PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007

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1 PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 RELATÓRIO ONS - 3/066/07 EMITIDO EM: 23/03/2007 1

2 PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/ PERTURBAÇÃO DO DIA 12/03/2007 ÀS 02H17MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Charqueadas Scharlau, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 17 km do terminal de Scharlau, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Charqueadas e Secundárias de distância, em ambos os terminais da linha. Às 02h18min foi normalizada a linha. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/03/2007 ÀS 02H30MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ITAIPU BINACIONAL A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do terminal da UHE Itaipu, da LT 500 kv Foz do Iguaçu-UHE Itaipu 60 Hz C4, durante testes diários de canal de teleproteção. Às 02h32min foi normalizada a LT 500 kv Foz do Iguaçu-UHE Itaipu 60 Hz C4. 3- PERTURBAÇÃO DO DIA 12/03/2007 ÀS 19H33MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cabreúva-Edgard de Souza C-5, devido a um curto circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CTEEP) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações corretas de suas respectivas proteções de distância, em primeiras zonas, em ambos os terminais. A LT foi normalizada às 19h34min. 3

4 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 13H38MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Jorge Lacerda A Vidal Ramos Jr., ramal Cervejaria Brahma Catarinense, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, localizado a 48,61 km do terminal de Jorge Lacerda A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais da linha. Houve interrupção de 6 MW de cargas da CELESC, na SE São Joaquim e do Consumidor Industrial Cervejaria Brahma Catarinense, ligados em derivação na linha. Houve atuação, sem sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. Às 13h40min foi normalizada a linha. 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 13H42MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático das LT s 138 kv Jorge Lacerda A Vidal Ramos Jr., circuitos 1 e 2, devido a curtos-circuitos bifásicos-terra, localizados a 23 km do terminal de Jorge Lacerda A, envolvendo as fases B e C de ambos os circuitos, provocados por descargas atmosféricas, eliminados pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em todos os terminais das linhas. Houve interrupção de 11,4 MW de cargas da CELESC, nas SE s São Joaquim e Órleans, e do Consumidor Industrial Cervejaria Brahma Catarinense, ligados em derivação nas linhas. Às 13h44min foram normalizadas as linhas. 4

5 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 14H23MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS, NOVATRANS, STN, ELETRONORTE, ENERPEIXE, CELTINS E CHESF A perturbação foi iniciada com o desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa Gurupi C1, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, interno, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 60 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, no terminal de Serra da Mesa e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção (POTT), no terminal de Gurupi. Cerca de 16,4 segundos após o desligamento desta LT, antes ainda da sua normalização, ocorreu um novo curto-circuito monofásico, também provocado por descarga atmosférica, agora na LT 500 kv Serra da Mesa Gurupi C2, corretamente eliminado em 80 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, no terminal de Serra da Mesa e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção (POTT), no terminal de Gurupi. A sobretensão ocorrida em uma das fases sãs, durante o defeito, levou a atuação incorreta da proteção de sobretensão instantânea, do terminal de Gurupi, desligando automaticamente a LT 500 kv Peixe Angical-Gurupi, devido a um erro de parametrização da configuração de atuação da citada proteção. Ainda devido aos curtos-circuitos citados, houve a atuação incorreta da proteção de sobrecorrente direcional residual, unidade temporizada, do terminal de Barro Alto, da LT 230 kv Barro Alto-Niquelândia, a qual por um defeito no relé, após sua sensibilização inicial não desoperou com a eliminação do defeito na LT 500 kv Serra da Mesa-Gurupi C1, provocando o desligamento deste terminal de linha. Os desligamentos automáticos das duas LT s 500 kv Serra da Mesa-Gurupi, caracterizaram a abertura da Interligação Norte/Sudeste, interrompendo um fluxo de 2327 MW no sentido Sudeste. As aberturas seqüenciais das duas LT s citadas, que levaram a perda desta Interligação, nas condições de fluxo praticado, fez acionar dois estágios da Lógica 1 dos ECE da mesma, comandando ao final os seguintes desligamentos: Com a abertura do circuito 1: 2 Unidades Geradoras da UHE Tucuruí, rejeitando 630 MW de geração; 1 Unidade Geradora da UHE Peixe Angical, rejeitando 100 MW de geração; Com a abertura do circuito 2: 1 Unidade Geradora da UHE Tucuruí, rejeitando 315 MW de geração; LT 500 kv Serra da Mesa Rio das Éguas (05L2), abrindo a Interligação Sudeste/Nordeste, na ocasião com um fluxo de 82 MW no sentido Nordeste. Em conseqüência ocorreu à atuação do ECE-1 de desligamento de linhas para controle de so- 5

