PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007



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Transcrição:

PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL SÍNTESE GERENCIAL PERÍODO: SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 RELATÓRIO ONS - 3/124/07 EMITIDO EM: 15/06/2007 1

PROCESSO: Análise de Perturbações Resumo: Este relatório, elaborado com periodicidade semanal, tem por objetivo relacionar as principais perturbações verificadas no Sistema Interligado Brasileiro, apresentando um sumário daquelas com maior impacto, acompanhamento de providências tomadas e uma tabela geral informando: - Data e hora; - Empresas envolvidas; - Origem e causa; - Interrupção de carga e normalização; - Desempenho de ECE's; 2

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO NA SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 1- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/06/2007 ÀS 05H57MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 6,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 05h58min a linha foi normalizada. 2- PERTURBAÇÃO DO DIA 04/06/2007 ÀS 16H26MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELPA E ELETRONORTE A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv Rurópolis-Tapajós, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Azul (fase A ELETRONORTE e CELPA) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 65,4 ms, pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Tapajós. A falta foi localizada a 128 km do terminal de Rurópolis. Houve rejeição de 41 MW de cargas da CELPA na região de Santarém. Às 16h30min foi normalizada a LI 138 kv Rurópolis-Tapajós, voltando a desligar, pelo mesmo motivo e relés atuados às 16h34min. Às 16h37min foi definitivamente normalizada a LI. 3

3- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 00H08MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada- UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 12,8 km do terminal de Cachoeira Dourada. Não houve interrupção de cargas. Às 00h15min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis. 4- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 16H19MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETRONORTE E CELPA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Altamira-Rurópolis, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Vermelha (fase C ELETRONORTE) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 88 ms, pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Altamira. Houve rejeição de 40 MW de cargas da CELPA. Às 16h22min foi normalizada a LT 230 kv Altamira-Rurópolis e às 16h25min as cargas interrompidas. 5- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 18H26MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu na desenergização da Barra B 345 kv, da SE Itutinga (FUR- NAS), em decorrência do desligamento automático das LT s 345 kv Itutinga (CEMIG)- Itutinga (FURNAS) C2, Furnas-Itutinga C2, Adrianópolis-Itutinga C2 e Itutinga-Juiz de 4

Fora, todas apenas no terminal da SE Itutinga (FURNAS), pela atuação acidental da proteção diferencial de Barras (relé PVD). A atuação desta proteção foi ocasionada pelo não restabelecimento das informações de corrente da LI 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2 para a malha diferencial, quando do retorno da manutenção, devido a esquecimento do fechamento da respectiva chave flex-test de corrente. Às 18h36min foi normalizada a LT 345 kv Furnas-Itutinga C2. Às 18h37min foi normalizada a LT 345 kv Adrianópolis-Itutinga C2. Às 19h20min foi normalizada a LI 345 kv Itutinga-Juiz de Fora. Às 18h36min foi normalizada a Barra B - 345 kv, da SE Itutinga (FURNAS). Às 10h30min, do dia 06/06/2007, foi normalizada a LI 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2. 6- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 20H57MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase A CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 33,9 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,25 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 18,48 MW de cargas da CELG. Às 20h58min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. 5

Às 21h02min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 21h26min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 21h28min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 21h40min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 7- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 21H45MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, de causa ainda não identificada, eliminado corretamente pelas atuações das proteções de distância, associadas à lógica de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal Permissivo, em ambos os terminais, abrindo os disjuntores de Sobral II em 100 ms e o de Piripiri em 80 ms. Às 21h51min foi energizada a LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), pelo terminal da SE Piripiri. Às 21h55min foi normalizada a LT 230 kv Piripiri-Sobral II (04L1), na SE Sobral II. 8- PERTURBAÇÃO DO DIA 05/06/2007 ÀS 22H34MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,43 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 22h36min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). 6

9- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 11H31MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, provocado pela atuação acidental da proteção de falha de disjuntor do Reator RE 2, 230 kv 27 MVAr, da SE Dourados, durante intervenção no mesmo. Para o terminal de Guaíra houve recepção de transferência direta de disparo. Às 11h48min foi normalizada a LT 230 kv Dourados Guaíra. 10- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 18H58MIN - EMPRESAS AFETADAS : FURNAS E CEMIG A perturbação consistiu no desligamento automático do Banco de Autotransformadores T4, 150 MVA 345/138 kv, da SE Barreiro, pela atuação do relé de gás (Bucholtz - função 63), da unidade da fase Azul, tendo na análise do óleo sido constatada a presença de hidrogênio e acetileno, denotando a ocorrência de arco elétrico interno. Embora a SE Barreiro seja do Agente CEMIG, o Banco T4 pertence ao Agente FURNAS. A unidade da fase com defeito foi substituída pela reserva e o Banco de Autotransformadores retornou à operação no dia 09/06/2007, às 18h24min. 11- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 20H42MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 76,3 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. 7

Às 20h43min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). 12- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 21H08MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 49,4 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h10min a linha foi normalizada. 13- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 22H09MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático do Reator shunt 05E4, da LT 500 kv Angelim II-Xingó (05V1), no terminal da SE Angelim II, pela atuação do relé de bloqueio, sinalizando vibração em 1º grau na unidade da fase Vermelha. Após inspeção realizada pelo Agente, nada de anormal foi encontrado, retornando o Reator à operação às 23h49min. 14- PERTURBAÇÃO DO DIA 06/06/2007 ÀS 23H18MIN - EMPRESA AFETADA : CTEEP A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR 3-440/138 kv, da SE Mogi Mirim 3, pela atuação do relé de gás, em 2º grau, da fase Vermelha do Comutador sob Carga, quando de manobra de comutação de tapes. 8

Foram efetuadas verificações no TR-3 e nada de anormal foi encontrado, sendo o mesmo normalizado às 13h28min, do dia 07/06/2007. 15- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 02H22MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 55,94 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,27 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 23,60 MW de cargas da CELG. Às 02h22min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. Às 02h23min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 02h34min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 02h38min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 02h43min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 9

16- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 03H19MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 55,94 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,35 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 16,50 MW de cargas da CELG. Às 03h21min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta. Às 03h22min foi normalizada a LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 03h34min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 03h38min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 03h42min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 17- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 09H35MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT, ELETROSUL E AES-SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real, devido a um curto-circuito bifásico a terra na linha, envolvendo as fases B e C, localizado a 55 km do terminal de Nova Santa Rita, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, associadas ao esquema de teleproteção Permissivo por Sobrealcance, em ambos os terminais. 10

Após a abertura da LT houve também o desligamento automático dos Transformadores TR-1 e TR-2, ambos de 230/69/13,8 kv 83 MVA, da SE Lajeado 2 (alimentada em derivação na linha), em seus lados primários, pelas atuações das respectivas proteções de subtensão. Houve interrupção de 61 MW às cargas da AES-SUL, na SE Lajeado 2. Às 09h36min foi normalizada a LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real. Às 09h37min foi normalizado o atendimento às cargas interrompidas. 18- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 19H38MIN - EMPRESAS AFETADAS : ELETROSUL E CELESC A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Ilhota Joinville, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, sem informação de localização do defeito, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático tripolar da linha. 19- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 21H45MIN - EMPRESA AFETADA : FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul (fase C FURNAS) e a terra, de causa desconhecida, corretamente eliminado em 60 ms, pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Adrianópolis e da proteção Principal de distância para falhas a terra, associada ao esquema de teleproteção, e Alternada de distância para falhas a terra, em zona 1, no terminal de Macaé Merchant. A falha foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 78 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de Macaé Merchant. Às 21h50min foi normalizada a LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2. 11

20- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 21H56MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha (fase C CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O Localizador de Defeitos identificou a falha a 55 km do terminal de Quirinópolis. Não houve interrupção de cargas. Às 21h57min a linha foi normalizada. 21- PERTURBAÇÃO DO DIA 07/06/2007 ÀS 22H01MIN - EMPRESAS AFETADAS : AMPLA E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases A e B FURNAS) e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, corretamente eliminado em 56 ms, pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 36 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de São José. Às 22h03min foi normalizada a LI 138 kv São José Magé C2. 22- PERTURBAÇÃO DO DIA 08/06/2007 ÀS 05H27MIN - EMPRESA AFETADA : COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Apucarana-Figueira, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 102 km do terminal de Apucarana, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, no terminal de Apucarana, e de sobrecorrente direcionais resi- 12

