com.br Leonardo Gomes (FUNDATEC) legomes_rs@yahoo.com.br
Leia maisGerencia Industrial. Thiago Alencar
Gerencia Industrial Gerencia Industrial Thiago Alencar thiago.alencar@ifsc.edu.br http://joinville.ifsc.edu.br/~thiago.alencar/ Horário de aulas: 2ª feira das 20:40 até às 10:30 hs sala 212 GERÊNCIA INDUSTRIAL
Leia maisUNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Centro de Ciências e Tecnologia Engenharia de Produção
Métodos para Tomada de Decisão ( 4 ) Sala de Aula ( 0 ) Laboratório ENEX50703 Técnicas e métodos para a tomada de decisão, análise de decisão; processo de Decisão com diversos métodos como AHP; Electre;
Leia maisMETODOLOGIA DE PROJETO ORIENTADO PARA A MANUFATURA INTEGRADA A UM SISTEMA DE PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/PIBITI 2017/2018 (OSIRIS CANCIGLIERI JUNIOR) METODOLOGIA
Leia maisSoluções Belgo Pronto
Aços Longos Soluções Belgo Pronto Corte e Dobra e Armadura Pronta Soldada Belgo Pronto Mais que um serviço de corte e dobra de aço, Belgo Pronto é um conjunto de soluções em aço para a execução da etapa
Leia mais1 - A capacidade de fluxo que corresponde a capacidade máxima que pode passar pelo arco.
CONCEITOS DE REDE Uma rede é formada por um conjunto de nós, um conjunto de arcos e de parâmetros associados aos arcos. Nós Arcos Fluxo Interseções Rodovias Veículos Rodoviários Aeroportos Aerovia Aviões
Leia maisDEFINIÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PELO CONCEITO DE TEMPO-TAKT
DEFINIÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PELO CONCEITO DE TEMPO-TAKT Jessica Syrio Callefi Universidade Estadual de Maringá jeh_callefi@hotmail.com Daiane Maria De Genaro Chiroli Universidade Estadual de Maringá
Leia maisProjeto em administração da produção.
MKT-MDL-06 Versão 00 Projeto em administração da produção. Aula 05 Sazonalidade Sazonalidade nada mais é que as variações de demanda que se repetem com o passar do tempo. As variações não são aleatórias,
Leia maisPROGRAMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL JIT JUST-IN-TIME PROCESSOS OPERACIONAIS.
PROCESSOS OPERACIONAIS JIT JUST-IN-TIME O sistema Just in time, denominado JIT, foi desenvolvido no início da década de 50 na Toyota Motors Company, no Japão, como método para aumentar a produtividade,
Leia maisAbordagem Integrada para a Otimização da Gestão de Águas e Efluentes
Abordagem Integrada para a Otimização da Gestão de Águas e Efluentes Introdução Antônio Henrique Araújo Freitas (1) A água é um insumo essencial para a maioria das atividades humanas, incluindo agricultura
Leia maisARRANJO FÍSICO E FLUXO. Administração da Produção SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.
Administração da Produção SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. O arranjo físico de uma operação produtiva preocupa-se com o posicionamento físico dos recursos de transformação. Restaurante - a la carte
Leia maisArtigo científico produzido na disciplina de Gestão da Qualidade no curso de Engenharia de Produção da Setrem. 2
DIAGNÓSTICO DO PROCESSO FABRIL DE UMA INDÚSTRIA DE MÓVEIS DO NOROESTE GAÚCHO COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE 1 DIAGNOSIS OF THE MANUFACTURING PROCESS OF A FORNITURE INDUSTRY FROM THE NORTHWEST
Leia mais