6 bretensões no eixo Serra da Mesa/Sapeaçu, desligando também a LT 500 kv Rio das Éguas-Bom Jesus da Lapa II; LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C1; Banco de Capacitores BC05, shunt do Barramento de 345 kv, da SE Samambaia. Na seqüência, ocorreu sobretensão nas LT s 500 kv Imperatriz-Colinas-Miracema- Gurupi, vindo a operar, conforme coordenação de ajustes existentes neste tronco, aproximadamente 3 segundos após a abertura da Interligação Norte/Sudeste, a proteção temporizada de sobretensão, do terminal de Gurupi, da LT 500 kv Gurupi-Miracema C2, desligando-a. Decorridos outros 300 milisegundos deste evento, atuou a proteção temporizada de sobretensão, do terminal de Colinas, da LT 500 kv Imperatriz-Colinas C2, a qual foi desligada também. Na UHE Peixe Angical, após o corte de uma unidade geradora pelo ECE, e a perda de sua interligação a SE Gurupi, ficaram as duas unidades remanescentes em operação na Usina, alimentando radialmente as cargas da CELTINS, com o desequilíbrio carga x geração e- xistente levando a correta atuação do ECE local de taxa de variação de freqüência, o qual comandou o desligamento de uma segunda unidade local (n-1), preservando a última unidade em operação conectada às cargas da CELTINS. Por algum motivo que está sendo investigado esta alimentação acabou sendo perdida. Na ocasião ocorreu também, na região Nordeste, o desligamento automático dos Grupos Geradores da UE Rio do Fogo e a atuação do esquema local de chaveamento por sobretensão, na SE Teresina, com o desarme do Banco de Capacitores de 13,8 kv - 01H4 e a energização dos Reatores de 13,8 kv - 01E1 e 01E2, nesta SE. Houve interrupção de 22 MW de cargas da CELTINS, supridas a partir da UHE Peixe Angical. Houve também a interrupção de 100 MW de cargas do Consumidor Industrial Companhia Níquel Tocantins - CNT, supridas a partir da SE Niquelândia, em função do desarme da caldeira 2 local. Com a separação dos subsistemas houve variação transitória de suas freqüências, que passaram de 60,00 Hz para 61,52 Hz na região interligada Norte/Nordeste e para 59,30 Hz na região interligada Sul/Sudeste/Centro Oeste. A normalização do SIN foi iniciada às 14h27min, com o fechamento em anel da LT 230 kv Barro Alto-Niquelândia e concluída às 15h18min com o fechamento do paralelo Sudeste/Nordeste. As cargas da CELTINS foram imediatamente normalizadas, com a transferência de alimentação das mesmas para a SE Miracema. Quanto às cargas interrompidas na CNT, estas foram normalizadas às 15h30min com a normalização da caldeira 2. OBS.: Esta perturbação foi objeto de análise conjunta entre o ONS e Agentes envolvidos, em 22/03/2007, estando o respectivo RAP em fase de elaboração. 6

7 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 20H36MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cidade Industrial Pelotas 3, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 1,35 km da SE Pelotas 3, provocado por árvore cortada por terceiros, fora da faixa de servidão da LT, que ao cair encostou no condutor da citada fase, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Na ocasião desligou também a LT 230 kv Pelotas 3 Quinta, apenas no terminal de Quinta, pela atuação incorreta das proteções Principal e Alternada deste terminal. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar apenas no terminal de Pelotas 3, da LT 230 kv Cidade Industrial Pelotas 3, e no terminal de Quinta da LT 230 kv Pelotas 3 Quinta. Às 20h37min foi normalizada a LT 230 kv Cidade Industrial Pelotas 3. O ONS emitiu RPO referente a esta perturbação. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 20H44MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL, ENERSUL E CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourados das Nações Rosana, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, localizado a 73,78 km do terminal de Rosana, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª zona no terminal de Rosana e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Dourados das Nações. Houve interrupção de 29,3 MW de cargas da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova A- drandina, ligadas em derivação na linha de transmissão. Às 20h45min foi normalizada a linha. 7

