José Guilherme Rodrigues Filho *

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Transcrição:

SNPTEE SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GSE - 29 16 a 21 Outubro de 2005 Curitiba - Paraná GRUPO VIII GRUPO DE ESTUDO DE SUBESTAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS GSE SOLUBILIDADE DO AR EM SF 6 FASE LÍQUIDA VERSUS TEMPERATURA, E SUA APLICAÇÃO PARA PURIFICAÇÃO DO SF 6 José Guilherme Rodrigues Filho * ITAIPU BINACIONAL SMIE.DT Eleceu Barz ITAIPU BINACIONAL SMMT.DT RESUMO O manuseio do gás SF 6, seja para manutenção preventiva ou para reparo após falha, em equipamentos de altatensão que utilizam este meio como dielétrico, acaba por introduzir pequenas quantidades de ar, quer nas conexões tipo engate rápido ou no processo de vácuo prévio ao re-enchimento. Após algumas intervenções este teor pode alcançar o limite recomendado pela IEC-376 (1), que é de 0,05% (500 ppm m ). Para retirar esta contaminação, os processos disponíveis de filtragem através de cartuchos de adsorsão com 70% de Al 2 O 3 e 30% de peneira molecular 4 Angstrom, não se mostram eficazes (2). O procedimento descrito, utilizando dos recursos disponíveis nas próprias unidades para manuseio do SF 6 (3), permite através da separação por temperatura de liquefação, purificar o SF 6 de forma a obter teores residuais de ar da ordem de 0,001%, cinqüenta vezes inferior ao limite recomendado pela IEC-370. O processo também reduz à níveis de ND (Não Detectado), a contaminação por CF 4, subproduto da decomposição do SF 6 em presença de arco, comum no caso de compartimentos de manobra como disjuntores, chaves seccionadoras ou após falhas envolvendo descargas através do dielétrico. PALAVRAS-CHAVE Purificação Regeneração SF 6, Contaminação SF 6 AR CF 4. 1.0 - INTRODUÇÃO Apesar das Subestações e equipamentos isolados a gás SF 6 terem recebido a alcunha de Maintenance Free por parte dos fabricantes, observa-se hoje a necessidade de intervenções, quer para atividades preventivas, quer para corretivas. Essas intervenções implicam em manuseio do gás, para sua retirada dos compartimentos e posterior re-enchimento. Nestes processos existem dois momentos em que se são introduzidas pequenas quantidades de ar à massa de SF 6 que esta sendo manuseada. O primeiro, e mais comum, é quando da re-conexão de mangueiras através de engates rápidos, uma vez que sempre fica um pequeno volume de ar no ponto de acoplamento do engate rápido. O segundo e normalmente o responsável pela introdução da maior quantidade de ar, é o valor final da pressão (Vácuo) que se atinge antes do re-enchimento com SF 6. Como exemplo, se durante o período de vácuo for atingido o valor de 0,5 mmhg de pressão absoluta, ao se proceder ao enchimento com SF 6 até a pressão de 500 kpa, absoluta, fica um residual de ar equivalente à 0,013%. Nestas condições, após um segundo processo de re-enchimento já se terá contaminado o SF 6 com teores próximos do limite. Se por algum motivo, como restrição de tempo ou performance das bombas de vácuo, não foi obtido um valor final de vácuo desejado, a contaminação será ainda maior. *USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU Av. Tancredo Neves, 6731 Foz do Iguaçu - PR - BRASIL Tel.: (45) 520-2696 - e-mail: jgrfilho@itaipu.gov.br

2 A simples contaminação por baixos percentuais de ar não chega a comprometer o desempenho do SF 6 como dielétrico, mas associado à umidade, mesmo em baixos teores, e em presença de arco elétrico, como nos compartimentos de manobra, chaves seccionadoras e disjuntores, permite que sejam formados subprodutos sólidos e gasosos que podem comprometer a médio prazo o dielétrico e o desempenho do equipamento. A árvore dos subprodutos formados a partir do SF 6, em presença de arco elétrico esta ilustrada na Figura 1 para subprodutos gasosos e na Figura 2 para subprodutos gasosos e sólidos. Os principais subprodutos gasosos são: HF SO 2 SOF 2 SO 2 F 2 SF 4 Fluoreto de Hidrogênio Dioxido de enxofre Fuoreto de tionila Difluoreto de sulfurila Tetrafluoreto de enxofre Figura 1- Decomposição do SF 6 em subprodutos gasosos Os principais subprodutos sólidos são: AlF 3 WO 3 CuF 2 Fluoreto de alumínio Oxido de tungstênio Fluoreto de cobre Figura 2 - Decomposição do SF 6 em subprodutos sólidos Tanto a deposição dos subprodutos sólidos nas superfícies dos isoladores poliméricos como as reações secundarias com os subprodutos gasosos mais agressivos, HF e SO 2, têm como conseqüência a formação de camadas condutivas sobre as superfícies isolantes: HF + SiO 2 = SiF 4 + 2H 2 O Fica evidente que em se mantendo o mais baixo possível os teores dos reagentes primários com o SF 6, que são a água(h 2 O) e o oxigênio(o 2 ), e também dos subprodutos, menor será o grau de formação de camadas condutivas sobre as superfícies isolantes.

