PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008

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Transcrição:

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008 RELATÓRIO ONS - 3/112/08 EMITIDO EM: 06/06/2008 1

PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as Principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 26/05/2008 A 01/06/2008 1- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/05/2008 ÀS 02H52MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático do Conversor 5 do Pólo 3 do sistema HVDC de FURNAS na SE Ibiúna, e conseqüentemente do Conversor 5 correspondente na SE Foz do Iguaçu, devido à falha de alimentação para a Válvula Conversora. Não houve redução na Potência transmitida pelo Elo de Corrente Contínua de FURNAS, tendo em vista que a potência transmitida pelo Conversor 5 foi totalmente absorvida pelos demais Conversores em operação. Às 03h25min o Pólo 3 (Conversores 5) foi normalizado. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/05/2008 ÀS 14H28MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETRONORTE, FURNAS, INTESA E ENERPEIXE. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi Peixe 2 C1, devido à ocorrência de uma falha interna, de causa não identificada, eliminada pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância, em 1ª s zonas, no terminal da SE Gurupi e recepção de TDD no terminal da SE Peixe 2. Na UHE Peixe Angical ocorreu sobrefreqüência e atuação do Esquema de Corte de Geração por Taxa de Variação de Freqüência, desligando as UGs 02 e 03 desta UHE, permanecendo a UG 01 alimentando as cargas da CELTINS através da LT 138 kv Peixe Angical Gurupi (CELTINS). Às 14h33min as cargas da CELTINS foram transferidas para Miracema. Às 14h35min a LT 500 kv Peixe Angical Peixe 2 foi desligada manualmente para possibilitar a normalização da Rede. 3

Às 14h41min a LT 500 kv Gurupi Peixe 2 foi normalizada. Às 14h42min a LT 500 kv Peixe Angical Peixe 2 foi normalizada. Às 14h47min foi sincronizada a UG 01 da UHE Peixe Angical. Às 14h54min foi sincronizada a UG 03 da UHE Peixe Angical. Às 15h05min as cargas da CELTINS retornaram suas alimentações para a UHE Peixe Angical. Às 15h09min foi sincronizada a UG 01 da UHE Peixe Angical. Esta ocorrência ainda esta sendo investigada pela ELETRONORTE. 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/05/2008 ÀS 16H30MIN - EMPRESA AFETADA: ELETROSUL. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Atlântida 2 Gravataí 3 C1, devido à ocorrência de um curto-circuito interno, envolvendo a fase A, provocado por vegetação elevada na faixa de servidão. A falha foi eliminada pelas atuações corretas das proteções Primárias e Secundárias de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais. A falta foi localizada a 28 km do terminal de Gravataí 3. Às 16h41min a LT foi normalizada. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/05/2008 ÀS 19H53MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis - Rio Verde (CELG), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), de causa indeterminada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. 4

Às 19h55min a linha foi normalizada. 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 26/05/2008 ÀS 21H02MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici - Quinta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, de causa desconhecida, localizado a 69 km do terminal de Quinta. A falha foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância para falhas a terra, em zonas 1, em ambos os terminais. Às 21h03min a linha foi normalizada. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/05/2008 ÀS 03H24MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático do Conversor 5 do Pólo 3 do sistema HVDC de FURNAS na SE Ibiúna, e conseqüentemente do Conversor 5 correspondente na SE Foz do Iguaçu, devido à falha de alimentação para a Válvula Conversora. Não houve redução na Potência transmitida pelo Elo de Corrente Contínua de FURNAS, tendo em vista que a potência transmitida pelo Conversor 5 foi totalmente absorvida pelos demais Conversores em operação. FURNAS realizou manutenção, tendo sido substituída a fonte de alimentação da Válvula Conversora da fase C. Às 14h33min, do dia 28/05/2008, o Pólo 3 (Conversores 5) foi normalizado. 5

7- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/05/2008 ÀS 10H53MIN - EMPRESA AFETADA: CEMIG. A perturbação consistiu no desligamento automático dos AutoTransformadores TR3 e TR4, 345/138/13,8 kv da SE Lafaiete 1, que compartilham o mesmo módulo de manobra no lado de 345 kv, durante os serviços para a substituição da chave 3K6 da Barra de 138 kv da subestação. Às 11h06min foram normalizados os Autotransformadores TR3 e TR4 da SE Lafaiete 1. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/05/2008 ÀS 14H05MIN - EMPRESAS AFETADAS: AMPLA E FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático do Disjuntor do terminal da SE Magé da LT 138 kv Magé - São José C1, por atuação acidental da proteção de distância, devido a problemas na Chave de Comutação do Secundário do TP da Barra 1 para o TP da Barra 2, durante a manobra que era realizada na SE Magé. Às 14h07min a linha foi normalizada. 6

9- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/05/2008 ÀS 17H54MIN - EMPRESA AFETADA: CTEEP. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Aparecida Taubaté, no terminal de Taubaté, por atuação correta do 1º estágio do ECE para alívio de carregamento nas LTs 230 kv Mogi São José dos Campos C1 ou C2. Foi verificado que a atuação do ECE foi ocasionada pelo carregamento elevado na LT 230 kv Mogi São José dos Campos C1. A sobrecarga ocorreu durante o período em que a LT 230 kv Itapeti - Mogi encontrava-se liberada, na SE Mogi (CTEEP), para implantação de melhoria e reforços no Sistema. Às 17h59min a linha foi normalizada após o bloqueio do ECE. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 27/05/2008 ÀS 20H10MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis - Rio Verde (CELG), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 28,81 km do terminal de Quirinópolis. Às 20h11min a linha foi normalizada. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 00H42MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis - Rio Verde (CELG), devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), provocado por descarga atmosférica, 7

eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 10 km do terminal de Quirinópolis. Às 00h44min a linha foi normalizada. 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 09H47MIN - EMPRESA AFETADA: CHESF. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Funil - Itapebi C2 (04F7), devido a um curto-circuito bifásico, envolvendo as fases A e B, provocado pela quebra da cupilha do berço do grampo da cadeia de isoladores, fazendo com que o condutor da fase B caísse sobre o condutor da fase A. A falta foi eliminada pelas atuações corretas das proteções Primárias e Secundárias de distância, em 1 as zonas, no terminal de Funil, com transferência de disparo para o terminal de Itapebi, eliminando o defeito em 4 ciclos. Houve tentativa de religamento automático da LT 230 kv Funil - Itapebi C2, pelo terminal de Funil, sem sucesso, com atuação correta da proteção de Line Check, abrindo o Disjuntor deste terminal em 4 ciclos. Às 09h56min e 11h12min foram realizadas tentativas de religamento manual da LT pelo terminal de Funil, também sem sucesso, com atuações corretas da proteção de Line Check, abrindo o Disjuntor deste terminal em 3,5 ciclos, configurando-se em defeito permanente. A LT 230 kv Funil - Itapebi C2 só foi normalizada às 09h24min do dia 29/05/2008. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 10H07MIN - EMPRESA AFETADA: COPEL-T. A perturbação consistiu no desligamento automático dos Barramentos P e T de 230 kv da SE Cascavel Oeste, por atuação acidental da proteção diferencial de 8

Barras, durante a realização de manobras de baipasse do Disjuntor DJ 0195 da LT 230 kv Cascavel Cascavel Oeste C2, que se encontrava com alarme de baixa pressão de SF6, ocasionando o desligamento dos seguintes componentes: AutoTransformadores ATF-A, ATF-B e ATF-C, todos de 230/138/13,8 kv 150 MVA, do lado de 230 kv; LT 230 kv Cascavel Cascavel Oeste C1, C2 e C3, no terminal de Cascavel; LT 230 kv Cascavel Foz do Chopim, no terminal de Cascavel; LT 230 kv Cascavel Salto Osório, no terminal de Cascavel; Houve subtensão no sistema de 138 kv e sobrecarga nos Transformadores 230/138 kv das SEs de Guaíra e Foz do Chopim. A COPEL-T identificou fiação invertida nos Transformadores de Corrente do Disjuntor de transferência referente à proteção diferencial do Barramento de 230 kv, da SE Cascavel, o que provocou a sua atuação acidental. Às 10h11min, foram normalizados os Autotransformadores ATF-A e ATF-B e a LT 230 kv Cascavel Salto Osório. Às 10h12min, foram normalizados o AutoTransformador ATF-C e as LTs 230 kv Cascavel Foz do Chopim e Cascavel Cascavel Oeste C1. Às 10h13min foi normalizada a LT 230 kv Cascavel Cascavel Oeste C3. Às 14h18min foi normalizada a LT 230 kv Cascavel Cascavel Oeste C2. 9

14- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 16H05MIN - EMPRESA AFETADA: CTEEP. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 440 kv Araraquara Santo Ângelo C1, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase Vermelha (fase C CTEEP), provocado por corte de eucalipto executado por terceiros fora da faixa de servidão. A falha foi eliminada pelas atuações corretas das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Houve atuação do esquema de religamento automático com sucesso. 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 17H11MIN - EMPRESA AFETADA: CHESF. A perturbação consistiu no desligamento manual da LT 230 kv São João do Piauí - Picos, interrompendo todas as cargas derivadas da SE Picos. Houve interrupção de 37,6 MW de cargas da SE Picos. O desligamento acidental ocorreu quando da transferência dos equipamentos da SE São João do Piauí do Barramento de 230 kv 04B2 para o 04B1. A recomposição ocorreu na seguinte seqüência: 17h18min - normalizada a LT 230 kv São João do Piauí - Picos. 17h21min - energizado o Transformador 04T3 da SE Picos. 17h23min - normalizadas as cargas da SE Picos. 17h25min - energizado o Transformador 04T2 da SE Picos. 17h29min - energizado o Transformador 04T1 da SE Picos. 10

16- PERTURBAÇÃO DO DIA 28/05/2008 ÀS 19H07MIN - EMPRESAS AFETADAS: CEEE-GT, RGE E CERAN. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Farroupilha Garibaldi 1, devido a um curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases A e C. A falta foi eliminada por atuação correta da proteção Primária de distância no terminal fonte de Farroupilha. A SE Garibaldi 1 é alimentada radialmente, o que ocasionou a desenergização dos Transformadores TR-1 e TR-2, ambos de 230/69/13,8 kv 83 MVA, da referida SE. Houve interrupção de 69 MW de cargas da RGE nas SEs Garibaldi 1, Bento Gonçalves 2 e Carlos Barbosa. A UHE Castro Alves estava gerando 43 MW. Houve atuação incorreta da proteção de sobrecorrente residual instantânea do lado Primário do Transformador TR-2. Houve atuação incorreta da proteção de sobrecorrente residual do Banco de Transformadores Elevadores de 13,8/230 kv 150 MVA da UHE Castro Alves, com envio de transferência de disparo para o terminal da UHE Monte Claro da LT 230 kv Monte Claro Castro Alves, provocando o desligamento da mesma. Às 19h51min, a SE Carlos Barbosa e, às 20h11min, a SE Bento Gonçalves 2 foram normalizadas através da SE Farroupilha. Às 20h00min a LT 230 kv Monte Claro Castro Alves foi normalizada. Às 20h45min foi normalizado o TR-1 e às 20h49min foi normalizado o TR-2, ambos da SE Garibaldi 1, após inspeção da manutenção. A demora na normalização dos Transformadores foi devida a suspeita de defeito nos mesmos pela atuação da proteção do TR-2. A CEEE-GT informou que já reajustou a proteção de sobrecorrente residual instantânea do lado Primário do TR-2. 11

Providências em Andamento: A CERAN informará ao ONS o resultado das investigações que estão em andamento para identificar as causas da atuação incorreta da proteção de sobrecorrente residual do Banco de Transformadores Elevadores de 13,8/230 kv 150 MVA da UHE Castro Alves, para defeito na LT 230 kv Farroupilha Garibaldi 1. Prazo: Agosto/2008. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 02H00MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETROSUL E CELESC. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Camboriú Morro do Boi Florianópolis, em ambos os terminais, devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases A e C, provocado por descarga atmosférica. A falta foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Subalcance, em ambos os terminais. Houve interrupção de 41 MW de cargas da CELESC nas SEs Porto Belo e Tijucas e no Consumidor Industrial Porto Belo, ligados em derivação na linha. O defeito foi localizado a 30,05 km do terminal de Florianópolis. Houve atuação do esquema de religamento automático tripolar somente no terminal de Florianópolis. Às 02h01min foi normalizada a linha. 12