duais, em ambos os terminais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio e da proteção Secundária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Figueira. Às 05h29min foi normalizada a LT 230 kv Apucarana-Figueira. 23- PERTURBAÇÃO DO DIA 08/06/2007 ÀS 19H36MIN - EMPRESAS AFETADAS : CTEEP, ELETROSUL E ENERSUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Nações- Porto Primavera-Rosana C2, devido a um curto-circuito monofásico, localizado a 99,8 km do terminal de Rosana, envolvendo a fase Branca (fase B - CTEEP) e a terra, provocado por causa desconhecida, eliminado pela atuação correta, das proteções de distância,em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourado das Nações e Rosana. Houve interrupção de 33,1 MW de cargas da ENERSUL, nas SE s Ivinhema e Nova Andradina, ligadas em derivação na linha de transmissão. O religamento automático da LT encontra-se bloqueado, sendo a LT restabelecida manualmente às 19h37min. 24- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 03H15MIN - EMPRESA AFETADA : VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, para um defeito na LT 138 kv Cachoeirinha 1-Taquara, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, neste terminal. A geração do Parque Eólico era de 85 MW. Às 03h40min foi normalizada a LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. 13

25- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 20H58MIN - EMPRESA AFETADA : CHESF A perturbação consistiu no desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Teresina- Teresina II (04L4), no terminal de Teresina, permanecendo a LT energizada em vazio, por provável defeito no cartão 7TW1530 (BAC75), da lógica de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT), do relé 7SL32, da SE Teresina. Às 21h02min foi normalizada a LT 230 kv Teresina-Teresina II (04L4). 26- PERTURBAÇÃO DO DIA 09/06/2007 ÀS 22H28MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, localizado a 158 km do terminal de Camaquã, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento automático monopolar da linha. 27- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 04H04MIN - EMPRESAS AFETADAS : CEEE-GT E VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, localizado a 20 km do terminal de Osório 2, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas. Houve também o desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, no terminal de Lagoa dos Barros. As causas estão sendo investigadas. 14

Houve interrupção de cargas do Consumidor Industrial Fibraplac, que é ligado em derivação na LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2 e da geração do Parque Eólico, de 100 MW, pela abertura incorreta da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. Houve atuação, com sucesso, do esquema de religamento monopolar da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2. Às 04h23minn foi normalizada a LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. 28- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 04H14MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. A falha foi localizada a 54,3 km do terminal de Quirinópolis. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 18,32 MW de cargas da CELG, na SE Cachoeira Alta. A LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta foi normalizada às 04h16min. Às 04h33min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 04h42min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 04h49min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 15

29- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 05H35MIN - EMPRESAS AFETADAS : CELG E ESPORA ENERGÉTICA A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora, devido a um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Não temos informações sobre a proteção atuada no terminal da UHE Espora. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,80 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Não houve rejeição de cargas. Às 05h36min foi normalizada a LT 138 kv Cachoeira Alta-UHE Espora. Às 05h50min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 06h02min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. Às 06h03min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. 30- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 06H10MIN - EMPRESAS AFETADAS : AMPLA E FURNAS A perturbação consistiu no desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha (fases A e B FURNAS) e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, corretamente eliminado em 56 ms, pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância para falhas entre fases, em zonas 1, em ambos os terminais. A falta foi localizada, com o auxílio de ferramenta computacional de FURNAS, como tendo ocorrido a 37 % do comprimento total da linha, medidos a partir do terminal de São José. Às 06h12min foi normalizada a LI 138 kv São José Magé C2. 16

31- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 06H47MIN - EMPRESA AFETADA : CEEE-GT A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 230 kv Caxias Caxias do Sul 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, localizado a 17,3 km do terminal de Caxias, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Às 06h48min foi normalizada a LT 230 kv Caxias Caxias do Sul 2. 32- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 17H11MIN - EMPRESA AFETADA : VENTOS DO SUL A perturbação consistiu no desligamento automático do Transformador TR03, 230/34,5 kv 50 MVA, da SE Lagoa dos Barros, para um defeito no alimentador de 34,5 kv Parque dos Índios circuito 6, pela atuação incorreta da proteção de sobrecorrente de neutro do Transformador de Aterramento local. As causas estão sendo investigadas pelo Agente. A geração do Parque Eólico dos Índios era de 4 MW. Às 17h23min foi normalizado o Transformador TR03, da SE Lagoa dos Barros. 33- PERTURBAÇÃO DO DIA 10/06/2007 ÀS 22H13MIN - EMPRESA AFETADA : CELG A perturbação consistiu no desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis- Cachoeira Alta, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B CELG) e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. O defeito foi localizado como tendo ocorrido a 48 km do terminal de Quirinópolis. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. 17

Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,56 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Houve rejeição de 17,80 MW de cargas da CELG. Às 22h16min foram normalizadas as LT s 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta e Quirinópolis-Rio Verde (CELG). Às 22h38min foi sincronizada a UG 03, da UHE Espora. Às 22h39min foi sincronizada a UG 01, da UHE Espora. Às 22h57min foi sincronizada a UG 02, da UHE Espora. 18

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 04/06/2007 01H53MIN 04/06/2007 02H36MIN 04/06/2007 03H42MIN 04/06/2007 05H57MIN 04/06/2007 10H46MIN 04/06/2007 14H15MIN 04/06/2007 15H20MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS PETROBRÁS CEMIG CESP CELG ELETROSUL CEMIG ELETRONORTE CEMAR ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da Unidade Geradora TG2A, da UTE Três Lagoas, rejeitando 68 MW de geração, por atuação da proteção de alta temperatura do óleo do Transformador Elevador. Desligamento automático da UG 1, da UHE Queimado, rejeitando 35 MW de geração, devido a baixo nível de óleo do mancal. Desligamento automático da UG 4, da UHE Jupiá, rejeitando 100 MW de geração, sem indicação de proteção atuada. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Abertura automática do Disjuntor de 525 kv, nº de operação 1062, da SE Itá, pela atuação da proteção intrínseca da fase C, provocado por baixa pressão de óleo devido falha na tubulação de óleo. Desligamento automático da UG 1, da UHE Nova Ponte, rejeitando 125 MW de geração, devido à atuação do relé de bloqueio, sem sinalização de proteção atuada. Desligamento automático da Barra de 69 kv da SE Porto Franco, devido à atuação da válvula de segurança de um Transformador de Aterramento local. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 03h33min. Normalização: 10h12min. Normalização: 17h39min. Normalização: 05h58min. Normalização: 15h50min. Normalização: 14h46min. Houve rejeição de 10,8 MW de cargas da CEMAR. Normalização: 15h41min. 19

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 04/06/2007 16H26MIN 05/06/2007 00H08MIN 05/06/2007 02H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELPA ELETRONORTE CELG TRACTEBEL ELETROSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LI 138 kv Rurópolis- Tapajós, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Tapajós. Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Dourada-UTE Quirinópolis, devido à incidência de um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático do Grupo Gerador GT7, 230 kv 411 MVA, da UTE Jorge Lacerda C, rejeitando 210 MW de geração, pela atuação da proteção de perda de excitação, provocado por falha no sistema de excitação. OBS.: A TRACTEBEL informou que após a ressincronização e normalização da unidade, percebeu-se que estava sendo gerado 178 MW-médios e que a unidade estava operando com a informação a vazio, sem sincronismo. Foi constatada então pela manutenção da Usina a desconexão dos cabos do disjuntor da unidade, que indicam que a mesma está sincronizada. Esta desconexão foi feita pela ELETROSUL, durante serviços de implantação de novo módulo na SE Jorge Lacerda B. Às 11h10min, os cabos foram reconectados pela ELETROSUL e o sistema de excitação e de regulação de velocidade da turbina receberam a informação de máquina sincronizada, desativando a limitação de corrente de campo, permitindo a elevação de geração acima dos 178 MW-médios. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 41 MW de cargas da CELPA. Normalização: 16h37min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 00h15min. Normalização: 02h48min. 20