8 9- PERTURBAÇÃO DO DIA 13/03/2007 ÀS 23H42MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do terminal de Manso, da LT 230 kv Manso-Nobres, por recepção de sinal de transferência direta de disparo, devido a ruído no canal da teleproteção. Esta perturbação é reincidente, já tendo ocorrido desligamento desta LT pelo mesmo motivo em outras ocasiões, sendo a última delas no dia 01/02/2007 às 18h44min. FURNAS está verificando a causa deste problema. Às 00h22min do dia 14/03/2007 foi normalizada a LT 230 kv Manso-Nobres. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 00H19MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação teve início com uma falta monofásica, envolvendo a fase C, na LT 230 kv Níquel Tocantins-Niquelândia, de causa ainda não determinada, eliminada em 79 ms, pela atuação da proteção de sobrecorrente direcional residual, unidade instantânea, no terminal fonte de Niquelândia. Durante a perturbação desligou também a LT 230 kv Barro Alto Niquelândia, apenas no terminal de Barro Alto, por atuação incorreta da proteção Primária de sobrecorrente direcional residual, associada ao esquema de teleproteção. FURNAS está verificando a causa deste desligamento incorreto. Às 00h34min foi normalizada a LT 230 kv Níquel Tocantins-Niquelândia. Às 00h24min foi normalizada a LT 230 kv Barro Alto Niquelândia. 8

9 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 04H25MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Campo Grande Mimoso C3, devido a um curto-circuito na linha, localizado a 67,12 km do terminal de Campo Grande, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância e de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, sem sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. Às 04h29min foi normalizada a LT 138 kv Campo Grande Mimoso C PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 05H07MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, provocado por um cabo guarda rompido entre as estruturas 244 e 245, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 57,99 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 11h19min a linha foi normalizada. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 10H43MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Santa Maria 3, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 137 km do terminal de Alegrete 2, com causa ainda desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias, associadas ao esquema de teleproteção por sinal permissivo de subalcance, em ambos os terminais da linha. 9

10 Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 16H24MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 440 kv Água Vermelha- Araraquara, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CTEEP) e a terra, provocado por queimada em mangueiras próximas à torre 610 desta LT, eliminado pelas corretas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em primeiras zonas, em ambos os terminais da LT. A LT estava operando com o religamento automático bloqueado devido ao Reator da LT, no terminal de Araraquara, encontrar-se indisponível para operação. A LT foi normalizada às 17h12min. 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 14/03/2007 ÀS 17H25MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação teve início com o desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa- Samambaia C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS) e a terra, de causa indeterminada, corretamente eliminado em 53 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, associadas aos esquemas de teleproteção, no terminal de Serra da Mesa e em zonas 1, no terminal de Samambaia. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramentas computacionais de FURNAS, como tendo ocorrido a 15 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Samambaia. Às 17h35min foi normalizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C2. 10

11 16- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 01H59MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 67,44 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 02h00min a linha foi normalizada. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 12H56MIN - EMPRESA AFETADA : ITE A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 500 kv Rio Verde do Norte-Itumbiara, devido a um defeito no relé da proteção de sobrecorrente do Reator shunt desta linha, localizado no terminal de Rio Verde do Norte, que gerou um comando de desligamento neste terminal, abrindo o disjuntor da linha e enviando sinal de transferência direta de disparo para o terminal de Itumbiara. A linha foi colocada à disposição do ONS às 13h08min. A ITE desabilitou o relé defeituoso e está providenciando a sua substituição. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 14H34MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Cachoeira Dourada- Anhangüera C1, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. 11

12 O defeito foi localizado a 47,0 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve rejeição de carga. Às 14h35min foi normalizada a LT 230 kv Cachoeira Dourada-Anhangüera C PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 14H52MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Canoinhas São Mateus do Sul, somente no terminal de São Mateus do Sul, simultâneo ao desligamento da linha de subtransmissão de 138 kv Canoinhas Mafra circuito 1, onde houve um curtocircuito monofásico, pela atuação incorreta da proteção Primária de sobrecorrente direcional residual, associada ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, neste terminal. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar, no terminal de São Mateus do Sul, da LT 230 kv Canoinhas São Mateus do Sul. O ONS emitiu RPO referente a esta perturbação. A ELETROSUL informou que no terminal de Canoinhas houve transmissão do sinal de bloqueio do esquema de teleproteção, contudo, devido provavelmente a ruído no canal de comunicação ( carrier ), não houve recepção deste sinal no terminal de São Mateus do Sul, acarretando a atuação da proteção. 20- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 15H12MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR-1, 230/13,8/13,8 kv 50 MVA, da SE Porto Alegre 13, no lado Primário, por atuação acidental do relé de bloqueio do mesmo, provocado pela equipe de manutenção. Houve interrupção de 28 MW de cargas da CEEE Distribuidora, conectadas à Barra P2 de 13,8 kv. Às 15h15min foi normalizado o Transformador TR-1, da SE Porto Alegre