Providências em Andamento: A CELESC informará ao ONS o resultado das investigações que estão em andamento para identificar as causas da recusa de atuação do esquema de religamento automático da LT 138 kv Camboriú Morro do Boi Florianópolis, no terminal de Camboriú Morro do Boi. Prazo: Julho/2008. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 02H43MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático do Banco de Transformadores TR-2, 230/69/13,8 kv 165 MVA, da SE Porto Alegre 9, por atuação correta da proteção de sobrecorrente de fase do Banco, como retaguarda para uma falha ocorrida na LT 69 kv Porto Alegre 2 Porto Alegre 9, onde houve a recusa de abertura do Disjuntor de 69 kv no terminal da SE Porto Alegre 9. Houve interrupção de 50 MW de cargas da CEEE-D na área industrial norte da cidade de Porto Alegre. Às 05h00min foram normalizados o Banco e as cargas. 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 03H12MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada UTE Quirinópolis, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª zona no terminal da UTE Quirinópolis e em 2 a zona no terminal de Cachoeira Dourada. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 85,4 km do terminal de Cachoeira Dourada. Às 03h14min a linha foi normalizada. 13

20- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 09H24MIN - EMPRESA AFETADA: CEMIG. A perturbação consistiu no desligamento automático do Autotransformador AT 2, 500/345/13,8 kv de 400 MVA da SE Neves 1 por atuação incorreta do relé de Gás 2T63, durante o acionamento simultâneo de duas Bombas de Óleo, o que possivelmente gerou um aumento do fluxo de óleo, ocasionando a atuação do referido relé. O Autotransformador AT2 foi normalizado às 13h44min com o trip do 2T63 bloqueado. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 21H05MIN - EMPRESA AFETADA: ELETRONORTE. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Colinas - Miracema C1, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, provocado por descarga atmosférica, envolvendo a fase Vermelha (fase C ELETRONORTE), eliminado em 59 ms pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas no terminal de Colinas e em 2 as zonas, associadas às lógicas de teleproteção, no terminal de Miracema. Os relés digitais da linha identificaram o defeito como tendo ocorrido a 122 km de distância do terminal de Miracema. Houve a atuação do esquema de religamento automático da linha com sucesso. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 29/05/2008 ÀS 22H29MIN - EMPRESAS AFETADAS: FURNAS, ELETRONORTE E CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv Rio Verde - Couto Magalhães, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, provocado por descarga atmosférica, envolvendo a fase Branca (fase B FURNAS). 14

A falha foi corretamente eliminada em 330 ms pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Rio Verde e em 196 ms por atuação da proteção de distância, em 1ª zona e de recepção de sinal de transferência de disparo, no terminal de Couto Magalhães. A falha foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, próxima ao terminal de Couto Magalhães. O Localizador de Defeitos da ELETRONORTE indicou a falha a 43 km do terminal de Couto Magalhães. Houve rejeição de 45,13 MW de cargas da CELG nas SEs Parque das Emas (16,3 MW) e Rio Claro (29 MW), que são alimentadas em derivação na LI. Às 22h30min foram normalizadas a LI 138 kv Rio Verde - Couto Magalhães e as cargas. 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 12H37MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Angra Grajaú, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por árvore sob a linha. A falta foi eliminada em 132 ms, pelas atuações corretas das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em zonas 1 no terminal de Angra e de sobrecorrente direcionais residuais associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Grajaú. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 8% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Angra. A linha foi normalizada às 12h51min. 15

24- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/06/2008 ÀS 12H53MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Angra Grajaú, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por árvore sob a linha. A falta foi eliminada em 458 ms, pelas atuações corretas das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra em zonas 1 no terminal de Angra e de sobrecorrente direcionais residuais associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Grajaú. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 8% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Angra. No momento da abertura do terminal de Grajaú, ocorreu a falha do Disjuntor 9442 desta SE, desligando os Disjuntores adjacentes com o conseqüente desligamento do Banco de Transformadores TR56, 550/138 kv. No mesmo instante, ocorreu o desligamento da LT 500 kv Angra - São José pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de sobrecorrente direcionais residuais associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Angra e recepção de transferência de disparo pelas teleproteções Principal e Alternada no terminal de São José. Às 13h10min a LT 500 kv Angra São José foi normalizada. Às 13h27min o Banco de Transformadores TR56 da SE Grajaú foi normalizado. Às 13h28min a LT 500 kv Angra Grajaú foi normalizada. Providências em Andamento: FURNAS está verificando e informará ao ONS as causas do desligamento da LT 500 kv Angra São José e da falha do Disjuntor 9442 da SE Grajaú. Prazo: Julho/2008 16

25- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 14H53MIN - EMPRESAS AFETADAS: TRACTEBEL E ELETROSUL. A perturbação consistiu no desligamento acidental do Conversor Eletromecânico de Freqüência CF 1, de 13,8 kv 35 MVA, da UTE Charqueadas, provocado por vibração no painel de proteção do Gerador do CF 1 durante serviço de corte e furação da chaparia do painel, decorrente dos trabalhos de ampliação da SE Charqueadas pela ELETROSUL. O Conversor estava com 19 MW. Houve atuação acidental do relé de bloqueio do Gerador. Às 02h40min, do dia 31/05/2008, foi normalizado o Conversor. 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 16H15MIN - EMPRESAS AFETADAS: FURNAS E CELG. A perturbação consistiu nos desligamentos automáticos simultâneos das LTs 138 kv Xavantes - Independência e Xavantes Inhumas C1, devido a curtoscircuitos monofásicos envolvendo a fase A para a 1ª e a fase B para a 2ª, provocados por falhas em cadeia de isoladores. As faltas foram eliminadas pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, nos terminais de ambas a linhas. As faltas foram localizadas a 8 km de distância do terminal de Xavantes, tendo sido encontradas cadeias de isoladores danificadas na estrutura de circuito duplo número 11/05. Houve falha de abertura do Disjuntor 674 da LT 138 kv Xavantes Inhumas C1, na SE Xavantes, com atuação da proteção para Falha de Disjuntor. Na ocasião ocorreu também a atuação do relé de distância e de falha de Disjuntor, na SE Xavantes, referente ao vão da LT 230 kv Xavantes - 17

Bandeirantes C2, por causa indeterminada, ocasionando a abertura dos Disjuntores da Barra 230 kv da referida SE, desligando as seguintes linhas: - LTs 230 kv Xavantes - Bandeirantes C1 e C2. - LT 230 kv Pirineus Xavantes. Houve interrupção de 360 MW de cargas. Às 16h39min a LT 230 kv Xavantes Bandeirantes C1 foi normalizada. Às 22h30min a LT 230 kv Xavantes Bandeirantes C2 foi normalizada. Às 16h43min a LI 230 kv Pirineus Xavantes foi normalizada. O ONS convocou reunião com os Agentes envolvidos, para o dia 10/06, para análise dessa perturbação e emissão de RAP. Providências em Andamento: A CELG esta investigando as causas das atuações dos relés de distância e de falha de Disjuntor, referentes ao terminal de Xavantes da LT 230 kv Xavantes - Bandeirantes C2, que provocaram a abertura dos Disjuntores da Barra 230 kv da SE Xavantes. Prazo: Julho/2008 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 16H33MIN - EMPRESAS AFETADAS: TRACTEBEL E ELETROSUL. A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF 8, 230/13,8 kv 80 MVA, da UTE Charqueadas, durante a recomposição do Conversor Eletromecânico de Freqüência CF 1, de 13,8 kv 35 MVA, no momento do sincronismo do Gerador. Houve também os seguintes desligamentos: Conversor de freqüência CF2, de 13,8 kv 35 MVA, da UTE Charqueadas; Grupos geradores GT2, GT3 e GT4, todos de 69 kv 50 Hz 24 MVA, da UTE Charqueadas; Gerador G-3, de 6,6 kv 12,5 MVA, da UTE São Jerônimo. 18