3 Este controle deve ser feito através de: 1- Medição do ponto de orvalho, que permite obter o teor de umidade; 2- Medição do teor de pureza (%) do SF 6, que pode ser verificado utilizando aparelhos baseados na comparação da velocidade de propagação do som no SF 6 da amostra com a velocidade para o SF 6 puro; 3- Análise fisico-química de amostra para determinar o teor específico de cada contaminante em ppm. Os teores máximos aceitáveis de contaminação (massa/massa) para SF 6 novo recomendados pela IEC-376 são: H 2 O Umidade 15 ppm HF Fluoreto de Hidrogênio 0,3 ppm SOF 2 Fluoreto de tionila * SO 2 F 2 Difluoreto de sulfurila * SF 4 Tetrafluoreto de enxofre * (1,0 ppm total de fluoretos) CF 4 Tetrafluoreto de carbono 0,05% (500 ppm) AR Oxigênio + Nitrogênio 0,05% (500 ppm) Uma vez detectado a superação destes valores deve-se analisar o comprometimento do equipamento e para cada condição programar o tratamento adequado. 2.0 O CONTROLE DO SF 6 NA ITAIPU Visando preservar ao máximo a integridade dos equipamentos, assim como a confiabilidade do sistema, ITAIPU procura manter os 110.000 kg de SF 6 de sua SIG dentro do padrão para gás novo, principalmente nos equipamentos de manobra. Isto é feito através de medições do teor de umidade (ponto de orvalho) e de pureza (velocidade de propagação do som) a cada dois anos. Ao final do ano de 1999, com uma massa de aproximadamente 600 kg de SF 6 (12 cilindros de 50 kg) contaminados com valores em torno de 0,15% de ar e de 0,10% de CF 4, acumulados após uma manutenção overhaul (1995 à 1998) em todos os 52 disjuntores da SIG de ITAIPU, foram aplicados os métodos convencionais de purificação em diversos cilindros, sem que se obtivesse o resultado desejado. Embora a literatura cite como meios de purificação a filtragem através de cartuchos de adsorsão com 70% de Al 2 O 3 e 30% de peneira molecular 4 Angstrom, a separação por liquefação do SF 6 e a separação por diferença de densidade. Estes três métodos não se mostraram capazes de obter o resultado de pureza desejado para contaminação por O 2 e CF 4. Na análise dos resultados, verificou-se que mesmo sem atingir o patamar desejado de 0,05%, nos cilindros em que pela evaporação de parte da fase líquida houve uma acentuada queda de temperatura na massa restante, foram alcançados os patamares mais baixos de contaminação. Alterando o procedimento de forma a obter por evaporação da fase líquida do SF 6, uma queda de temperatura até o congelamento da mesma, e procedendo-se então a sua separação, foi possível atingir patamares da ordem de 0,01% para teor de ar e de ND (Não Detectado) para CF 4, valores plenamente satisfatórios. A redução da temperatura por evaporação da fase líquida foi obtida pelo transvasamento forçado entre cilindros de 50 kg através de um compressor (19 m 3 /h - 50 bar - "Oil Free" da Haug), sendo necessário a evaporação de aproximadamente 20 kg até o congelamento dos 30 kg restantes. Obteve-se com este processo temperaturas da ordem de 60 graus Celsius negativos. Pôde-se assim após sucessivos transvasamentos forçados, com uma taxa de recuperação de 60 % a 70% em cada ciclo, chegar a um total de 580 kg recuperados. Aos 20kg restantes, com maior concentração de ar e CF 4, aplicou-se separação por liquefação/densidade e se juntou ao próximo lote a ser recuperado. De 1999 até o presente já foram recuperados com este método em torno de 2400 kg de SF 6. 3.0 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO Como em consulta aos meios técnicos e acadêmicos não foram obtidas informações específicas sobre a provável diferença de solubilidade do AR (O 2 + N 2 ) ou do CF 4 em SF 6 fase líquida em função da temperatura, de forma a obter um melhor entendimento do fenômeno físico que deu suporte ao método utilizado e otimizar o processo de tratamento, foram realizadas as medições para determinação dos teores de AR e CF 4 encontrados no SF 6 após a redução para diversos patamares de temperatura. Este levantamento, assim como o método aqui apresentado certamente irão subsidiar futuras melhorias nos processos de purificação e manuseio do gás, assim como proporcionar um melhor entendimento das características deste elemento chave das SE s Isoladas a gás e cada vez mais comum em equipamentos de manobra das SE s convencionais. Para permitir a medição da temperatura do SF 6 em diversos patamares e as correspondentes amostragens para determinação dos teores residuais de contaminação por AR e CF 4, foram instalados em um vaso de pressão,