13 O ONS emitiu RPO referente a esta perturbação. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 16H08MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL E COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Guaíra, devido a um curto-circuito monofásico na linha de transmissão, envolvendo a fase B, localizado a 148 km do terminal de Dourados, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 18H59MIN - EMPRESA AFETADA : CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Irapé-Montes Claros 2, devido a uma atuação acidental da proteção Alternada de sobrecorrente direcional residual, associada ao esquema de teleproteção, em Irapé, durante a ecução de serviços relacionados à entrada em operação da LT 230 kv Irapé-Araçuaí 2. O terminal de Montes Claros 2 desarmou pela recepção de transferência direta de disparo. Com a rejeição provocada pelo desligamento automático da LT, houve o desligamento das Unidades Geradoras da UHE Irapé, rejeitando 300 MW de geração, por atuação incorreta das respectivas proteções de sobrefreqüência. Às 19h02min foi normalizada a LT 345 kv Irapé-Montes Claros PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 19H01MIN - EMPRESA AFETADA : NOVATRANS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa- Samambaia C3, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, não tendo sido informada a fase envolvida, provocado provavelmente por descarga atmosférica, correta- 13

14 mente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de sobrecorrente direcionais residuais, associadas aos esquemas de teleproteção Permissivos de Sobrealcance, em ambos os terminais. Houve o baipasse do Banco de Capacitores Série da linha no terminal de Samambaia. Às 19h05min foi normalizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C3. Às 19h06min foi inserida a Compensação Série da LT no terminal de Samambaia. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 19H01MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Itapaci-Barro Alto, devido a um curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases Branca e Azul (fases B e C FURNAS) e a terra, causado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 80 ms, pelas atuações das proteções Primárias de distância para faltas entre fases, associada ao esquema de teleproteção da linha e de sobrecorrente direcional, unidade instantânea, no terminal fonte de Barro Alto. A falta foi localizada, com auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido próximo ao terminal de Barro Alto. Houve rejeição de 49,47 MW de cargas da CELG. Às 19h03min foram normalizadas a LT 230 kv Itapaci-Barro Alto e as cargas interrompidas na CELG. 25- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 19H08MIN - EMPRESA AFETADA : NOVATRANS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa- Samambaia C3, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, de fase envolvida não informada, provocado provavelmente por descarga atmosférica, corretamente eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de sobrecorrente direcionais residuais, associadas aos esquemas de teleproteção Permissivos de Sobrealcance, em ambos os terminais. 14

15 Houve o baipasse do Banco de Capacitores Série da linha no terminal de Samambaia. A falha foi localizada pelos relés digitais a cerca de 157,3 km da SE Serra da Mesa. Às 19h14min foi normalizada a LT 500 kv Serra da Mesa-Samambaia C3. Às 19h27min foi inserida a Compensação Série da LT no terminal de Samambaia. 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 19H18MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Itapaci-Barro Alto, devido a um curto-circuito bifásico-terra, envolvendo as fases Branca e Azul (fases B e C FURNAS) e a terra, causado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 80 ms, pelas atuações das proteções Primárias de distância para faltas entre fases, associada ao esquema de teleproteção da linha e de sobrecorrente direcional, unidade instantânea, no terminal fonte de Barro Alto. A falta foi localizada, com auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido próximo ao terminal de Barro Alto. Houve rejeição de 46 MW de cargas da CELG. Às 19h20min foram normalizadas a LT 230 kv Itapaci-Barro Alto e as carga interrompidas na CELG. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 15/03/2007 ÀS 23H51MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Adrianópolis-Grajaú, pela atuação acidental da proteção Alternada de distância para faltas entre fases, em zona 1, devido a um curto-circuito no circuito secundário do DCP da linha, com desarme do quick-lag dos secundários dos TP s, no terminal de Grajaú, enviando sinal de transferência de disparo para o terminal de Adrianópolis. Às 23h58min foi normalizada a LT 500 kv Adrianópolis-Grajaú. 15

16 28- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 04H46MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Não houve interrupção de cargas. Às 04h47min a linha foi normalizada. 29- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 09H23MIN - EMPRESAS AFETADAS : STE E ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Reator RL-1, 230 kv 30 MVAr, da SE Maçambará, provocado pela equipe de manutenção, que estava trabalhando na SGI 8445/07. Não houve sinalização de relé atuado. Às 09h29min foi normalizado o Reator RL-1, da SE Maçambará. 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 12H44MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Blumenau Palhoça, devido a um curto-circuito monofásico na linha, sem informação da fase envolvida, localizado a 22,72 km do terminal de Blumenau, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo de Subalcance, em ambos os terminais da linha. Houve atuação do esquema de religamento automático monopolar, sem sucesso, devido à reincidência do defeito, o que resultou na abertura tripolar definitiva da linha. Às 12h46min foi normalizada a linha. 16