Como não havia informação de tensão de referência das Barras de 230 kv no sincronoscópio, a equipe de manutenção da ELETROSUL fez um jumper na chave de informação para o TP e restabeleceu a informação para o sincronoscópio, porém o fez de maneira incorreta invertendo as informações de fase. O relé de sincronismo liberou o fechamento do Disjuntor do Gerador do CF 1 com uma defasagem de 120º, ocasionando uma sobrecorrente de 25.000 A. A geração da UTE Charqueadas era de 40 MW. Houve atuação da proteção diferencial do Transformador TF 8 e atuação da proteção de sobretensão do Gerador G-3. Às 00h17min, do dia 31/05/2008, foi normalizado o G-3 da UTE São Jerônimo. Às 02h40min, do dia 31/05/2008, foi normalizado o TF 8 da UTE Charqueadas. A TRACTEBEL informou que foi normalizada a informação para o sincronoscópio, com a retirada dos jumpers e a troca de um fusível queimado no armário do TP das Barras de 230 kv da SE Charqueadas, e que será programada inspeção detalhada nos Conversores. 28- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 16H40MIN - EMPRESAS AFETADAS: CEEE-GT E CEEE-D. A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR-6, 230/13,8/4,63 kv 50 MVA, da SE Porto Alegre 4, nos lados Primário e Secundário, devido ao rompimento da isolação no cubículo dos Transformadores de Potencial e do Transformador de serviço auxiliar TR-8. A falta foi eliminada por atuação correta da proteção de sobrecorrente de fase do lado Primário do TR-6. Houve interrupção de 18,5 MW de cargas da CEEE-D conectadas à Barra de 13,8 kv. Estas cargas foram alimentadas pelo sistema de Distribuição a partir das 16h52min. Às 15h12min, do dia 31/05/2008, foi normalizado o TR-6, depois de reparados os danos no Barramento e cubículo de 13,8 kv. 19

29- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 19H21MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Angra Grajaú, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase C, provocado por árvore sob a linha. A falta foi eliminada em 141 ms, pelas atuações corretas das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em zonas 1 no terminal de Angra e de distância para faltas a terra e de sobrecorrente direcionais residuais associadas aos esquemas de teleproteção no terminal de Grajaú. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 8% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Angra. A linha foi normalizada às 19h28min. 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 21H04MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis - Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG), de causa não identificada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Houve interrupção de 13,7 MW de cargas. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,76 km do terminal de Quirinópolis. Às 21h05min a linha foi normalizada. 20

31- PERTURBAÇÃO DO DIA 30/05/2008 ÀS 22H35MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis - Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG), de causa não identificada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Não temos informação sobre interrupção de cargas. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,76 km do terminal de Quirinópolis. Às 22h36min a linha foi normalizada. 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 31/05/2008 ÀS 01H20MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Presidente Médici Quinta, devido a um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase A, com causa ignorada. A falta foi eliminada por atuação correta das proteções Primárias de distância em 1ª zona, no terminal de Presidente Médici, e em 2ª zona no terminal de Quinta. O defeito foi localizado a 19 km do terminal de Presidente Médici. Às 01h22min foi normalizada a linha. 21

33- PERTURBAÇÃO DO DIA 31/05/2008 ÀS 01H54MIN - EMPRESAS AFETADAS: CEEE-GT E AES-SUL. A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR-1, de 230/23 kv 50 MVA, da SE Canoas 1, no lado Primário, para defeito no Alimentador AL-5 de 23 kv. Houve interrupção de 16 MW de cargas da AES-SUL. Houve atuação do esquema de falha de Disjuntor do AL-5, que atua sobre o relé de bloqueio do Transformador. Às 02h34min foi normalizado o Transformador. 34- PERTURBAÇÃO DO DIA 31/05/2008 ÀS 03H09MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Luiz Carlos Barreto Poços de Caldas C2, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B, de causa indeterminada. A falha foi eliminada em 219 ms, pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção, em ambos os terminais e da proteção Alternada de distância para faltas a terra, em zona 1, no terminal de Luiz Carlos Barreto. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional, a cerca de 2% do comprimento da linha, medidos a partir do terminal de Luiz Carlos Barreto. Às 03h10min a linha foi normalizada. 22