originalmente um extintor de incêndio para 6 kg de CO 2, os seguintes acessórios, conforme Figuras 3 e 4 : - uma bainha de termômetro, para acesso a parte interna do cilindro e instalação de um termopar - uma válvula de amostragem, para conexão ao cilindro de amostragem - uma válvula de engate rápido tipo Dilo, para conexão ao compressor 4 Figura 4- Detalhe do experimento durante a amostragem, onde se observa o vaso de pressão sobre a balança, as conexões ao termopar e ao compressor Figura 3 Vaso de pressão e acessórios Provocando a evaporação rápida de parte do SF 6, armazenado na fase líquida no vaso de pressão, utilizando um compressor como meio para estabelecer um alto fluxo para outro cilindro, ocorre no cilindro de origem a queda de temperatura, resfriamento por evaporação adiabática. Graduando-se o tempo de operação do compressor foram obtidos vários patamares de redução da temperatura, sendo atingido o patamar inferior de setenta e um ponto seis graus Celsius negativos, Figura 5. A partir de um volume de SF 6 contaminado com 2,5% de AR e 0,1% de CF 4, foram coletadas amostras em oito patamares de redução de temperatura. Os valores obtidos estão mostrados na Tabela 1 e plotados nos gráficos das Figuras 6 e 7. Figura 5 Termômetro digital com a indicação do patamar mínimo obtido

5 Da observação da TABELA 1, dos gráficos das Figuras 6 e 7, verifica-se que para temperaturas da ordem de 10 o C (dez graus Celsius negativos), tanto o teor de contaminação por AR como por CF 4 já se tornam compatíveis (inferiores) ao recomendado pela IEC-376 para gás novo. Para temperaturas inferiores a 20 o C (vinte graus Celsius negativos), obtém-se teores de contaminação dez vezes inferiores ao recomendado, sendo que para estes valores muito baixos do teor de AR passa a haver uma oscilação nos resultados, o que pode ser atribuído ao processo de amostragem e medição. Tabela 1 Teores residuais de AR e CF 4 versos temperatura Temperatura [ 0 C] AR [%] CF4 [%] 20,0 2,5000 0,1000 0,0 0,2500 0,0870-10,0 0,0050 0,0200-22,3 0,0020 0,0070-32,9 0,0041 ND - 42,3 0,0030 ND -51,7 0,0074 ND - 60,8 0,0017 ND Ar [%] Solubildade do AR [%] em SF6 x Temperatura [C] 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-80 -60-40 -20 0 20 Temperatura [C] Figura 6 Teor do Ar em SF 6 x Temperatura CF4 [%] Solubilidade do CF4 [%] em SF6 x Temperatura [C] 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00-80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 Temperatura [C] Figura 7 Teor de CF 4 em SF 6 x Temperatura 4.0 CONCLUSÕES Pela correlação obtida nas curvas de solubilidade tanto do AR como do CF 4, verifica-se que redução da temperatura é um método eficaz para reduzir o teor destes contaminantes do SF 6 em sua fase líquida. Observa-se ainda que para se atingir o valor normatizado, 0,05%, não há necessidade de se chegar a valores extremamente baixos de temperatura, podendo-se adotar com boa margem de segurança o valor de 20 o C.

6 Tendo a ITAIPU os recursos necessários para execução do processo no campo, podemos concluir que temos o domínio da técnica para recuperação do SF 6, sem a emissão de frações contaminantes ou do próprio SF 6 para a atmosfera. O processo pode ser aplicado tanto para pequenos volumes, no caso de se ter o SF 6 armazenado em cilindros de 50 kg, Figura 8, como para grandes volumes, no caso de se ter o armazenamento em cilindros de 600 kg, Figura 9. Observa-se que em ambos os casos, a redução de temperatura da fase líquida chega a criar uma fina camada branca de gelo na base do cilindro, demarcando a altura em ficou a fase líquida no cilindro de origem. Figura 8 Processo de purificação utilizando cilindros de 50 kg Figura 9 Processo de purificação utilizando cilindros de 600 kg 5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1) IEC 376. Specification and acceptance of new sulphur hexafluoride (2) CIGRÉ WG23-10 TASK FORCE 01. SF 6 RECYCLING GUIDE (3) DILO Armaturen und Anlagen GmbH. Instruções de operação para carro de serviço 3-005-C