17 31- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 15H41MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Santo Antônio de Jesus-Funil (04F2), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, com característica de alta resistência de falta, de causa ainda não identificada, eliminado pelas atuações, no terminal de Santo Antonio de Jesus, da proteção de distância para faltas a terra em sobrealcance e no terminal de Funil, da proteção de sobrecorrente direcional residual, unidade temporizada, abrindo os disjuntores de Santo Antônio de Jesus em 1051 ms e o de Funil em 1299 ms. Às 15h50min foi normalizada a LT 230 kv Santo Antônio de Jesus-Funil (04F2). 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 19H37MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 4,95 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 19h38min a linha foi normalizada. 33- PERTURBAÇÃO DO DIA 16/03/2007 ÀS 21H16MIN - EMPRESAS AFETADAS : COPEL E DUKE ENERGY A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Chavantes Figueira, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 90,6 km do terminal de Figueira, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional com Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. 17

18 Às 21h16min foi normalizada a linha. 34- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 04H11MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 53,83 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 04h12min a linha foi normalizada. 35- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 08H31MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Alta- Espora, devido a um curto-circuito monofásico, provocado por descarga atmosférica, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Não temos informações sobre a proteção atuada no terminal da UHE Espora. A falta foi localizada a 42,2 km de distância do terminal de Cachoeira Alta. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 32 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrevelocidade. Não houve rejeição de cargas. Às 08h33min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta-Espora. Às 08h47min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. 18

19 Às 08h52min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 10h50min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 36- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 12H24MIN - EMPRESA AFETADA : ELETROSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Nova Prata 2 Passo Fundo, devido a um curto-circuito trifásico, sem informação da localização do defeito, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, e das proteções Secundárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. 37- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 16H04MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático das LT s 138 kv Campos Novos Herval do Oeste Vidal Ramos circuitos 1 e 2, devido a curtos-circuitos monofásicos simultâneos, envolvendo as fases A, sem informação da localização dos mesmos, provocados por descargas atmosféricas, eliminados pelas atuações das proteções de distância e de sobrecorrente direcionais residuais, em todos os terminais. Houve interrupção momentânea de fornecimento a SE Campos Novos, da CELESC. Houve atuação do esquema de religamento automático tripolar, com sucesso, em todos os terminais. 19

20 38- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 20H27MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 42,39 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 20h28min a linha foi normalizada. 39- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 21H05MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Itutinga (FURNAS)- Juiz de Fora 1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS e CEMIG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, corretamente eliminado em 74 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância, associadas aos esquemas de teleproteção Permissivos de Sobralcance, no terminal de Juiz de Fora 1 e em 1ª s zonas no terminal de Itutinga (FURNAS). A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 11 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Itutinga. A LT foi restabelecida através do esquema de religamento automático, com sucesso. 20

21 40- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 22H23MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Corumbá-Brasília Sul, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase A FURNAS) e a terra, de causa indeterminada, corretamente eliminado em 81 ms, pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para falhas a terra, em zonas 1, no terminal de Corumbá e Principal de distância, associada à teleproteção, no terminal de Brasília Sul. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 75 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Brasília Sul. Às 22h29min foi normalizada a LT 345 kv Corumbá-Brasília Sul. 41- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 22H26MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 10,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 22h27min a linha foi normalizada. 42- PERTURBAÇÃO DO DIA 17/03/2007 ÀS 22H50MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, do terminal de Teresina II, da LT 500 kv Sobral III-Teresina II (05V8), pela atuação da lógica de teleproteção (recepção de sinal de transferência direta de disparo mantido), coincidente com trabalhos no terminal da SE Sobral III. A LT permaneceu energizada por Sobral III. 21