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/2007 06H27MIN 05/06/2007 07H25MIN 05/06/2007 14H23MIN 05/06/2007 14H47MIN 05/06/2007 15H20MIN 05/06/2007 15H27MIN 05/06/2007 16H19MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL CESP CEMIG CEMIG CEMIG FURNAS ELETRONORTE CELPA ORIGEM E CAUSA Abertura automática do Disjuntor de 525 kv, nº de operação 1062, da SE Itá, pela atuação da proteção intrínseca da fase A, provocado por baixa pressão de óleo devido à falha em bomba. Desligamento automático da UG 14, da UHE Jupiá, rejeitando 90 MW de geração, devido à atuação do relé de bloqueio. A Unidade geradora encontrava-se operando em observação, atendendo SGI 19794/07. Desligamento automático da UG 2, da UHE Queimado, rejeitando 35 MW de geração, devido a baixo nível de óleo no mancal. Desligamento automático da UG 1, da UHE Nova Ponte, rejeitando 128 MW de geração, estando a causa em fase de averiguação pelo Agente. Desligamento automático das UG s-03 e 04, da UHE Volta Grande,sendo que a Unidade 03 operava como Compensador Síncrono, rejeitando 49 MW de geração da Unidade 04, por possuírem disjuntor comum, devido a problemas no gerador auxiliar da Unidade 03. Desligamento automático da UG-2, da UHE Mascarenhas de Moraes, rejeitando 38 MW de geração, por motivo não informado. A Unidade Geradora encontra-se em processo de modernização conforme SGI 46849/07. Desligamento automático da LT 230 kv Altamira- Rurópolis, devido a um curto-circuito envolvendo a fase Vermelha a terra, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância para faltas a terra, em primeira zona, no terminal da SE Rurópolis e por recepção de transferência direta de disparo, no terminal da SE Altamira. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 16h14min. Normalização: PR 17h00min do dia 06/06/2007. Normalização: 18h29min. Normalização: 14h54min. Normalização: 15h21min. Normalização: ND. Houve rejeição de 40 MW de cargas da CELPA. Normalização: 16h25min. 21

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/2007 18H00MIN 05/06/2007 18H26MIN 05/06/2007 18H29MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS EMAE FURNAS CEMIG ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da UG 11, da UHE Henry Borden, rejeitando 70 MW de geração, devido à falha no painel de comando da unidade. Desenergização da Barra B 345 kv, da SE Itutinga (FURNAS), em decorrência do desligamento automático das LT s 345 kv Itutinga (CEMIG)-Itutinga (FURNAS) C2, Furnas-Itutinga C2, Adrianópolis- Itutinga C2 e Itutinga-Juiz de Fora, todas apenas no terminal da SE Itutinga (FURNAS), pela atuação acidental da proteção diferencial de Barras (relé PVD), ocasionada pelo não restabelecimento das informações de corrente da LI 345 kv Itutinga (CE- MIG)-Itutinga (FURNAS) C2 para a malha diferencial, quando do retorno da manutenção, devido a esquecimento do fechamento da respectiva chave flextest de corrente. Desligamento automático da UG01, da UHE São Simão, rejeitando 277 MW de geração por atuação da proteção de sobretensão. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 18h54min. Normalização: 18h36min. Normalização: 19h02min. 22

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 05/06/2007 20H57MIN 05/06/2007 21H45MIN 05/06/2007 22H34MIN 05/06/2007 22H54MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG ESPORA TICA CHESF CELG CHESF ENERGÉ- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,25 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da LT 230 kv Piripiri- Sobral II (04L1), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, de causa ainda não identificada, eliminado pelas atuações das proteções de distância, associadas à lógica de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal Permissivo, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 18,48 MW de cargas da CELG. Normalização: 20h58min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 21h55min. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Normalização: 22h36min. Desligamento automático da UG03, da UHE Boa Normalização: ND. Esperança, rejeitando 60 MW de geração, por atuação da chave de bloqueio, sinalizando nível baixo de óleo no tanque de pressão 2º grau. 23

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 06/06/2007 07H45MIN 06/06/2007 11H31MIN 06/06/2007 15H27MIN 06/06/2007 18H58MIN 06/06/2007 20H42MIN 06/06/2007 21H08MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CGTEE ELETROSUL COPEL CONSÓRCIO RAIBUNA FURNAS CEMIG CELG CELG PA- ORIGEM E CAUSA A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-3, 230 kv 188 MVA, da UTE Presidente Médici, devido a baixo nível de pressão no tanque de refrigeração das bombas de alimentação da caldeira. O grupo estava gerando 110 MW. Desligamento automático da LT 230 kv Dourados Guaíra, em ambos os terminais, provocado pela atuação acidental da proteção de falha de disjuntor do Reator RE 2, 230 kv 27 MVAr, da SE Dourados, durante intervenção no mesmo. Desligamento automático da UG-01, da UHE Picada, rejeitando 25 MW de geração, devido à causa que está sendo apurada pelo Agente. Desligamento automático do Banco de Autotransformadores T4, 150 MVA 345/138 kv, da SE Barreiro, pela atuação do relé de gás (Bucholtz - função 63), da unidade da fase Azul, tendo na análise do óleo sido constatada a presença de hidrogênio e acetileno, denotando a ocorrência de arco elétrico interno. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 09h58min. Normalização: 11h48min. Normalização: SPR. Normalização: 18h24min do dia 09/06/2007. Normalização: 20h43min. OBSERVAÇÕES Normalização: 21h10min. 24