35- PERTURBAÇÃO DO DIA 31/05/2008 ÀS 08H33MIN - EMPRESA AFETADA: FURNAS. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Corumbá- Brasília Sul, devido à atuação da válvula de alívio da unidade da fase B do Reator da linha, no terminal de Brasília Sul e envio de sinal de transferência de disparo para o terminal de Corumbá. FURNAS realizou manutenção e constatou problema na válvula equalizadora de pressão do Reator. Às 10h33min o Reator foi normalizado. 36- PERTURBAÇÃO DO DIA 31/05/2008 ÀS 17H40MIN - EMPRESA AFETADA: ELETROSUL. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Jorge Lacerda B Siderópolis C1, somente no terminal de Siderópolis, devido à falha provocada pela ruptura do grampo de ancoragem do cabo condutor da fase C, eliminada pela atuação correta da proteção Secundária de sobrecorrente direcional residual. Às 17h41min e 17h43min foram realizadas tentativas de restabelecimento pelo terminal de Siderópolis, sem sucesso, atuando a mesma proteção neste terminal. Às 19h05min foi energizada a linha, após retirar de operação o relé 67N do terminal de Siderópolis. Às 19h26min foi desligado o terminal de Siderópolis devido à ausência de corrente na fase C. Foi acionada a equipe de manutenção para realização de inspeção na linha. Às 20h15min foi recolocado em operação o relé 67N do terminal de Siderópolis. No dia 01/06/2008, às 11h09min, foi normalizada a linha, após substituição do referido grampo. 23

37- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/06/2008 ÀS 08H42MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETRONORTE E CELPA. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Rurópolis Itaituba devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases B e C ELETRONORTE), causado por provável descarga atmosférica, eliminado em 78 ms pela atuação correta da proteção de distância para falhas entre fases, em primeira zona, no terminal fonte da SE Rurópolis. A falta foi localizada pelos algoritmos de localização como tendo ocorrido a aproximadamente 68 km da SE Rurópolis. Houve interrupção de 12 MW de cargas da CELPA. Às 08h46min a linha e as cargas foram normalizadas. 38- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/06/2008 ÀS 08H55MIN - EMPRESAS AFETADAS: ELETRONORTE E CELPA. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Rurópolis Itaituba devido à ocorrência de um curto-circuito bifásico envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases B e C ELETRONORTE), causado por provável descarga atmosférica, eliminado em 75 ms pela atuação correta da proteção de distância para falhas entre fases, em primeira zona, no terminal fonte da SE Rurópolis. Houve interrupção de 7 MW de cargas da CELPA. A falta foi localizada pelos algoritmos de localização dos relés como tendo ocorrido a aproximadamente 75 km da SE Rurópolis. Às 08h58min a linha e as cargas foram normalizadas. 24

39- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/06/2008 ÀS 09H06MIN - EMPRESA AFETADA: ELETRONORTE. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Presidente Dutra - São Luís II C2 causado por atuação acidental da proteção de sobrecorrente direcional residual 67N no terminal de Presidente Dutra, durante execução de serviços no circuito Secundário dos TC s que alimentam esta proteção, com transmissão de TDD para o terminal da SE São Luis II. O sistema encontrava-se operando com a LT 500 kv Presidente Dutra - São Luís II C1 fora de operação para realização de trabalhos de manutenção na mesma. Verificou-se também a abertura das LT s 230 kv São Luis II - Miranda II e Miranda II - Peritoró após a abertura da interligação em 500 kv Presidente Dutra/São Luis II, pelas atuações de suas proteções de distância em função do carregamento a que as mesmas ficaram submetidas com a perda desta interligação. Tal ocorrência causou blecaute na cidade de São Luis. Às 09h22min a LT 500 kv Presidente Dutra - São Luís II C2 foi normalizada. Estes desligamentos ainda estão sendo investigados pela ELETRONORTE. O ONS convocou reunião, para o dia 11/06/2008, com os Agentes envolvidos para análise dessa perturbação e emissão do RAP. 40- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/06/2008 ÀS 20H42MIN - EMPRESA AFETADA: CELG. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Rio Verde - Quirinópolis, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG), de causa não identificada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 47,97 km do terminal de Quirinópolis. 25

Às 20h43min a linha foi normalizada. 41- PERTURBAÇÃO DO DIA 01/06/2008 ÀS 20H50MIN - EMPRESA AFETADA: CEEE-GT. A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico interno, envolvendo a fase B, com causa indeterminada. A falta foi eliminada pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. O defeito foi localizado a 86 km do terminal de Camaquã. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 26