22 Às 22h53min foi normalizada a LT 500 kv Sobral III-Teresina II (05V8). 43- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 01H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Gurupi-Miracema C1, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS e A ELETRONORTE) e a terra, de causa indeterminada, corretamente eliminado em 65 ms, pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para falhas a terra, associadas aos esquemas de teleproteção Permissivos por Sobrealcance, em ambos os terminais. Devido ao elevado fluxo na Interligação Norte/Sudeste, a abertura desta LT fez atuar corretamente a Lógica 1 dos ECE da mesma, comandando o corte de geração na UHE Tucuruí, para desligamento das unidades geradoras 02 e 10, rejeitando 500 MW nas mesmas. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 45 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Gurupi. Às 01h15min foi normalizada a LT 500 kv Gurupi-Miracema C PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 12H06MIN - EMPRESA AFETADA : ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TF-01, 138/13,8 kv 25 MVA, da SE Dourados das Nações, para um defeito em circuito alimentador de 13,8 kv, devido à atuação incorreta da proteção de sobrecorrente residual do lado Secundário deste Transformador. Houve interrupção de 6,9 MW de cargas da ENERSUL, conectadas na Barra de 13,8 kv. Às 12h07min foi normalizado o Transformador TF-01, da SE Dourados das Nações. A ENERSUL informou que foram realizados testes na proteção de sobrecorrente residual do circuito geral de 13,8 kv, constatando falha no relé. A substituição do mesmo foi agendada para o dia 19/03/

23 45- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 14H35MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V9), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, de causa ainda não identificada, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em subalcance, associadas às lógicas de teleproteção, em ambos os terminais. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 6 km de distância da SE Sobral III e a 349 km da SE Teresina II. Às 14h51min foi normalizada a LT 500 kv Teresina II-Sobral III (05V9). 46- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 15H16MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Não houve interrupção de cargas. Às 15h17min a linha foi normalizada. 47- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 16H12MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Angelim-Messias (04M7), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, provocado por cabo pára-raios partido por avião de pulverização entre as estruturas 70/1 e 70/2 da LT, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em subalcance e lógica de teleproteção associada, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Messias em 50 ms e o de Angelim em 75 ms. Na ocasião ocorreu religamento automático do terminal de Angelim, sem sucesso, devido à ocorrências de um curto-circuito 23

24 bifásico-terra, envolvendo as fase B e C, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas entre fases, em subalcance, no terminal de Angelim, abrindo o disjuntor local em 133 ms. O LDL da linha indicou o defeito como tendo ocorrido a 8 km de distância da SE Angelim. Na ocasião ocorreu uma redução de cargas do Consumidor Industrial Braskem de 170 MW para 70 MW e rejeição natural de outros 70 MW na região. Às 16h16min foi realizada tentativa de energização, pelo terminal de Messias, da LT 230 kv Angelim-Messias (04M7), mais uma vez sem sucesso, devido à ocorrência de um defeito trifásico, pela mesma causa, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas entre fases, em subalcance, abrindo o disjuntor local em 50 ms. Às 22h05min foi realizada tentativa de energização, pelo terminal de Angelim, da LT 230 kv Angelim-Messias (04M7), sem sucesso, devido à ocorrência de um defeito trifásico, pela mesma causa, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas entre fases, em subalcance, abrindo o disjuntor deste terminal em 150 ms. Às 23h38min foi normalizada a LT 230 kv Angelim-Messias (4M7). 48- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 20H11MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 2ª zona, no terminal de Cachoeira Dourada e em 1ª zona, no terminal de Quirinópolis. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 86,0 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 20h12min a linha foi normalizada. 24

25 49- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 21H16MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 20,81 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 21h18min a linha foi normalizada. 50- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 21H23MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS, ELETRONORTE E CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Rio Verde-Couto Magalhães, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C - FUR- NAS e A ELETRONORTE e CELG) e a terra, causada por uma descarga atmosférica, corretamente eliminada em 330 ms (existe temporização intencional de 80 ms no terminal de Rio Verde), pela atuação da proteção Primária de distância para faltas a terra, em zona 1, no terminal de Couto Magalhães e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Rio Verde. Houve rejeição de 31,2 MW de cargas da CELG, sendo 21,6 MW na SE Rio Claro e 9,6 na SE Parque das Emas, que são alimentadas em derivação na LT. A falha foi localizada, através de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo o- corrido a 89 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Rio Verde. Às 21h28min foi normalizada a LT 138 kv Rio Verde-Couto Magalhães. 25