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 06/06/2007 22H09MIN 06/06/2007 23H18MIN 07/06/2007 02H22MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CHESF ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do Reator shunt 05E4, da LT 500 kv Angelim II-Xingó (05V1), no terminal da SE Angelim II, pela atuação do relé de bloqueio, sinalizando vibração em 1º grau na unidade da fase Vermelha. CTEEP Desligamento automático do Transformador TR 3-440/138 kv, da SE Mogi Mirim 3, pela atuação do relé de gás, em 2º grau, da fase Vermelha do comutador sob carga, quando de manobra de comutação de tapes. CELG ESPORA TICA ENERGÉ- Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,27 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 23h49min. Normalização: 13h28min do dia 07/06/2007. Houve rejeição de 23,60 MW de cargas da CELG. Normalização: 02h23min. 25

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 07/06/2007 03H19MIN 07/06/2007 06H30MIN 07/06/2007 09H35MIN 07/06/2007 10H16MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG ESPORA TICA CEMIG CEEE-GT ELETROSUL AES-SUL FURNAS ENERGÉ- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à incidência de um curtocircuito monofásico, envolvendo a fase Branca e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância para faltas a terra, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Ocorreu também a abertura do terminal de Rio Verde (CELG), da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), pela atuação incorreta da proteção de distância para faltas a terra, por causas que estão sendo investigadas pela CELG. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 30,35 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da UG-2, da UHE Funil Grande, rejeitando 20 MW de geração, por atuação do relé de sobrecorrente. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de 16,5 MW de cargas da CELG. Normalização: 03h22min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 06h34min. Desligamento automático da LT 230 kv Nova Santa Rita Passo Real, devido a um curto-circuito bifásico Houve rejeição de 61 MW de cargas da AES-SUL. a terra na linha, envolvendo as fases B e C, com causa Normalização: 09h37min. desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, associadas ao esquema de teleproteção permissivo por sobrealcance, em ambos os terminais. Desligamento automático da UG-05, da UHE Itumbiara, Normalização: 11h24min. rejeitando 228 MW de geração, por atuação do relé de bloqueio elétrico, sem sinalização de proteção atuada. Houve variação da freqüência do SIN de 60,00 Hz para 59,92 Hz. 26

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 07/06/2007 19H38MIN 07/06/2007 21H45MIN 07/06/2007 21H56MIN 07/06/2007 22H01MIN 07/06/2007 22H36MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS ELETROSUL CELESC FURNAS CELG AMPLA FURNAS CGTEE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 138 kv Ilhota Joinville, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático da LT 345 kv Adrianópolis-Macaé Merchant C2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Azul e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Principal e Alternada de distância para faltas a terra, em zonas 1, no terminal de Adrianópolis e da proteção Principal de distância para falhas a terra, associada ao esquema de teleproteção, e Alternada de distância para falhas a terra, em zona 1, no terminal de Macaé Merchant. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Rio Verde (CELG), devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Vermelha e a terra, de causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1ª s zonas, em ambos os terminais. Desligamento automático da LI 138 kv São José Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-2, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, devido à quebra do mancal da bomba de alimentação da caldeira. O grupo estava gerando 36 MW. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: Imediata. Normalização: 21h50min. Normalização: 21h57min. Normalização: 22h03min. Normalização: 02h06min, do dia 08/06/2007. 27