26 51- PERTURBAÇÃO DO DIA 18/03/2007 ÀS 22H36MIN - EMPRESA AFETADA : ELETRONORTE A perturbação teve início com a incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A ELETRONORTE) e a terra, na LT 230 kv Marabá-CVRD, de causa desconhecida, localizado a 47 km do terminal de Marabá, o qual não foi eliminado pela proteção da linha, no terminal fonte de Marabá, tendo em vista sua recusa de atuação devido ao recebimento de sinal de bloqueio neste terminal. Nestas circunstâncias, a eliminação do defeito que ocorreu em 500 ms, demandou a atuação da proteção de sobrecorrente residual, unidade temporizada, do lado de 230 kv do Banco de Autotransformadores MBAT7-01, 500/230/13,8 kv 300 MVA, como função de retaguarda, desligando o mesmo. Houve rejeição de 138 MW de cargas, sendo 85 MW na CVRD e 53 MW na Mineradora Serra do Sossego. Às 22h43min foi normalizado o Banco de Autotransformadores MBAT7-01, da SE Marabá. 26

27 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 DATA E HO- RA 12/03/ H17MIN 12/03/ H30MIN 12/03/ H33MIN 12/03/ H33MIN 13/03/ H30MIN 13/03/ H38MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEEE FURNAS ITAIPU NAL FURNAS CTEEP CEMIG ELETROSUL CELESC BINACIO- ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES Desligamento automático da LT 230 kv Charqueadas Scharlau, Normalização: 02h18min. Não houve atuação. - devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Charqueadas e Secundárias de distância, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático, acidental, do terminal da Normalização: 02h32min. Não houve atuação. - UHE Itaipu, da LT 500 kv Foz do Iguaçu-UHE Itaipu 60 Hz C4, durante testes diários de canal de teleproteção. Desligamento automático do Compensador Estático nº 1, da SE Campos, devido à falha no sistema de refrigeração das válvulas. Desligamento automático da LT 230 kv Cabreúva- Edgard de Souza C-5, devido a um curto circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações corretas de suas respectivas proteções de distância, em primeira zona, em ambos os terminais. Normalização: 00h14min do dia 13/03/2007. Não houve atuação. - Normalização: 19h34min. Não houve atuação. - Desligamento automático da UG-01, da UHE São Normalização: PR 16h30min do dia Simão, rejeitando 263 MW de geração, por causa não 15/03/2007. informada. Desligamento automático da LT 138 kv Jorge Lacerda A Vidal Ramos Jr., ramal Cervejaria Brahma CELESC e do CI CBC. Houve rejeição de 6 MW de cargas da Catarinense, devido a um curto-circuito monofásico, Normalização: 13h40min. envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais da linha. Não houve atuação. - Não houve atuação. - 27

28 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 DATA E HO- RA 13/03/ H42MIN 13/03/ H23MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL CELESC FURNAS NOVATRANS ELETRONORTE TSN CELTINS ENERPEIXE CHESF ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Jorge Lacerda A Vidal Ramos Jr., circuitos 1 e 2, devido a curtos-circuitos bifásicos-terra, envolvendo as fases B e C de ambos os circuitos, provocados por descargas atmosféricas, eliminados pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª s zonas, em todos os terminais das linhas. Desligamento automático da LT 500 kv Serra da Mesa Gurupi C1, devido à ocorrência de um curtocircuito monofásico, interno, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em ambos os terminais. Cerca de 16,4 segundos após o desligamento desta LT, antes ainda da sua normalização, ocorreu um novo curto-circuito monofásico, também provocado por descarga atmosférica, agora na LT 500 kv Serra da Mesa Gurupi C2, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, no terminal de Serra da Mesa e em zonas de sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção (POTT), no terminal de Gurupi. Os desligamentos automáticos das duas LT s 500 kv Serra da Mesa-Gurupi, caracterizaram a abertura da Interligação Norte/Sudeste, interrompendo um fluxo de 2327 MW no sentido Sudeste. A perda desta Interligação, nas condições de fluxo praticado, fez acionar a Lógica 1 dos ECE da mesma, comandando vários outros desligamentos. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 11,4 MW de cargas da CELESC e do CI CBC. Normalização: 13h44min. Houve rejeição de 22 MW de cargas da CELTINS e de 100 MW do CI CNT. Normalização: 14h47min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - Foram corretas as atuações dos ECE das Interligações Norte/Sudeste e Sudeste/Nordeste, bem como de taxa de freqüência da UHE Peixe Angical, ocorridos no desenvolvimento da perturbação. - 28

29 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 DATA E HO- RA 13/03/ H26MIN 13/03/ H28MIN 13/03/ H36MIN 13/03/ H44MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS COPEL ENERPEIXE CEEE ELETROSUL ENERSUL CTEEP ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do grupo gerador G2, 138 kv 67 MVA, da UHE Santa Clara, devido à queima de fusível da placa eletrônica de controle da comporta da tomada de água, provocado por descarga atmosférica. O grupo estava gerando 55 MW. Houve atuação acidental do relé de bloqueio hidráulico. O ONS emitiu RPO referente a esta perturbação. Desligamento automático da UG-02, da UHE Peixe Angical, rejeitando 100 MW de geração, devido à atuação acidental do ECE da Interligação Norte / Sudeste por defeito em canal de comunicação Carrier. Desligamento automático da LT 230 kv Cidade Industrial Pelotas 3, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por árvore cortada por terceiros, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Na ocasião desligou também a LT 230 kv Pelotas 3 Quinta, apenas no terminal de Quinta, pela atuação incorreta das proteções Principal e Alternada deste terminal. Desligamento automático da LT 138 kv Dourados das Nações Rosana, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em 1ª zona no terminal de Rosana e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Dourados das Nações. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 21h37min. Não houve atuação. - Normalização: 21h33min. Não houve atuação. - Normalização: 20h37min. Não houve atuação. - Houve rejeição de 29,3 MW de cargas da ENERSUL. Normalização: 20h45min. Não houve atuação. - 29

30 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 DATA E HO- RA 13/03/ H42MIN 14/03/ H19MIN 14/03/ H25MIN 14/03/ H07MIN 14/03/ H53MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS ELETRONORTE FURNAS ELETROSUL ENERSUL CELG FAFEN ORIGEM E CAUSA Desligamento automático, acidental, do terminal de Manso, da LT 230 kv Manso-Nobres, por recepção de sinal de transferência direta de disparo, devido a ruído no canal da teleproteção. A perturbação teve início com uma falta monofásica, envolvendo a fase C, na LT 230 kv Níquel Tocantins-Niquelândia, de causa ainda não determinada, eliminada pela atuação da proteção de sobrecorrente direcional residual, unidade instantânea, no terminal fonte de Niquelândia. Durante a perturbação desligou também a LT 230 kv Barro Alto Niquelândia, apenas no terminal de Barro Alto, por atuação incorreta da proteção Primária de sobrecorrente direcional residual, associada ao esquema de teleproteção. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Normalização: 00h22min do dia 14/03/2007. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Não houve atuação. - Normalização: 00h24min. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 138 kv Campo Grande Mimoso C3, devido a um curto-circuito na linha, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância e de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção, em ambos os terminais da linha. Normalização: 04h29min. Não houve atuação. - Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Normalização: 11h19min. Não houve atuação. - Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha a terra, provocado por um cabo guarda rompido entre as estruturas 244 e 245, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático da unidade geradora TG-2, Normalização: ND. Não houve atuação. - da UTE Fafen, rejeitando 2 MW de geração, por atuação incorreta de proteção da unidade. 30

31 ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 12/03/2007 A 18/03/2007 DATA E HO- RA 14/03/ H43MIN 14/03/ H59MIN 14/03/ H23MIN 14/03/ H27MIN 14/03/ H07MIN 14/03/ H20MIN 14/03/ H18MIN CHESF CHESF TRACTEBEL ENERPEIXE CCBE CESP EMPRESAS ORIGEM E CAUSA ENVOLVIDAS CEEE Desligamento automático da LT 230 kv Alegrete 2 Santa Maria 3, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, com causa ainda desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias, associadas ao esquema de teleproteção por sinal permissivo de subalcance, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático do Compensador Estático 09Q1 e 09Q2, da SE Campina Grande II, devido a baixo fluxo de água e resfriamento condutividade 2º grau. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: Imediata. Não houve atuação. - Normalização: 11h09min. Não houve atuação. - OBSERVAÇÕES Desligamento automático do Compensador Estático 09Q1, da SE Campina Grande II, devido à perda de água de refrigeração. Normalização: 17h32min. Não houve atuação. - A perturbação consistiu no desligamento automático Normalização: 17h59min. Não houve atuação. - do grupo gerador GH2, 230 kv 202 MVA, da UHE Salto Osório, provocado por mau contato em um cabo no regulador de velocidade. O grupo estava gerando 140 MW. Houve atuação acidental do relé de bloqueio mecânico. Desligamento automático da UG-03, da UHE Peixe Normalização: 14h54min. Não houve atuação. - Angical, devido à alta temperatura no mancal de escora. Desligamento automático da UG-01, da UHE Capim Normalização: 14h51min. Não houve atuação. - Branco, rejeitando 70 MW de geração, devido à falha no sistema de medição de água de refrigeração. Desligamento automático da UG-06, da UHE Jupiá, Normalização: 21h39min. Não houve atuação. - rejeitando 110 MW de geração, devido ao bloqueio da turbina por causa que está sendo averiguada. 31

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