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 08/06/2007 00H53MIN 08/06/2007 05H27MIN 08/06/2007 10H46MIN 08/06/2007 12H24MIN 08/06/2007 19H36MIN 08/06/2007 22H41MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELPE COPEL CGTEE ITAIPU NAL CTEEP ELETROSUL ENERSUL CEMIG BINACIO- ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do alimentador de 69 kv Mirueira-Macaxeira (02J9), por causa que está em, análise pelo Agente. Desligamento automático da LT 230 kv Apucarana- Figueira, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, com causa desconhecida, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de distância, no terminal de Apucarana, e de sobrecorrente direcionais residuais, em ambos os terminais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio e da proteção Secundária de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Figueira. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G-2, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, com causa desconhecida. Houve atuação acidental da proteção de motorização. Desligamento automático da UG-18, rejeitando 505 MW de geração, devido à água na tubulação de drenagem do sistema de aeração da turbina. Houve variação da freqüência do SIN de 60,00 Hz para 59,85 Hz. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve rejeição de24 MW de cargas da CELPE. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs Normalização: 01h36min. Normalização: 05h29min. Normalização: 11h00min. Normalização: SPR. Desligamento automático da LT 138 kv Dourado das Houve rejeição de 33,1 MW de cargas da Nações-Porto Primavera-Rosana C2, devido a um ENERSUL. curto-circuito monofásico, envolvendo a fase Branca Normalização: 19h37min. e a terra, provocado por causa desconhecida, eliminado pela atuação das proteções de distância, em 1ª s zonas, nos terminais da LT em Dourado das Nações e Rosana. Desligamento automático da UG-01, da UHE Igarapé, devido à explosão da gaxeta da válvula de injeção do super aquecedor número 3. Normalização: PR 15h00min do dia 09/06/2007. 28

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 09/06/2007 03H15MIN 09/06/2007 03H49MIN 09/06/2007 05H41MIN 09/06/2007 18H53MIN 09/06/2007 20H58MIN 09/06/2007 22H28MIN 09/06/2007 23H15MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS VENTOS DO SUL FURNAS LIGHT LIGHT CHESF CEEE-GT CGTEE ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, para um defeito na LT 138 kv Cachoeirinha 1-Taquara, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase. A geração do Parque Eólico era de 85 MW. Desligamento automático do Compensador Estático de Barro Alto, por atuação da proteção de desbalanço de corrente, devido a elemento capacitivo danificado. Desligamento automático da UG 4, da UHE Ilha dos Pombos, que operava como Compensador Síncrono. Desligamento automático da UG 4, da UHE Ilha dos Pombos, rejeitando 49 MW de geração, devido à indicação falsa do sensor de temperatura. Desligamento automático, acidental, da LT 230 kv Teresina-Teresina II (04L4), no terminal de Teresina, permanecendo a LT energizada em vazio, por provável defeito no cartão 7TW1530 (BAC75), da lógica de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT), do relé 7SL32, da SE Teresina. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 03h40min. Normalização: PR dia 11/06/2007. Normalização: 08h20min. Normalização: 02h34min do dia 10/06/2007. Normalização: 21h02min. Desligamento automático da LT 230 kv Camaquã Presidente Médici, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase B, provocado por ventos fortes, eliminado pelas atuações das proteções Primárias de sobrecorrente direcionais residuais, associadas ao esquema de teleproteção de Comparação Direcional por Sinal de Bloqueio, em ambos os terminais da linha. Normalização: Imediata. A perturbação consistiu no desligamento automático Normalização: 23h43min. do Grupo Gerador G-1, 230 kv 82,5 MVA, da UTE Presidente Médici, devido à parada da linha de carvão nº. 12. O grupo estava gerando 41,5 MW. 29

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/2007 01H11MIN 10/06/2007 01H20MIN 10/06/2007 01H43MIN 10/06/2007 01H51MIN 10/06/2007 02H22MIN 02H39MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS FURNAS COPEL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático do Banco de Capacitores BC-1ª, da SE Jacarepaguá, sem causa aparente. A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G3, 138 kv 12 MVA, da UTE Figueira, devido a defeito na bomba de vácuo nº2. O grupo estava gerando 6 MW. Às 01h37min foi feita tentativa de sincronismo sem sucesso, devido à baixa pressão de óleo no mancal da turbina. Às 08h00min a manutenção da usina informou que foi encontrado o mancal guia da turbina fundido. COELBA Desligamento automático da unidade geradora 01G3, da UHE Itapebi, sinalizando "trip" mecânico e relé de defeito maior. COPEL A perturbação consistiu no desligamento automático do Grupo Gerador G1, 138 kv 12 MVA, da UTE Figueira, com causa desconhecida. O grupo estava gerando 5,5 MW. Houve atuação acidental da proteção para falhas a CEEE-D ELETROSUL terra no rotor. Desligamento automático da LT 69 kv Charqueadas Guaíba 1, somente no terminal de Charqueadas, com causa desconhecida, pela atuação da proteção Primária de sobrecorrente residual local. INTERRUPÇÃO DE CARGA DESEMPENHO OBSERVAÇÕES E NORMALIZAÇÃO DOS ECEs Normalização: 01h15min. Normalização: ND. Normalização: 11h26min. Normalização: 04h54min. Houve interrupção de 7 MW de cargas da CEEE-D. Normalização: 02h23min e 02h41min respectivamente. 30

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/2007 04H04MIN 10/06/2007 04H14MIN 10/06/2007 04H34MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CEEE-GT VENTOS DO SUL CELG ENERSUL ORIGEM E CAUSA Desligamento automático da LT 230 kv Gravataí 2 Osório 2, devido a um curto-circuito monofásico, envolvendo a fase A, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas. Houve também o desligamento automático da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2, somente no terminal de Lagoa dos Barros, pelas atuações incorretas das proteções Principal e Alternada de distância e de sobrecorrente direcional de fase, no terminal de Lagoa dos Barros. Houve interrupção da geração do Parque Eólico, de 100 MW, pela abertura incorreta da LT 230 kv Lagoa dos Barros Osório 2. Desligamento automático da LT 138 kv Quirinópolis-Cachoeira Alta, devido à ocorrência de um curtocircuito monofásico, de causa desconhecida, envolvendo a fase Branca e a terra, eliminado pelas atuações das proteções de distância, em 1 as zonas, em ambos os terminais. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO Houve interrupção de cargas no CI FI- BRAPLAC. Normalização: 04h23min. Houve rejeição de 18,32 MW de cargas da CELG. Normalização: 04h16min. DESEMPENHO OBSERVAÇÕES DOS ECEs A perturbação consistiu no desligamento automático do Gerador UG 02, 6,6 kv 23 MVA, da UHE Mimoso, devido à falha do ventilador da ponte de tiristores do regulador de tensão. A geração interrompida foi de 19,2 MW. Normalização: 05h51min. 31

ONS PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES NOS SISTEMAS INTERLIGADOS S/SE/CO E N/NE SÍNTESE GERENCIAL - SEMANA DE 04/06/2007 A 10/06/2007 DATA E HO- RA 10/06/2007 05H35MIN 10/06/2007 06H10MIN 10/06/2007 06H47MIN 10/06/2007 17H11MIN EMPRESAS ENVOLVIDAS CELG AMPLA FURNAS CEEE-GT VENTOS DO SUL ORIGEM E CAUSA INTERRUPÇÃO DE CARGA E NORMALIZAÇÃO DESEMPENHO DOS ECEs OBSERVAÇÕES Desligamento automático da LT 138 kv Cachoeira Normalização: 05h36min. Alta-UHE Espora, devido a um curto-circuito monofásico, de causa desconhecida, eliminado pela atuação da proteção de distância, em 1ª zona, no terminal de Cachoeira Alta. Não temos informações sobre a proteção atuada no terminal da UHE Espora. Na ocasião ocorreram os desligamentos automáticos das UG s 01, 02 e 03, da UHE Espora, rejeitando um total de 31,80 MW de geração, pelas atuações incorretas de suas respectivas proteções de sobrefreqüência. Desligamento automático da LI 138 kv São José Normalização: 06h13min. Magé C2, devido a um curto-circuito bifásico a terra, envolvendo as fases Branca e Vermelha e a terra, provocado por cangalha de balão sobre a mesma, eliminado pelas atuações das proteções Primárias e Secundárias de distância de fase, em zonas 1, em ambos os terminais. Desligamento automático da LT 230 kv Caxias Normalização: 06h48min. Caxias do Sul 2, devido a um curto-circuito monofásico na linha, envolvendo a fase C, provocado por descarga atmosférica, eliminado pelas atuações das proteções Principais e Alternadas, em ambos os terminais da linha. Desligamento automático do Transformador TR03, Normalização: 17h23min. 230/34,5 kv 50 MVA, da SE Lagoa dos Barros, para um defeito no alimentador de 34,5 kv Parque dos Índios circuito 6, pela atuação incorreta da proteção de sobrecorrente de neutro do Transformador de Aterramento local. A geração do Parque Eólico dos Índios era de 4 MW. 32